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燃机油改天然气调试方案
燃气轮机烧天然气调试方案
上海发电设备成套设计研究院
2006.7
目录
1.调试前的准备工作………………………………………………2
2.天然气置换………………………………………………………3
3.天然气“干烧”(DRY FIRE)试验……………………………6
4.第一次点火试验…………………………………………………7
5.火焰熄灭跳闸试验………………………………………………8
6.重新点火并升速…………………………………………………9
7.燃机并网升负荷…………………………………………………9
1.调试前的准备工作
1.1 调试人员的就位安排
” 模式,当清吹程序结束时(透平空气清吹定时器K2TV时间常数,2.1分钟),记录速比阀与控制阀间P2天然气压力(如果有条件与压力表读数进行核对)。
点火转速下的P2压力为: PSI
点火试验进行时,进行以下项目观察:
雾化空气旁通阀VA18-1 开位 关位 液体清吹气动阀VA19-1 开位 关位 气体清吹气动阀VA13-1 开位 关位 气体清吹气动阀VA13-2 开位 关位 电磁离合器20CF-1 闭合 断开 透平间内可燃气体监测器 有报警 无报警 透平间内天然气管道 有泄漏 无泄漏 将测得的P2压力与控制程序中的计算给定设定值值进行核对。
点火转速P2控制程序计算给定设定值:10.998 PSI
如果P2压力无异常,则继续准备进行点火测试。
将K2FGAS常数(气体燃料点火定时器常数)设定值改回原始数据。
选择“拖动模式”,保持燃机在拖动转速下足够的时间,以保证燃机具有足够的通风清吹时间,不低于K2TV的清吹时间常数设定值(2.1分钟)。
恢复火花塞的电气回路,然后准备进行点火程序。
可能发生的异常情况及处理办法:
1. 发现天然气管道有漏点,及时报告给总负责人,采取措施为: (1)严重泄漏:强制跳机 (2)渗漏:紧固处理 . 可燃气体检测器系统报警,及时报告总负责人,派人现场检查,采取措施为: (1)严重泄漏:强制跳机 ()渗漏:紧固处理 . 机箱内阀位不正确,及时报告给总负责人 . 发生火警及严重事故,及时切断天然气气源 关位 气体清吹气动阀VA13-2 开位 关位 电磁离合器20CF-1 闭合 断开 透平间内可燃气体监测器 有报警 无报警 透平间内天然气管道 有泄漏 无泄漏 如燃机各系统无异常,则点火成功,准备进行火焰熄灭跳闸试验。
可能发生的异常情况及处理办法:
1. 点火失败后,自动跳机,不能自动跳机,采取措施为强制跳机 2. 发现天然气管道有漏点,及时报告给总负责人,采取措施为: (1)严重泄漏:强制跳机 (2)渗漏:紧固处理 . 可燃气体检测器系统报警,及时报告总负责人,派人现场检查,采取措施为: (1)严重泄漏:强制跳机 ()渗漏:紧固处理 . 机箱内阀位不正确,及时报告给总负责人 . 发生火警及严重事故,及时切断天然气气源 关位 气体清吹气动阀VA13-2 开位 关位 电磁离合器20CF-1 闭合 断开 透平间内可燃气体监测器 有报警 无报警 透平间内天然气管道 有泄漏 无泄漏 前置系统天然气管道 有泄漏 无泄漏 天然气精过滤器 压差高 压差低 如无异常,保持全速空载,申请并等待并网。
7.燃机并网升负荷
如并网申请成功,则燃机并网带负荷。
升负荷按手动方式进行,控制负荷提升速度,使其缓慢提升,按每次10MW进行。
升负荷至10MW,保持负荷稳定。
进行以下项目观察:
雾化空气旁通阀VA18-1 开位 关位 液体清吹气动阀VA19-1 开位 关位 气体清吹气动阀VA13-1 开位 关位 气体清吹气动阀VA13-2 开位 关位 电磁离合器20CF-1 闭合 断开 透平间内可燃气体监测器 有报警 无报警 透平间内天然气管道 有泄漏 无泄漏 如无异常,升负荷至20MW,保持负荷稳定。
进行以下项目观察:
透平间内可燃气体监测器 有报警 无报警 透平间内天然气管道 有泄漏 无泄漏 前置系统天然气管道 有泄漏 无泄漏 天然气精过滤器 压差高 压差低 如无异常,则继续按10MW为基准,继续升负荷,直至满负荷,并重复进行7.4与7.6项的各有关参数观察。
可能发生的异常情况及处理办法:
1. 点火失败后,自动跳机,不能自动跳机,采取措施为强制跳机 2. 发现天然气管道有漏点,及时报告给总负责人,采取措施为: (1
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