1D浆液循环泵异常分析.docx

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1D浆液循环泵异常分析

#1D浆液循环泵故障原因分析分析人员: 周天、杜昊晟报告编写: 杜昊晟报告日期:2017年7月6日一、事件经过 2017年6月27日9时34分,#1D浆液循环泵启动后机封大量漏浆液,泄露浆液冲刷轴承箱密封套。 6月27日11时32分,设备部点检通知运行停运#1D浆液循环泵。停运后发现轴承箱进浆液,机封静环碳化硅密封面裂口增大。6月27日21时00分工作票办理开工,工作内容为#1D浆液循环泵更换两侧轴承、机械密封。设备、维护安排人员24小时倒班进行消缺工作,预计工期3天。6月28日,泵头解体过程中发现后护板橡胶衬套穿孔,工作内容增加更换后护板橡胶衬套,预计工期增加12小时。7月2日11时35分,#1D浆液循环泵更换机封、后护板橡胶衬套、轴套及双侧轴承后试运,试运1小时后泵侧推力轴承温度升高到80℃,触发保护停泵连锁。7月3日上午9时,泵厂装配专家到厂,对#1D浆液循环泵故障点进行排查,发现推力轴承轴向游隙偏大,达到400μm(轴承型号H936349,正常轴向游隙为180-250μm)。并对其余两盘库存备件轴承进行检查,确认轴向间隙均过大,不具备使用条件。2017年7月4日16时,由泵厂家提供一套经检测符合游隙要求轴承运至现场更换,回装后轴向游隙为220μm;轴与后护板的同心度最大值230μm,回装数据满足技术要求。7月5日上午10时完成机封安装、拆卸堵板、叶轮间隙调整(叶轮距入口短管2.4mm),开始找正。7月6日上午8:00完成找正,找正数据如下7月6日11时30分,现场工作完成,押票送电。7月6日13时32分,试运#1D浆液循环泵,电流74.4A,振动轴向3丝,径向2丝,轴承温度53度,全部指标均合格,#1D浆液循环泵检修工作完工。二、原因分析#1D机封更换时间为2015年11月,机械密封设计使用寿命1年。已经达到了使用寿命。长期运行达到使用寿命的机封,碳化硅密封面在长期高温摩擦磨损的作用下,抗脆裂性能显著下降。#1D浆液循环泵启动过程中密封面静环突发脆性断裂,是机械密封损坏的直接原因。检修备件中,推力轴承H936349游隙过大,回装后试运温度高,造成设备二次解体,是检修时间延长的直接原因。本次#1D浆液循环泵抢修,未下发作业指导书,未保留回装关键数据,致使在回装过程中能够发现的备件隐患没有及时发现,是造成工期延长的主要原因。设备找正用时22小时,远超正常情况找正所需,是造成工期延长的原因之一。备件验货管理缺失,该轴承入库过程中未验货,是造成此次事件的原因之一。三、暴漏问题1、技术管理缺失,环保专业未下发作业指导书,现场数据记录不全面,找正回装时轴承游隙、轴肩距离、压盖深度等基本装配数据均未记录。2、环保专业检修人员技能水平仍有待提高,抢修过程中人员安排不合理。浆液循环泵找正预计工期8小时,实际用时22小时,致使最后实际工期超预期。工作中虽然安排24小时倒班工作,但是经常出现现场人员因休息、吃饭中断工作的情况,在一定程度上延误了工期。3、备件管理混乱。此次检修过程中,检查三套型号为H936349的轴承游隙均不合格,没有入库验收流程,致使不合格备件流入生产现场,既损坏设备又延误工期。四、防范措施1、环保专业加强技术管理,规范检修作业文件在抢修过程中的使用,如抢修来不及下发作业指导书,应下发验收卡,控制关键节点及关键数据。责任人:孙超 完成时间:立即执行 2、开展转机找正专项培训,提升人员技能水平,对24小时连续进行的工作,应充分考虑人员身体状况、劳动强度,适当增加班次。责任人:孙劲东 完成时间:立即执行3、加强对到场备件验货,确保轴承备件符合相关标准要求。责任人:设备部环保专业点检 完成时间:立即执行4、组织浆液循环泵检修专项培训,通过PPT展示,将解体、回装过程,各步骤回装数据标准进行讲解。接受培训对象包括环保专业全体技术人员,相关生产技能人员。责任人:孙超 完成时间:2017年7月31日五、责任追究

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