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首钢一号高炉基本制度的探讨
张思斌 霍吉祥
(首钢总公司 北京100043)
摘要首钢一号高炉根据自身炉型特点,不同时期的炉料质量变化,逐渐掌握了矮胖高炉煤气分布规律,并通过
装料与避风制度的有机结合对煤气分布进行有效控制,使高炉顺行状况得以改善,综合燃耗降低,05年各项技术经
济指标大幅攀升。
关键词 高炉煤气分布上下部调剂煤气利用率
引言
最。矮胖高炉的优缺点表现尤为突出。从炉料与煤气相对运动的力学观点出发,该炉型易于接受以高风量为
主的强化冶炼措施。由于降低了固体料柱高度,整体压差低,为提高矿焦比创造了一定条件,同时受软熔带
以上间接还原区变窄影响,燃料消耗相应增加,炉温不易控制,炉况稳定性稍差。而偏小的炉身、炉腹角,使
炉腰、炉身下部受上升煤气流冲刷侵蚀加快。
2矮胖型高炉易形成边缘重、中心轻的原因分析
高炉解刨中已得到证实,虽然炉料下降过程层状结构保持不变,但堆角趋向平坦.到炉身下部堆角可降
至10。以下。原因之一就是高炉自上而下的横截面积逐渐扩大,料层在软熔前发生横向位移填充增加的空
间,尤其是炉身角偏小的矮胖型高炉,炉料体积的膨胀远远低于高炉体积的增加,致使在炉身下部焦层更薄。
而矿石距离炉墙越近,边缘矿焦比增加越快,煤气阻力加大,形成边缘重、中心轻的煤气分布。因此,找到不
同炉型合理的堆尖位置对于控制煤气分布至关重要。
3一高炉煤气分布与近年来出现的三种变异
因料柱阻损小,一定风速动能下相同布料制度会呈现与瘦高炉型不同的煤气分布。长期以来围绕不同原
料质量下如何进行上下部调剂结合,合理搭配两条煤气通路摸索出一套系统规律.解决了降低燃耗与高产顺
行的矛盾,从而最大限度挖掘与炉料质量相匹配的技术经济指标。
表1历史指标
3.1边缘相对稳定、中心气流发展
2002年初焦炭质量大幅提高,年平均灰分12.25%,炉内压差低,风量水平高,实际风速263m/s,鼓风
化为中心过吹,顶温高,煤气利用率无法满足重负荷低焦比的需求,综合燃料比上升,炉温不足,采用小角度
增加矿石比例抑制中心取得良好效果,焦比由333
Kg/T降至319Kg/T,综合燃料比降低6Kg/T,顶温、风
——328——
压稳定性显著增强(表2)。统计数据表明,边缘稳定时中心煤气值的轻重与煤气利用率有很好的对应关系
(图2)。
图1 00—05年各点煤气均值分布形态 图2中心煤气与利用率对比
注:煤气取样机1至5点与炉墙径向距离分别为 注:利用宰人工分析低于自动分析约6十百分点。
0.08m.0.644m.1.276n1.2.69m。4.214m。
表2煤气调整前后参数变化
3.2边缘不稳、中心不开
应后强度仅有58.O%,炉内压差高,透气性恶化,全风率低,吃风吃热能力不足,为适应压量关系.长期低炉
温冶炼,炉缸工作不活。集中表现为顶温死,不接受提温措施,铁温低,脱硫效果差,频繁损坏风口,且停风时
灌渣灌铁,以至04年初退全焦进行炉况治理。究其原因在于使用劣质焦炭后,中心焦柱的透气透液性变差,
未能采取有效措施对中心进行引导,加上炉缸长期亏热,频
繁慢、休风,造成炉芯温度低,炉缸死焦堆增大。治理初期一
味敞开边缘以换取风量的调整未能考虑到此时的炉缸状态
已无法接受正常的风速动能。因风口前端回旋区产生畸变。
初始煤气分布紊乱,边缘气流不稳,时而咬坏风口前端下部。
炉况进入恶性循环。后期的治理中明确调整方向,矿角外
移,中心边缘增加焦炭环数,以打开中心为主,辅以疏导边
缘,在减轻焦炭负荷,做好炉温的基础上,逐步提高风量。随
炉缸活跃程度提高,风速由初期的220rll/s提高到正常的
260m/S,炉况恢复正常水平。值得借鉴的是焦炭质量退步 图3 2004年第1,5点煤气趋势
时,保持中心开及稳定通畅的边缘煤气对于高炉顺行尤显重要。图3反映了2004年初开始治理炉况后对两
道煤气的调整结果。
3.3边缘重.中心轻.两道煤气搭配失衡
05年二季度从抓人炉原料源头着手,提高焦炭采购标准,大
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