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28AT型干气密封在C02压缩机上的应用研讨
28AT型干气密封在C02压缩机上的应用研讨
谭清德1) 申文求2)
(1.四川大学,四川成都,610015;2.建峰化肥厂,重庆涪陵,408601)
摘要 本文针对建峰厂28AT型干气密封的系列故障和异常现象,从干气密封的工作原理入手,通过设计条件和实际运行状况的对比,分析、探讨28AT型干气密封的故障原因及应对措施。
关键词 C02压缩机 干气密封 故障 分析 应用
1 概述
建峰厂C02压缩机组高压缸是意大利新比隆公司生产的2BCL306A型的离心式压缩机,其轴封采用的是John Crane 的28AT型单端面螺旋槽式干气密封,于1993年投运。自1997年8月始,先后共发生7次故障,为此,更换干气密封整体备件13套。1套干气密封设计寿命为3 ~ 5年,可见,其实际使用寿命远未达到设计要求。而且,每次故障导致尿素系统停车,直接和间接经济损失巨大。本文针对建峰厂28AT型干气密封的系列故障和异常现象,从干气密封的工作原理入手,通过设计条件和实际运行状况的对比,分析、探讨28AT型干气密封的故障原因及应对措施。通过近六年的探索、研究,目前,我们基本上解决了C02压缩机组高压缸28AT型干气密封的频繁损坏的问题。
2故障及异常现象介绍
2.1密封结构及测控系统
AT28干气密封结构及测控系统分别见图1和图2。
2.2运行中的异常现象
从97年8月开始,28AT干气密封先后发生7次故障,几乎每次发生故障前,通过密封的测控系统,都能发现一些异常现象,特别是干气密封的密封气压力不断上涨,温度越来越低,以至于管路结冰的现象,曾在一段时间内困扰着我们,见表1。其恶劣的工作环境远远超出密封的设计应用条件,给系统的长周期安全稳定运行带来了严重威胁。
表1 28AT干气密封运行中的异常现象 项目 位号 设计值 运行值 其他情况 发生时间 三段机封密封气 压力Mpa PG9076 2.5 4.0 ~ 5.5 泄漏增大 1998.8 ~ 1999.3 1999.4 ~ 1999.11 2002.11 ~ 2003.3 温度℃ 人工测量 -5 ~ 200 -2 管路结霜 1993.9 ~ 1999.5 四段机封密封气 压力Mpa PG9072 2.5 4.2 ~ 7.7 泄漏增大 1998.8 ~ 1999.3 1999.4 ~ 1999.11 2002.11 ~ 2003.3
温度℃ 人工测量 -5 ~ 200 60 ~ 80 三段机封密封气与平衡气压差 Kpa PDG9081 ﹤150 表超限 1998.8 ~ 1999.11 四段机封密封气与均衡气压差 Kpa PDG9074 ﹤150 表超限 均衡气压力 Mpa PG9082 2.5 7.5 管路结冰 1998.8 ~ 1999.11 2.3建峰厂28AT型干气密封历次故障简介
建峰厂28AT型干气密封历次故障简介见表2。
表2 CO2压缩机28AT型干气密封故障列表
时 间 运 行 及 故 障 情 况 检查结果 处理措施 97.3.30 1、晃电停车,机组喘振,过滤器压差报警,停车过程中四段轴振动曾报警1次;
2、开车时,四段密封大量泄漏。 滤芯破损,动静环碎裂,油系统被严重污染。 1、管路吹扫,更换滤芯;
2、更换4段干气密封;
3、油系统油洗。 97.4.2 1、检修后开车至6800rpm,四段轴振动高联锁跳车
动静环碎裂,密封腔室及管路内部残留机械杂质, 1、彻底大修,更换3、4段机封;
3、油系统再次油洗。 97.5.9 1、系统晃电跳车后开车过程中发现密封气过滤器中有大量积水,四段密封大量泄漏。 动静环碎裂,油系统被严重污染。 1、机组大修,更换3、4段密封,彻底吹扫相关管路;
2、油系统油洗; 99.3.31 1、三段密封突然大量泄漏(排气报警),油系统被严重污染
2、自98年8月始,密封气压持续上涨,到停车前达65BarG.
3、三段密封气因节流效应,管路结霜 1、动静环碎裂,密封腔内有油和水迹;
1、更换滤芯;阻止三段轴承喷油;
3、机组中修,更换3、4段机封;
4、置换油系统。 99.4.4 1、三段干气密封突然大量泄漏(排气报警),油系统被严重污染;
2、三段密封气因节流效应,管路结霜。
1、滤芯破损,动静环碎裂;
2、三段密封腔内仍有油和水迹;
3、管路残余机械杂质。 1、密封气管路改造(包括孔板);
2、更换滤芯;
3、更换3、4段机封,其中三段机封为鼎铭TM02A试制品
4、置换油系统。 99.11.30 系统跳车后开车过程时,过滤器压差报警,发现过滤器中有氨和水;开车至6800rpm,四段机封大量泄漏。
2、密封气压力持续上涨,到跳车前达65
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