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汽轮机调节系统卡涩原因分析及处理措施.pdf

第37卷 第3期 华 电技术 Vo1.37 No.3 2015年 3月 HuadianTechnology Mar.2015 汽轮机调节系统卡涩原因分析及处理措施 丁怀高 (北京仟亿达科技股份有限公司,北京 100022) 摘 要:针对汽轮机调节系统出现的迟缓、卡涩等问题进行了分析,确认是前轴承座角销 (压板)及 回油管存在缺陷,在 机组启动过程中引导前轴承座向左前方偏移,造成转子偏心使前汽封右侧漏汽量增大,导致调节汽门杠杆、支架等受热 膨胀不均。对滑销系统进行调整,排除了设备隐患,保证了机组正常运行。 关键词:汽轮机;调节系统;角销;回油管;轴承座 ;汽封 中图分类号:TK267 文献标志码:B 文章编号:1674—1951(2015)03—0066—02 直接合面的间隙几乎相等,为0.50~1.00mm。机 1 调节及滑销系统概况 组正常运行后,右侧支架与杠杆垂直结合面的间隙 某 电厂 C12—3.43/0.49型汽轮机调节系统多 逐渐减至0mm,左侧支架与杠杆垂直结合面的间隙 次出现迟缓、卡涩等现象,虽多方查找原因,但 问题 也在逐渐减少,停机后上述间隙又基本恢复原状。 一 直未能有效解决,给机组安全、稳定运行带来较大 每次消缺检查时,发现以上2处的垂直结合面均有 的影响。 磨损痕迹 。 汽轮机调节系统为径向钻孔泵全液压调节系 (2)油动机球头拉杆左右摆动,球头拉杆与油 统,高压油动机球头拉杆通过叉形接头与调节汽门 动机活塞杆存在不同轴现象,明显向左侧偏移。 杠杆相连接 ,杠杆的支点是固定在蒸汽室上的2个 (3)调节汽门右侧阀杆套左侧面有被阀杆磨损 支架;传动机构为群阀提板式,2个阀杆通过叉形接 的痕迹,阀杆与阀杆套之间没有盐垢,也不存在阀杆 头与杠杆相连接。前轴承座 回油管设置在前轴承座 弯曲而导致阀杆套磨损的可能性。 的右前方,呈水平纵 向布置。前轴承座与台板之间 (4)多次对油动机解体检查,发现油动机壳体 内壁左侧有大约200mmX300mm的磨损痕迹。 设一纵销,滑块与凹槽侧面总间隙为0.04—0.08 从以上现象初步判断,调节汽门杠杆向左侧偏 mm。在前轴承座底部两侧共设有 4个压板 (角 移造成调节系统的卡涩与迟缓,虽经多次维修,但问 销),每侧 2块压板呈前后纵向布置 ,每块压板 由2 题仍然存在。 个螺栓固定在台板上,压板与前轴承座的间隙为3 2.2 前汽封右侧径向间隙大于左侧径向间隙 mm。压板布置如图1所示。 在一次开机升速过程 中,运行人员操作失误,大 - 2 5 4 量的饱和蒸汽从前汽封向外窜出,但右侧 冒汽量明 显 比左侧大得多。机组带满负荷后,在前汽缸右侧 1 3

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