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钻孔讲义(孔粗改善专题)
钻孔讲义 一、孔粗产生原因及改善措施 二、 半边PTH孔制作方法 孔粗产生原因及改善措施 一、孔粗类型及产生原因 1、? 孔粗类型:可分为孔壁凸出及孔壁内陷。 ①双面板孔粗:主要为孔壁内陷,由孔壁基材拉伤造成。 ②多层板孔粗:主要为孔壁凸出及孔壁内陷,由内层独立PAD扯出孔壁造成。 客户设计内层独立PAD之目的是:增强孔铜与孔壁之间的结合力。但经常由于设计原因或钻孔原因,导致独立PAD被扯出孔壁,不但达不到紧固孔铜的目的,反而出现负面问题,严重影响品质。 孔粗及正常孔图片 2、多层板孔粗产生原因: (1)钻孔进刀速过高 (2)钻咀刀面磨损 (3)钻咀刀面构造不当 (4)内层铜过厚 (5)内层独立PAD Ring过小 (6)钻孔歪孔 (7)板存在内层偏移或内层错位 3、孔粗改善措施 (1)降低钻孔进刀速 (2)降低钻咀寿命,以降低钻咀刀面磨损 (3)改用UC钻咀。UC钻咀与普通ST钻咀相比,其特点是:钻咀与孔壁摩擦力小,仅为钻咀刀面与孔壁接触,排屑良好,独立PAD不易扯出孔壁,孔壁较光滑。 (4)加大内层独立PAD或取消内层独立PAD。 ①目前内层独立PAD钻孔能力为: 四层板:6mil Ring(min) 六层板:8mil Ring(min) 八层以上板:10mil Ring(min) 内层独立PAD Ring小于以上要求时由于其与孔壁基材之间的结合力过小,钻孔后容易被扯出孔壁, 需尽量加大至MEI要求。 部分板独立PAD已做够MEI能力要求,但仍有被扯出孔壁现象,其原因主要是钻孔歪孔或板存在内层偏移、错位,使钻孔后孔一边剩余独立PAD Ring宽度过小所致。下图为内层偏移、错位: 内层偏移6.5mil 内层错位5.5mil 孔一边Ring为20mil 孔一边Ring为13mil 另一边Ring仅为3mil 另一边Ring仅为2mil ②对内层独立PAD进行掏空设计: 掏空独立PAD铜皮至比钻咀单边小5~7mil。其作用是减小钻咀磨损及减小钻孔过程中独立PAD所受到之冲击力。 ③ 取消独立PAD。 a.?问客取消独立PAD。 b.按QA通告要求将其取消,即当独立PAD Ring≤4mil时,由于严重超生产能力,如客户无明确要求保留时可将其取消。 4、实际生产中较难解决的问题。 对于8层以上板,内层单层铜厚2OZ以上板,当孔径较大,如Φ4.0mm孔。由于大钻咀刀面不够锋利,且钻孔时受力过大,极易出现孔粗不良。 目前最有效的解决方法是将此类孔改为在锣机上锣出。由于锣刀为水平运动,可明显减轻独立PAD在垂直方向上的受力,且使独立PAD有向孔壁压紧的趋势,故可有效改善。但由于增加了一个锣板流程,影响正常生产,且使生产成本提高。 二、?孔粗对品质的影响 ①?孔壁凸出:影响孔径,导致客户插件困难。 ②孔壁内陷:使沉铜困难,孔铜薄,甚至沉不上铜,导致孔无铜。另外,孔壁内陷处易藏有空气,在客户处上件时容易出现“吹孔”不良。 三、孔粗事例 1、高难度板P18426为14层板,内层铜厚全为2OZ,板行至绿油时发现插件孔孔黑,经切片确认为内层独立PAD被扯出孔壁,孔壁内陷高达8mil,造成全废60多尺。 孔壁内陷: 8mil(正常孔粗为1.4mil以下) 改善措施: 问客取消独立PAD,且客户已同意取消,后续板已无孔粗报废。 2、汽车板Q13378为四层板,内层铜厚为1OZ, 板行至蚀检后发现内层独立PAD被扯出孔壁,导致批量性报废300多尺。 ? 孔壁内陷:6mil 改善措施: 掏空独立PAD铜皮至比钻咀单边小5mil,减小钻咀磨损及减小钻孔过程中独立PAD所受到之冲击力。后续板已无批量性孔粗报废。 二、半边PTH孔制作方法 1、当客户要求PTH孔的一半为单元内,而另一半需锣掉
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