大型搅拌器振动分析和降振措施.pdfVIP

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第8期 一63 大型搅拌器的振动分析及降振措施 刘哲,孟令岩,隋克鹏,于胜栓 (中国昆仑工程公司,北京 100037) [摘 要]测试了某酯化反应器搅拌器的振动数据,分析了安装质量、筒体刚度、钢结构稳定性及临界转速对搅拌器振动的 影响。分析表明,搅拌器临界转速过低是引起振动的原因。采取增加变频器、降低搅拌器转速等措施后,振动值达到合理 水平。 [关键词]酯化反应器;搅拌器;振动;临界转速;降振措施 酯化反应器是聚酯装置 中的重要设备 ,设备 坏涡流 ,强化搅拌效果,见图1所示。 中配有大型桨式搅拌器,搅拌器的运行可维持酯 化反应器 内浆料的固体悬浮状态,强化浆料的传 质、传热进程 ,并有利于其化学反应的进行。酯 化搅拌器的平稳运行是产品质量的有力保证,在 搅拌器安装、检验及试运转等环节应认真检查, 严格把关。某化纤公司酯化反应器在试运行过程 中,搅拌器和设备振动数据超标,如不采取有效 措施,振动将严重影响搅拌器的轴承、机械密封 和减速箱等部件的使用寿命。本文从搅拌器安装 检验、设备基础稳定性、反应器结构刚度和临界 转速等诸多影响搅拌器振动的因素入手,结合相 关振动检测数据进行综合分析,找 出了搅拌器的 振动原因,提出了解决方案,达到 了降振 的 目 的。 1酯化反应器搅拌器基本情况 图1 酯化反应器整体结构图 1.1酯化反应器简介 1.2酯化搅拌器组成及结构特点 酯化反应器为立式夹套容器,内配加热盘 管 ,内径3800mm,反应器 内介质为乙二醇和 酯化搅拌器部分包括搅拌桨叶、搅拌轴、底 PTA的混合浆料,浆料反应过程吸收大量的热 部支撑轴承、机封、减速箱、机架及 电机等。搅 量 ,生成酯化物及 附属产物水 。反应器主体材料 拌轴底部的支撑轴承可 以有效限制轴端的横 向摆 为$30408+Q345R,设计温度为300℃,工作温 动,机封上部的轴承可 以有效地承受机封处的径 度为265℃,设计压力为0.22MPa,工作压力为 向跳动,改善机封工作状况,机封型式为双端面 O.20MPa。反应器夹套 内介质为联苯加联苯醚, 机械密封,机架采用单支点机架,机架中部大轴 夹套材料为Q345R,设计温度为300℃,工作温 承设计承受搅拌轴全部的轴向载荷和部分的径 向 度为285℃,设计压力为0.20MPa,工作压力为 载荷。电机输 出转速为1485r/min,减速机速 比为 0.18MPa。反应器盘管内介质为氢化三联苯, l5.15,输 出转速为98rm/in。整体结构示意图见图 1。 盘管材料为$30408,设计温度为315℃,工作温 度为300℃,设计压力为1.0MPa,工作压力为 作者简介:刘哲 (1979一),男,辽宁葫芦岛人,本科学历,工 0.8MPa。反应器 内安装 了圆筒形导流筒,可 以破 程师。从事化工容器设计及工程技术服务工作。 一故障诊断 石油和化工设备 一 一 2O14年第17卷 2酯化反应器搅拌器振动数据 可 —l也l_ 酯化反

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