某发电有限责任公司1号锅炉屏式过热器爆管事故分析.pdfVIP

某发电有限责任公司1号锅炉屏式过热器爆管事故分析.pdf

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某发电有限责任公司1号锅炉屏式过热器爆管事故分析

2008年第5期 《安徽电力科技信息》 周期的循环运行,在2005年 10月5炉大修中, 变,调节性能没有改变,动作灵活,调节过程平 2006年5月3炉小修时,2006年 10月在6炉大 稳。液力偶合器泵轮叶片经过焊接加固、动平衡 修中,液力偶合器解体检查未发现短叶片有裂 校验、短叶片加强处理 、打磨处理及更换密封后 纹现象 ,目前运行情况 良好。 振动情况基本得到消除。 (2)液力偶合器的泵轮加装加强筋后 ,经过 跟踪检查监视 ,液力偶合器 的工作性能没有改 淮北发电厂 崔 明 阮永刚 某发 电有限责任公司 1号锅炉 屏式过热器爆管事故分析 1 概述 受热面发生爆管 ,当时机组负荷 300MW ,主汽 某发电有限责任公司一期工程两台超临界 压力15.3MPa,主汽温度568℃,燃料量160t/h。 锅炉为哈尔滨锅炉厂生产的循环泵式启动系 经检查,发现爆管位于屏过管屏的固侧数 统、前后墙对冲轴向旋流燃烧器、单炉膛、一次 第26排/炉前数第 14根垂直段下部(标高 50. 再热、平衡通风 、固态排渣、全钢构架、变压本生 95m),管子为T91钢与TP347钢对接管 ,爆 口 直流锅炉。锅炉型号为HG一1900/25.4一YM7 位于T91一侧 ,距对接焊缝约400mm。巨大的 型。1号机组于2008年8月9日通过168小时试 爆破力使该管向炉后发生 内角约 30。的弯 曲变 运 ,8月15日停机消缺 ,8月21日1号机组再次 形。见图1。厂方将该爆管割下,送至我单位进 启动 ,8月22日上午 9:40,1号锅炉屏式过热 行失效分析。 器 管 (规格:38×6.5mm,材质 :T91/TP347) 图1 厂方送来的爆管管样 2 依据标准 ● GB/T 13299—1991《钢 的显微组织评 ●GB5310--1995{高压锅炉用无缝钢管》 定方法》 ●GB/T 13298—1991《金属显微组织检 ● GB/T6394—2002{金属平均晶粒度测 验方法》 定方法》 ● DL/T884—2004{火电厂金相检验与 ● GB10561—1989{钢中非金属夹杂物显 评定技术导则》 微评定方法》 6 2008年第5期 《安徽电力科技信息》 3 管样宏观检查 集的纵 向细裂纹,沿爆 口两端延伸着脆性裂纹 , 爆 口呈正菱形,长度约 100mm,开 口宽度 分别长约40mm和45mm,见图3、4。爆 口具有较 约90ram,爆 口边缘减薄呈薄刀刃状,为韧性断 典型的短时超温开裂特征。 裂特征,见图2。爆口附近的氧化皮上分布着密 图2 爆 口宏观形貌 图3 爆 口上端裂纹 图4 爆 口下端裂纹 (延伸至管子背面) TP347侧管径未见异常 ,而Tgl侧整管明 壁氧化皮较厚,在0.2mm~0.4mm范围;内壁 显胀粗 ,使对接焊缝处形似藕节 ,见图5,测得胀 氧化皮厚0.1mm~0.2mm,见图6。 粗管径为44.5mm,胀粗率为17.1 。该管段外

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