辽河石化公司节能节水技术应用.docVIP

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辽河石化公司节能节水技术应用

辽河石化公司节能节水技术应用   摘 要:为了实现我公司“十一五”期间降耗的目标,开展了水平衡测试,根据测试中存在的问题,制定相应的对策和改进方案,在现有的技术条件下,寻求新的节水空间的整体优化思路,逐步挖掘我厂的节能节水潜力。 关键词:节水 水平衡 节能 中图分类号:X38 文献标识码:A 文章编号:1007-3973(2013)011-130-02 1 引言 通过对我公司及周边企业用水排水情况进行初步的调查,摸清我公司各生产装置的用水及排水情况,通过对我公司用水现状进行合理化分析,找出薄弱环节和节水潜力,制定出切实可行的节水技术、措施和方案。 2 水平衡测试范围 本次水平衡调查覆盖我公司各车间、装置及辅助公用设施用水排水情况。 用水包括以下两项内容: (1)生产用水,包括新鲜水、除盐水、软化水、循环水及循环水补水、蒸汽及其凝结水的使用、硫磺净化水等。 (2)生活用水,包括办公楼、浴池、食堂、绿化、基建用水以及消防用水。 排水包括以下几项内容: (1)工艺废水(包括含硫污水、含盐污水、含油污水)。 (2)蒸汽凝结水排放。 (3)循环水排污、锅炉排污、除盐水排污等。 (4)生活污水。 2.1 测试时间及测试基准 本次测试以2012年5月1日到2012年5月31日全月的新鲜水、除盐水、蒸汽用量为基准,并对应折成瞬时量。 2.2 水平衡工作测试结果 测试期间包括了我公司盘东水和化肥水及空分车间的深井水,进入系统内的总水量为380.74吨/时,其中由盘东水和化肥水结算量为354.36吨/时,我方的空分深井产水量为26.38吨/时,经供水车间进入厂内新鲜水为170吨/时,主要用于循环水系统补水及各车间生产和生活用水,同时210.74吨/时外转供给附属企业使用。 进入厂内的除盐水为121.7吨/时,由工业水的二个车间分别送入其中一车间的除盐水量53吨/时,二车间为68.7吨/时。进入厂区后送西区的除氧水站和东区热水站,分别用于生产低压除氧水和热水系统补水,其余送催化、加氢、制氢、净化、东蒸馏、西蒸馏、南蒸馏、空分、焦化等装置作为工艺水使用。 2.3 辽河石化公司工业用水指标状况 2012年5月1日~5月31日的平均新鲜水用量:170 吨/小时(扣除外转供水量);自消耗中压蒸汽量为26.87吨/时,净消耗低压蒸汽量18.56吨/时;消耗除盐水量为121.7吨/时;外排污水量:416吨/小时;原油处理量:648.6吨/时。按此数据进行计算得到下列用水指标:吨油耗新鲜水量0.262吨/吨,吨油排污水量0.45吨/吨,工业污水回用量120吨/时,工业污水回用率28.84%,蒸汽冷凝水回收量47.23吨/小时。 3 本轮水平衡工作中查出的存在的问题及对策 根据本轮水平衡测试可知,扣除外转供水量及外转供蒸汽量,我公司现平均日耗新鲜水量为170.9吨/时,消耗除盐水量为121.7吨/时,除去产汽量,净消耗中压蒸汽量为26.87吨/时,净消耗低压蒸汽量18.56吨/时。新鲜水主要用于循环水场补水、各车间生活、生产用水以及厂区的绿化、消防、食堂等用水。除盐水主要用于各车间机泵冷却和生产除氧水,蒸汽主要用于气压机、压缩机的透平及制氢的产氢配汽。 总的来讲,我公司用水情况相对较好的,继续保持了以往的节能节水的措施。如回收凝结水并处理后回用于催化锅炉,硫磺净化水已经作为电脱盐注水回用到南蒸馏、东蒸馏、西蒸馏和焦化。此外,催化装置的酸性水直接作为富气洗涤用水。机泵冷却水在加氢车间、空分车间、焦化车间基本实现循环使用。但是,经过本次的水平衡测试,发现也还存在着一些典型问题,需要改进。下面笔者将从几个方面加以说明这些需要改进的地方。 3.1 计量仪表配备和管理虽然有较大的改观,但还要继续完善 根据2011年的水平衡测试结果及2011年10月份安装的蒸汽表的数据来看,新鲜水和蒸汽计量表的配备发挥了一定的作用,保证了MES系统的准确性,特别是本年度催化检修后,原有的催化装置的主风透平和富气透平,没有蒸汽计量表(经计算中压蒸汽的流量达到了52吨/时和20.55吨/时)的情况有了一定改观,但催化和焦化的减温减压器没有蒸汽计量表,尤其是焦化在焦碳塔大小吹汽时,减温减压器开度大没有计量,对蒸汽管网影响较大。同时,空分车间没有循环水计量水表,两个水场的旁滤排水、气柜和催化水封罐的水封用水使用新鲜水均没有配备计量仪表,这些情况需要逐步有待于改善。 另外,配备的科学性也有待于改进,要把生产和消耗分开统计,尤其是自产蒸汽的装置,计量表应该按装置内使用和外供系统单独配备,以便计算出各自用量,如催化、制氢、硫磺等由于输入和外供蒸汽

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