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稳定提高高炉生产效率的探讨

2009年第 3期 柳 钢 科 技 稳定提高高炉生产效率的探讨 黄显昌 熊兰香 (炼铁厂) 摘 要 总结了进入2009年以来,炼铁厂引进 、创新工艺和设备管理,提高高炉生产效率的 措施。 关键词 炼铁 高炉 工艺 设备 管理 效率 DDiiSsCq:BuSsSsi|Oonn oonnIlmmprroovviingPrroodduuccttiiOonnEfftiIicciieennccyyol BlastFurnaceStably HUANGXian-ehang XIONG Lan-xiang (IronmakingPlant) Abstract ThecountermeasurestookbyIronmakingPlantforimprovingproductionefficiencyofblast furnacebyimportingandinnovatingprocessandequipmentmanagementsince2009weresummarized. KeyW ords Ironmaking BlastFurnace Process Equipment Management Efficiency 1 前 言 面积和装料制度进行调整 ,采用先进工艺设备, 对原燃料进行常态化检测分析 ,并形成快速反 进入2009年以来 ,炼铁厂把降低吨铁成本 放在了生产管理的突出位置。在原燃料质量得 馈机制,以正确指导生产。执行 《炼铁厂关键 到改善的基础上,通过在全厂生产系统和辅助 工艺备件管理办法》和 炼《铁厂耐火材料使用 系统以及机关科室推行技术进步与管理创新 , 管理办法》,开展再次创业大讨论等。这些措施 切实完成了降成本指标 ,创造了利润空间。针 的实施使高炉各项技术经济指标得到很大提高 对2008年生产中存在的问题,我们对高炉进风 (见表 1)。 表 1高炉指标对比 2 主要技术进步 封炉,个别高炉甚至多次封炉 ,开炉后炉况顺 行度差,指标大幅下滑。2008年也是技改项 目 2.1 稳定操作炉型 最多的一年。上半年新2号、新 1号炉相继开 2008年是生产极其艰难的一年。高炉长期 炉投产,下半年4、8号炉中修后开炉投产。这 2 柳 钢 科 技 2009年第3期 些因素给生产平衡带来前所未有的困难 ,高炉 及未充分吸热预还原的半熔融生料下到风口后 生产难以强化、优化。高炉没有形成合理稳定 易烧坏风 口,进人炉缸后导致热量损失过大 , 的操作炉型。为此,必须为高炉寻求更匹配的 出现废品,严重的可引起炉凉。因此,上下部 工艺参数。 相适应的制度是决定炉况稳定顺行的重要因素。 2.1.1 缩 小风 17:面积 各炉随着风口面积的不断缩小和喷煤比的提高, 相应提高矿石角度 ,焦炭增加档位形成平台, 进入2009年,公司要求炼铁厂必须提高喷

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