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核电汽轮机主汽阀关闭异常分析与处理.pdf
J 电力安全技术 第18卷(2016年第9期)
核电汽轮机主汽阀关闭异常分析与处理
赵 冬冬 ,白小艳
(中核核 电运行管理有限公司,浙江 嘉兴 314300)
[摘 要]针对某核电厂4号机组汽轮机调试过程中主汽阀关闭异常的现象,从主汽阀阀门自
身结构特点、驱动机构以及先导阀门动作几方面进行分析,阐述了各种因素对阀门动作影响的机理,
结合阀门解体检查及动作试验结果,确定是阀门加工制造预留的热膨胀间隙不足及油控跳闸阀动作
逻辑错误 2方面因素叠加导致阀内部件卡涩,最后制定了针对性的处理方案,解决了该问题。
(关键词]主汽阀关闭异常;油控跳闸阀;动作逻辑;阀内部件卡涩
0 引言 蝶板阀通过键固定在阀轴上,轴通过连杆与油动机
连接,当油动机活塞动作时,驱动阀轴90。旋转。
某核电厂汽轮机采用哈尔滨汽轮机厂有限责任 阀轴上装有碗型密封,用于正常运行时密封向驱动
公司生产的HN650-6.41型单轴、四缸六排汽机组, 端泄漏的蒸汽。阀门非驱动端依靠端盖密封,轴端
高压缸进汽由2组主汽调节联合阀控制,阀门安装 部为高压汽腔,通向油控跳闸阀。
于高压缸调端两侧。 ’
碗型密封
1 主汽阀功能、结构及其驱动机构
1.1 主汽阀功能
主汽阀是核岛蒸汽进入汽轮机的最后一道隔离
阀,位于主蒸汽隔离阀下游,汽轮机人 口处 (见图1),
其作用是作为主调节阀的备用保险。当机组跳闸时,
一 旦主调节阀无法关闭或密封不严,则主汽阀关闭
以保障汽轮机安全,防止超速,其关闭时间要求小
于0.25S。事实上,该型机组主调节阀密封性较差,
关闭时无法保证将汽机转速控制在安全范围内,所
以主汽阀能否正常关闭到位对机组安全尤为重要。
图2 主汽阀结构示意
机组挂闸前,油控跳闸阀处于开启状态,主汽
阀非驱动端高压汽腔还未形成,碗型密封处于松弛
状态,蒸汽通过轴间隙从驱动端漏出。机组挂闸时,
主汽阀首先开启,当其开至全开状态时油控跳闸阀
图 1主汽阀位置示意 关闭,高压汽腔建立,将阀轴推向驱动端,碗型密
封压紧,蒸汽停止泄漏。机组打闸时,油控跳闸阀
1.2 主汽阀结构 先动作,泄掉汽腔压力,使碗型密封恢复松弛,继
主汽阀结构如图2所示,采用旋启式蝶板阀, 而关闭主汽阀。
一 一
第 18卷 (2016年第9期) 电力安全技术
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1.3 主汽阀驱动机构 机组打闸过程中的动作都正常;在 50%功率后的
主汽阀驱动机构原理如图3所示,高压油进 试验出现了上述问题,其中前90%行程正常关闭,
入后分为4路,分别用于驱动油控跳闸阀、形成 后 l0%行程无法正常关闭,只有当主蒸汽隔离阀
AST保安油、关闭卸荷阀以及进入油缸驱动主汽 关闭,主蒸汽母管压力下降后主汽阀才完全关闭。
阀。机组挂闸前,AST油压未形成,卸荷阀处于
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