重庆酉沿二分部磨石溪特大桥“”挂篮倾覆事故报告.ppt

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重庆酉沿二分部磨石溪特大桥“”挂篮倾覆事故报告

中交一公局厦门工程有限公司 中交一公局厦门工程有限公司 中交一公局厦门工程有限公司 中交一公局厦门工程有限公司 重庆酉沿二分部磨石溪特大桥 “5.5”挂篮倾覆事故报告 中交一公局厦门工程有限公司 2015 年 5 月 中交一公局厦门工程有限公司 目 录 一、工程简况 二、事故发生经过 三、事故应急处置 四、事故调查及损失情况 五、事故原因分析 六、事故的责任认定及对责任人的处理意见 七、事故防范措施的落实情况 一、工程简况 磨石溪特大桥右幅桥型布置为(5×40)m+(98+180+98)m+(5×40)m,主桥采用连续刚构,右幅主桥位于半径1600m的圆曲线上,全桥纵坡处于3%的下坡。 箱梁为三向预应力混凝土结构,全幅桥采用分离式单箱单室截面。箱梁顶板宽度为12m,底板宽度6.6m,箱梁悬臂长2.7m。墩顶0号梁段高11.5m,合拢段高4.6米。6#、7#桥墩是主墩,其中右幅7#墩高117.5米,事故发生时,该桥墩已完成15#块的张拉压浆工作。 磨石溪特大桥全景 磨石溪特大桥全景 磨石溪特大桥右幅7#墩边跨侧 挂篮坠落后 二、事故发生经过 2015年5月5日上午9:30左右,磨石溪特大桥右幅7#墩两侧开始16#块挂篮行走工作,行走前,现场技术员胡学强进行了挂篮行走前的检查工作并记录,确认挂篮具备行走条件。到11:30工人下班,此时边跨挂篮已经行走了1.2米左右,作业人员在完成后锚锚固工作后,经检查确认安全后下班离开。 下午13:00上班后,操作人员继续进行挂篮行走工作。技术员胡学强因为左幅7#墩16#节段混凝土浇筑发生堵管,前往处理。14:02边跨挂篮行走至3.7米位置,5名作业人员开始调整行走滑轮角度时,反压滑轮与左侧主纵梁发生较大的摩阻力,致使锚固行走滑轮的精轧螺纹钢发生较大倾斜,因突然受剪切而脆断,挂篮向前方下滑,引起三角挂篮主桁架尾部上弹,现场作业人员立即撤离挂篮作业区域,接着保险压梁处的精轧螺纹钢受到瞬间的剧烈冲击,也发生了脆断,因无后保险锚梁致使三角挂篮的锚固系统彻底失效,最终挂篮整体倾覆坠落到地面。 磨石溪特大桥全景 右幅7#墩边跨挂篮坠落现场 磨石溪特大桥全景 右幅7#墩边跨挂篮坠落现场 磨石溪特大桥全景 同类型的三角挂篮 磨石溪特大桥全景 同类型的三角挂篮 三、事故应急处置 事故发生后,项目部主要领导和相关部门负责人第一时间赶赴现场,立即启动了安全事故应急救援预案。立即停止磨石溪特大桥、铜鼓大桥的现场所有挂篮施工和T梁架设施工;对事故现场进行安全警戒;清点现场作业人员,确认是否有人员伤亡;快报总部、总监办、业主;同时通知监控单位进行桥梁监测,出具配重方案。 四、事故调查及损失情况 事故发生后,公司高度重视,成立了以刘刚副总经理为组长的事故调查组,并于5月6日抵达工地现场,开展本次事故调查及后续处置工作。 (一)事故调查取证 1、调查组对施工方案、安全教育培训及施工技术交底记录、挂篮设计计算书等相关资料进行了仔细查阅,经查挂篮设计满足现场实际施工要求,方案也经有关部门及专家评审并同意实施。安全教育培训及施工交底记录齐全,交底内容与方案内容一致。 2、调查组对现场主要管理人员及操作人员进行逐个询问并记录。 3、调查组根据查阅的资料及询问记录,到事故现场再次进行调查取证,并模拟还原事故经过,认真查找分析事故原因。 现场调查 询问调查 (二)事故损失情况 1、人员伤亡:本次事故未造成人员伤亡。 2、直接经济损失:预估为15万元(挂篮原值约30万,折旧后价值约22万元,残值约7万元)。 五、事故原因分析 事故调查组通过现场调查和相关取证,形成了事故调查报告,综合分析原因如下: 1、挂篮行走时,受阻力影响致使锚固行走滑轮的精轧螺纹钢发生较大倾斜,精轧螺纹钢因突然受剪切而发生脆断。 2、现场作业人员违规操作,挂篮行走时未按方案要求设置后保险锚固压梁,直接导致挂篮倾覆。 3、现场主要管理人员安全责任落实不到位,推进过程中技术员、安全员、班组负责人未进行全程监督。 挂篮行走示意图 (1)现场施工作业班组未严格按照方案及交底内容施工,直接导致事故发生,对本次事故负直接责任。处以罚款1万元。 (2)工区主任张涛、现场技术员胡学强在挂篮推移时现场管理不到位,对本次事故负直接管理责任。各处以罚款500元。 (3)安全负责人蔡宇现场施工安全监督不到位,对本次事故负监督责任。处以罚款500元。 六、事故的责任认定及对责任人的处理意见 (4)现场分管副经理王程远做为生产分管领导,对本次事故负直接领导责任。处以罚款1000元。 (5)项目书记兼总工王桂军对方案落实监督不到位,对本次事故负领导责任。处以罚款1500元。 (6)项目经理朱忠辉做为项目第一责任人,对本次事故负主要领导责任。处以罚款2000元。 1、组织系列的专项安全

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