电除尘器常见故障与处理方法.doc

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电除尘器常见故障与处理方法

精品论文 参考文献 电除尘器常见故障与处理方法 (大唐长山热电厂 吉林松原 131109) 摘要:电除尘器既是减轻引风机磨损、保证机组安全可靠运行的生产设备,又是减少烟尘排放、防止大气污染的环保装置。在电除尘器运行中,故障出现频率较高、维护检修较困难、对安全生产影响较大。本文主要阐述大唐长山热电厂660MW机组电除尘设备常见故障及处理方法。 关键词:电场、放电级、收尘级、灰斗 一、设备系统简介 大唐长山热电厂660MW机组采用的是卧式双列双室五电场静电除尘器,阳极板采用ZT24板,阴极线采用针刺线,除尘器装有20台硅整流变压器,20个机械式阳极振打,180个电磁式阴极振打,176个绝缘子,176个绝缘子电加热器,40个灰斗。 二、电除尘常见故障及处理方法 (一)放电极系统故障 1.放电极框架变形、移位、极线变形、断裂 大唐长山热电厂1号机组电除尘器放电极框架采用圆钢管焊接而成,质量较轻,结构较为单薄,在长期高温和电场力的作用下极易产生变形和移位。放电极悬吊装置在长期振打力作用下,振打杆与悬吊梁的焊口经常出现开焊、脱焊现象,造成阴极大框架整体移位。除尘器运行中极线受拉会产生相当大的拉伸应力,致使极线在框架上伸长松弛,超过极线材料的屈服极限时即发生断线。尤其在电除尘器开、停机频繁的情况下,放电极和收尘极会因反复热胀冷缩而产生严重变形,极线松弛现象也越严重。放电极框架变形移位、极线变形、断裂会导致阴阳极间距缩小甚至搭接,这些故障不仅影响电场供电,使工作电压下降,还会造成电场内部短路,高压电场退出,除尘效率难以保证。 处理方法:需机组停机时进入电场内部对悬吊装置开焊、脱焊处进行补焊,通过调整螺栓重新调整框架位置,使极线、极板间距保持在标准范围内;对放电极线轻微变形的要进行校正,极线两端固定螺栓进行检查紧固,断裂的极线应将其割除或重新更换,尽量减少开停机次数。 2.放电极极线积灰肥大 由于电除尘阴极振打不正常工作或灰尘潮湿,部分极线会被飞灰包裹而形成放电极线肥大、针刺线针尖结瘤,致使电晕放电能力削弱,电晕电流减小,除尘效率下降。 处理方法:加强阴极振打器的修维护力度,更换老化的防尘胶套,振打棒卡涩损坏的及时处理,通过运行调整使烟气湿度在正常范围内,防止烟尘潮气过大,粘接在极线上。提高壳体良好密封和保温性能,防止漏风,造成烟气结露,机组停机检修时要对极线积灰严重的进行人工清理。 3.绝缘件损坏 电除尘保温层内绝缘瓷瓶、绝缘子等绝缘器件表面因积灰和空气结露而发生漏电和爬电,或对接地构件放电,会使二次电压降得很低,电晕电流很大,而且显示仪表的指针出现长时间不间断、范围不定、时小时大、速度缓慢的晃动。当绝缘子出现裂痕或损坏时,会导致绝缘子在运行中被击穿,形成短路,此时二次电压会降至接近于零,电除尘高压电场退出运行。 处理方法:(1)经检查确认绝缘件结灰、结垢时,需进行人工清灰。可用洁净抹布擦拭灰垢,避免绝缘件表面被油脂污染。若发现绝缘件损坏,需用合格备件替换。(2)将绝缘子室人孔门密封严密,防止漏风。确保绝缘子室内电加热器全部正常投运,使绝缘子室内温度保持90℃以上。 (二)收尘极板系统故障 1.极板变形、腐蚀 我厂电除尘器阳极板采用的是上海宝钢集团生产的SPCC材料轧制成型,厚度为3mm,机组运行时烟气中含有S02会腐蚀极板、极线和钢构件。实践表明:一电场的极板由于所处烟气的温度相对较高,不易结露,而且表面灰层较厚,不易产生腐蚀,而后续电场的极板则比较容易腐蚀。阳极板在局部受到高温烟气和电场力作用下,会导致极板变形、弯曲。当弯曲的阳极板与极线搭接时,就会造成短路.二次电压降至接近于零,电场无法建立。 处理方法:机组停机检修时,要对阳极板进行检查,轻微变形的要进行修复,使极板平面度小于10mm,腐蚀、变形严重的要进行更换;同时检查阳极板固定螺栓,对缺失或脱落的要及时安装。 (三)气流分布板积灰 当烟气在电场内流速过低,且含尘浓度高,烟气湿度大时,就会造成电除尘器进口端气流分布板积灰,当气流分布板积灰并使孔眼严重堵塞时,将造成气流速度沿电场截面分布不均匀和烟气含尘浓度偏析,大大影响除尘效率。 处理方法:待机组停机检修时,对分布板进行敲击振打,将孔眼堵塞的积灰清除干净。运行中调整烟气湿度在合适范围内。 (四)振打系统故障 阳极振打清灰效果的好坏对除尘效率

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