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主蒸汽管道堵板阀焊口超声检测及裂纹处理.pdf

湖 南 电 力 第3O卷第3期 HUNANEICTRICPOWER 2010年 6月 d0j:10.3969/j.issn.1008-0198.2010.03.010 主蒸汽管道堵板阀焊 口超声检测及裂纹处理 沈丁杰 ,杨湘伟 (湖南省 电力公司试验研究院,湖南 长沙410007) 摘 要:某火电厂 300MW机组主蒸汽管道堵板阀阀体与过渡短管为异种钢对接焊缝, 在安装过程中进行超声波检测时,发现2个异种钢焊缝均存在多处超标缺陷;运行1.2 万h后进行超声波检测复查时,发现2个焊缝缺陷均已扩展,且方向性很强,具有裂纹 缺陷特征,经验证存在7条裂纹和数处夹渣、气孔等。采用多层多道的焊接方式进行了 焊补处理,焊后立即进行热处理,并经检验确认焊缝缺陷均已处理干净。 关键词:主蒸汽管道;堵板阀;超声波检测;裂纹;缺陷处理 中图分类号:TM621;TG457 文献标识码:B 文章编号:1008-0198(2010)03-0032-03 火电机组的主蒸汽管道是火电厂的重要管道 , 短管焊缝,定义炉后侧焊缝为A焊缝,炉前侧焊 一 旦发生事故,易造成人身伤亡和设备重大损坏。 缝为 B焊缝。 某电厂300MW新机组在安装过程中,超声波检测 发现主蒸汽管道堵板阀阀体与2节过渡短管的厂家 异种钢焊缝存在超标缺陷,电厂经研究决定监督运 行。在机组的首次大修检查中,对堵板阀进行复查 A 时发现2个焊缝缺陷均已扩展,且方向很强,具有 裂纹缺陷特征,决定对其进行处理,以消除隐患。 1 机组概况 4号机组额定容量 300MW,锅炉为DG1025/ 图 1 探伤位置示意图 17.4—1114型亚临界参数一次中间再热单汽包 自然 2.2 检测基本参数 循环固态排渣煤粉炉,与 N3o0—16.7/537/537型 检测标准:DL/T820—2002 《管道焊接接头超 汽轮机配套,2006年6月投产,至2008年4月首 声波检验技术规程》;仪器型号:HS610;试块: 次大修累计运行 1.2万h。 RB一3/CSK一1B;探头型号:2.5P13×13K1.5, 锅炉主要运行参数:过热蒸汽温度540E,过 2.518×12K2/K1;实测折射角:K1.48/KI.95/ 热蒸汽压力 17.4MPa,再热蒸汽进/出 口温度 K1.03;检测灵敏度: 3×40—16dB;耦合补偿: 324.8/541℃,再 热 蒸 汽 进/出 口压 力 3.93/ 3dB;检验级别:B级;检测面:单面单侧;耦合 3.73MPa,给水温度 278.4E。主蒸汽管道为单管 剂:化学纤维素。 系,管道规格为 ID368mmx41mm,材质为A一 2.3 检测结果 335P91,堵板阀规格为 ID368mm ×85ram,阀体 2.3.1 安装时检测结果 材质为WC9。 A焊缝共发现2处超标缺陷,缺陷最大当量 2 超声波检测及结果 3×40+0dB,指示长度为 10inot;

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