汽轮机液压调节系统负荷波动的原因分析及处理.pdfVIP

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第34卷 第12期 华 电技术 Vot.34 No.12 2012年 12月 HuadianTechnology Dec.2012 汽轮机液压调节系统负荷波动的原因 分析及处理 李东钦 (大唐洛阳热电厂,河南 洛阳 471039) 摘 要:对汽轮机液压调节系统负荷波动的原因进行了分析,采取了相应措施,消除了调节系统负荷波动的影响因素,提 高了调节系统的运行稳定性。 关键词:液压调节系统 ;负荷波动;原因分析 ;措施;调整抽汽;油压;转速;滑阀 中图分类号:TK263.72 文献标志码:B 文章编号:1674—1951(2012)12—0042—04 2)自动主汽 门、各油动机能够正常开启和 1 问题的提出 关闭。 大唐洛阳热电厂 1机组为俄罗斯乌拉尔汽轮 (4)调节系统设计特点。根据该型汽轮机调节 机制造厂生产的HT一140/165—130/15—2型、一 系统设计的特点,调速器 65mm滑 阀上设有司形 段可调整工业抽汽、两段可调整采暖抽汽的机组,机 油窗(司为图形,表明了油窗的形状和方向,下同), 组采用了液压式调节系统。该机组于 1999年 5月 该异形油 口的作用是使转速在不同区间时调节系统 投产,2003年5月后调节系统出现了较大的波动现 的速度不等率存在差异:在启动过程中,一次油压从 象,运行中高压油动机波动幅度在 10mm左右,机组 0.925MPa升至 1.006MPa时,65mm滑阀司形油 负荷波动 10~12MW,对电网频率变化过于敏感,电 窗下部处于工作位置,高压油动机变化速率为 1.1l 网频率变化时机组负荷波动过大,影响了 1机组的 mm/0.01MPa,速度不等率为4.7%;在并网工作段 稳定运行。 附近,一次油压从 1.006MPa升至 1.117MPa时, 2003—10—27—11—02,为了提高机组运行的 稳定性,消除调节系统的波动,大唐洛阳热电厂决定 65mm滑阀电形油窗中部处于工作位置,高压油动 利用 1机组小修的机会,对汽轮机调节系统进行静 机变化速率为5.68ram/0.01MPa,速度不等率为 态整定试验、空载试验和带负荷试验,查找造成调节 9.2%;在发生甩负荷等故障及转速异常上升过程中, 系统波动的原因。 一 次油压从 1.117MPa升至 1.180MPa时,65mm 滑阀日形油窗上部处于工作位置,高压油动机变化速 2 静态试验 率为 l5.08mm/0.010MPa,速度不等率为3.5%。 (1)此次试验采用美国尼高利公司生产的Od— (5)调整前静态试验情况。在检修期间,未作 yssey型数据采集仪 (仪器编号 QJ1—98Q081)进行 任何调整。首先对调节系统进行了静态试验,复查 自动记录,仪器精度为0.05%,最高采样频率为 10

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