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变频器常见故障检测和处理方法

变频器常见故障检测和处理方法   【摘要】变频器由于性能优越,效果好,受到了工业领域的欢迎,得到了推广。变频器由于集成度高,功能强大,其运行的好坏,跟安装的合理与否,系统设计的好坏和维护保养有很大关系。以下内容首先阐述变频器的工作原理,着重就变频器常见故障与处理展开深入分析。 【关键词】电力电子技术;变频器;故障检测处理 中图分类号: F406 文献标识码: A 文章编号: 一、引言 通常,用变频器对三相笼型异步电动机调速,通过调节频率可以实现对转速的平滑调节。因为当调节变频是变频器的自身特性,通过调节变频器的频率实现对三相笼型异步电动机调速,效果显著,立竿见影,在各种调速系统中效果最佳。变频器连接的电压不同导致其调速范围存在差异性,最小倍数为100,当前,变频器开始向更大调节范围发展。 二、变频器常见故障的检测与处理 虽然变频器使用广泛,性能较好,但是由于其设计复杂,结构多样,故障检测和处理难度极大。当变频器在正常运行的时候出现故障,原因一般只有两种。其一,变频器的硬件损坏。其二,没有按照正确方法使用。如果是硬件损坏,应当对硬件进行检测,更换。在硬件检测时,有一个捷径,首先要详细的分析单片机系统以外的电路结构上。因为单片机系统几乎不会出现故障,一旦出现问题也不容易被发现,事倍功半,得不偿失。当对变频器使用不当时,应当结合变频器自我检测功能进行故障排除,修复。 (一)无电压输出 重点检查主回路通道中所有开关、断路器、接触器及电力电子器件是否完好,导线接头有无接触不良或松脱。 (二)速度不稳定或不平稳调整 这种故障一般是由外部条件变化的影响,不规则,大多是短暂的,主要影响源作为电源电压不稳,负载变化和外界噪声干扰设置频率的变化等。 (三)过电压故障 这种故障往往发生在减速和制动单元,过电压的原因大多与中间电路和制动过程,是电源电压太高,一般大于10%;制动电阻值太大或损坏,不受电压负反馈回路的故障造成的能量及时发布中;滤波电容(电容)或故障检测电路。你应该仔细检查电容器有无异味,颜色,安全阀是扩大,无变形和渗漏的盒子。 (四)低电压故障 在功率低电压故障的主要问题。如果交流电源电压过低或缺相,电源变压器的容量太小,逆变桥整流二极管损坏等。 三、处理实例 (一)变频器过热导致故障 2012年11月3日,某4#机组运行中,负荷110MW,一次风机变频运行。4月1日一次风机自动切工频,故障信号“B3、B2单元故障”,报警灯亮,经过检修检查后发现B2、B3两个变频器功率单元故障,联系厂家对变频器移相变压器进行了检查,发现在B相二次侧绕组部分有烧损的痕迹。 经过检查后判断为B相过热造成功率单元损坏,然后发现高压变频装置的冷却风道有异物存在,堵塞了散热通道,导致散热不良,进而由于热量堆积引起移相变压器过热导致功率单元损坏。 通过对事故现象的分析,在后续进行了相应的整改,主要是对通风系统进行了改造,添加滤网避免异物进入。然后将损坏功率单元返厂更换,在移相变压器柜组底部增加冷却风机,形成对流的冷却风通道,增强变压器柜的冷却效果。将冷却风系统纳入日常维护巡查范围,及时检查冷却系统运行情况,将冷却风道接通室外,热风直接排出,及时投运6kV段室内空调系统运行。 控制方面则将冷却系统风扇跳闸接入报警信号,有任1台冷却风机跳闸时,DCS系统界面可以给出报警信号,便于及时处理。 (二)运行中输出电流波动 在系统改造完毕投运的初始半年内,4#、5#机组均出现在正常运行中,2台变频器其中1台输出电流出现波动,直接导致一次风量大幅波动,影响机组的安全运行。 2013年8月某时,故障前某5#机组负荷130MW,AGC运行,5#-1、5#-2机组一次风机电流均在60A左右,水冷风室压力12.9kPa、风量130m3/h. 故障时,5#-1机组一次风机电流突然由60A降至38A,立即解除变频器锁定,手动调整变频器增大电流,但变频器反馈反而向反方向降低,电流继续降至10A左右,立即解除5#-2机组一次风机变频器锁定,手动增加5#-2机组一次风机出力至最大(126A)。就地检查5#-1机组一次风机变频器,经检修检查确认5#-1机组一次风机变频器B3功率单元坏,检修更换功率单元后,重启风机恢复正常。 经过联系厂家及现场认真排查,发现变频器在低输出功率情况下易发生此种情况,初步判断为变频器输出电流有扰动造成风机出力变化,有可能是控制干扰。通过联系厂家重新处理了连接线缆的屏蔽接地,避免干扰信号的产生。同时在DCS逻辑组态中加入频率锁定功能,在机组稳定运行时,将变频器输出信号加以锁定,避免操作方面的干扰。为避免控制干扰,控制线路采用

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