华北石化公司1#重整装置拆迁.docVIP

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华北石化公司1#重整装置拆迁

精品论文 参考文献 华北石化公司1#重整装置拆迁 中国石油华北石化公司 许猛 张涵婧 刘志锋 摘要:反应器,加热炉,塔,容器,换热器,大型压缩机(包括蒸汽离心机和电动往复机)和仪表设备等各种炼化设备的保护拆除 关键词:拆迁;特种作业;安全 30万吨/年半再生重整装置(1#重整)投产于2003年4月,该装置已运行 8 年,鉴于目前华北石化公司生产情况及配套布局,该装置已经闲置,2011 年 7 月 11 日该装置整体报废。后根据青海油田格尔木炼油厂国Ⅳ汽油产品质量升级改造项目工艺方案要求,30万吨/年催化重整装置部分设备利旧华北石化公司 30 万吨/年半再生重整装置设备,调剂给青海油田格尔木炼油厂,于2013年6月拆运完毕。 本次拆迁设备的内容包括:4 台反应器、1 台塔、13 台容器、7 台换热器、1 台空冷器管束、1 台离心式压缩机组、2 台往复式压缩机组(包括压缩机配件)、13台机泵、25台调节阀、73 台变送器、反应器与加热炉间∮530*15 管线 100 米,∮377*11 管线 100 米、四合一加热炉 150 根炉管、11 台安全阀的拆除、吊装、包装及运输至格尔木炼油厂。 由上可以看出,此次拆除包括反应器,加热炉,塔,容器,换热器,大型压缩机(包括蒸汽离心机和电动往复机)和仪表设备等各种炼化设备的保护拆除;也涵括了动火作业,吊装作业,有限空间作业,高处作业,临时用电作业等各种特种作业;同时也是仪电钳各专业协同作业的复杂作业。此次拆除作业总体来说比较顺利和圆满,但同时也在过程中发生了一些问题,值得思考与总结,现在我就按照设备类型分类,来总结一下此次保护性拆除过程中值得重视的地方。 第一,反应器的拆除,反应器中催化剂已提前卸除,但是反应器中残余的含烃类的催化剂粉末及硫化亚铁的存在,若遇见空气,极易自燃产生高温,若处理不当,一方面会损坏反应器壁,另一方面,在运输过程中,高温会引起其他设备的损坏,更严重会产生火灾。我们采取的方式是,在每个反应器中投入100-150 公斤的干冰(反应器的规格为 phi;1600times;2200,phi;1600times;2950,phi;2000times;3100,phi;2200times;4600,干冰价格为 5 元/千克),并加装法兰盲板密封保存运输。事实证明,此种方式安全简单低廉实用。 第二,塔的拆除,稳定塔尺寸为Phi;2800/1800/1400times;37450times;26,设备本体净重44945Kg,设备安装高度39米,拆除重量约68吨,分两段拆除,吊装工艺采用单吊车提升单吊车递送吊装工艺,该工艺技术成熟,施工过程安全可靠。施工要点为,在稳定塔17.7米处搭设脚手架,在18.7米处画线切割线位置,使用气割拆除塔内 11 层 18.7 米处 0 度至 180 度水平支撑及支撑板,作业人员顺切割线切割。200T吊车悬挂钢丝绳,在塔前后左右四个点位置处留200的余量,200T吊车施加载荷继续切割直到整圈塔壁切割完成。 200T 吊车将塔吊装至地面,50 吨吊车溜尾将稳定塔上半段水平放置地面,进行平台拆除作业,平台拆除完成装车拉运。整个作业过程中,非常平稳,未产生震动和异响。 第三,容器的拆除,容器的拆除要点就是隔离。由于1#重整装置的预加氢部分已改造成重汽油脱硫装置,所以较多容器与正在运行装置重汽油脱硫装置处于联结状态,并用盲板隔离。因为与运行装置相连,我们采取的方式是用工艺技术人员逐条管线确认,并用喷漆标记切割点,并采取第一个切割点用手工锯进行切割的方式。也许前面大型反应器和塔的拆除都非常顺利,使我们产生了麻痹大意的思想,最终一条 DN40 的氢气线遗漏。具体过程为,对 1#重整氢气脱氯罐 D205 拆除过程中,施工人员用管道割刀将原重整至预加氢管线(该管线同重汽油脱硫新氢线相连)割开,发现该管线内仍有压力后同工区进行联系,经工区技术人员现场确认,该管线切割处在隔断手阀及盲板之外,切割点选择错误,最终产生了氢气泄露事故,并迫使重汽油脱硫装置降量,将重汽油脱硫装置新氢切除,管线进行隔离置换后,从切割处将管线割除,并在切割口处焊管帽进行焊接封堵。本次事故的主要原因就是工区技术人员对现场施工管理不到位,未及时发现施工单位错误选择了切割点。由此可见,无论方案设定的多么完善,最终人的因素才是关键。这个事故对我们敲响了警钟,使我们在后面的拆除中更加小心谨慎,对施工人员的监护更加严格。 第四,压缩机的拆除,压缩机尤其是蒸汽离心机,非常庞大,集成化程度非常高,在这里着重总结蒸汽离心机的拆除。离心机为凝汽式汽轮机

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