石钢提高烧结矿中MgO含量探讨-冶金之家.DOCVIP

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  • 2018-08-18 发布于天津
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石钢提高烧结矿中MgO含量探讨-冶金之家.DOC

石钢提高烧结矿中MgO含量探讨-冶金之家

石钢提高烧结矿中MgO含量探讨 左静宇,白雄飞 (河北钢铁集团石钢公司技术部,河北 石家庄 050031) 摘 要:为配合高炉原料结构调整,需将烧结矿中MgO含量从1.8%提高到2.65%,进行了白云石粉、轻烧白云石粉作烧结鎂质熔剂的铁前原料成本分析。从理论上分析,用白云石粉做烧结镁质熔剂提高烧结矿中MgO含量可降低铁前成本。生产试验表明:随着烧结矿中MgO含量的提高,烧结矿的转鼓强度下降、固体燃耗上升。在石钢目前的条件下,单纯用白云石粉满足铁前对MgO的需求并不经济。 关 键 词:烧结矿;MgO;探讨 1 前言 为控制高炉ZnO负荷,2012年10月石钢公司对炉料结构进行了优化调整:适当提高块矿比例,用酸性球团替代高MgO、高ZnO含量的涞源球团。为配合高炉原料结构的调整,保持高炉零熔剂操作,需将烧结矿中MgO含量从1.8%提高到2.65%。为此,在铁前成本最低原则的基础上,通过对烧结可选镁质熔剂(包括白云石粉、轻烧白云石粉、髙镁粉、蛇纹石)的优化测算,确定用白云石粉作为烧结的镁质熔剂。 烧结矿中含有适量MgO可以降低烧结矿在高炉内的低温还原粉化率、改善高炉炉渣性能[1];资料[2]表明:根据所使用的铁矿石的类型,白云石的配加量可在3%~10%之间。但是,随着烧结矿中MgO含量的增加,烧结液相开始形成,使温度上升,烧结液相流动性降低[3]。为此,石钢立足于本厂设备、工艺、原料结构

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