[管理学]8D案例.pptVIP

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[管理学]8D案例

8D—问题改善手法 案例说明 0. 问题的提出 99年11月4日客户—浙江某机械制造公司投诉,在其包装车间对“ALT-5检测器”进行包装时,使用公司的MHT机用膜时一拉就断裂, 并发现使用的机用膜端口破裂。 造成ALT-5检测器包装工作进度延误,要求派人处理。 1.成立小组 按问题涉及范围确定小组成员: 责属单位: 生管课、销售课、库管课、品保课 责属人员: 贾正羽、庄卫年、赵晓明、许 丽 2.问题描述 何时 : 1999年11月4日; 何人 : 浙江精密机械厂; 何地 : 浙江精密机械厂—包装车间; 何事 : 包装ALT-5检测器时,使用20μMHT 机用膜一拉就断; 如何 : 在IPEX预拉型缠绕机上使用,转速为 30M/MIN,预拉后倍数为3 。 为什么:机用膜卷端口破损; 多少 : 20卷中目前发现6卷有问题。 3.执行和确认临时措施 品保课立即派员到浙江精密机械厂检查全部20μMHT机用膜,并挑出有问题的膜。(许丽 完成日期99/11/05) 对挑选出的破损20μMHT机用膜运回公司,按数补给浙江精密机械厂。并确认补货后的情况。(许丽 完成日期99/11/05) 对现有生产、贮存、出货的20μMHT机用膜进行全数检验。(许丽 完成日期99/11/05) 4.识别并验证根本原因 4.1 识别可能原因(因果图) 4.1 因果分析 4.2确定选择最有可能的原因 4.2确定选择最有可能的原因 4.3 确定根本原因 通过小组因果分析,试验统计确定产品堆放高度过高、包装方式不合理是导致产品端口受损根本原因。 5.决定及验证纠正措施 针对根本原因,现采用下列方法进行整改: 1.修改搬运、贮存作业方法,将原来搬运 和堆放高度3层改为2层,减少重压。 2. 3.包装箱内上下层增垫泡沫,以减少碰撞冲力。 5.2验证纠正措施(小批量验证) 小组采用同一规格型号100卷产品按照三 项措施进行小批量验证. 6.执行永久纠正措施 通过小批量验证,小组一致决定采用以下措施进行永久整改: 1.修改搬运、贮存作业方法,将原来搬运和堆放高度3层改为2层,减少重压。 2.包装箱内部增加泡沫,以减少碰撞冲力。 7. 为巩固所采用的各项纠正措施能得以防止同类形问题再度发生,小组将各项措施进行标准化与宣贯: 1. 文件标准化,修改搬运、贮存作业标准 书. 2. 对库管课员工进行标准的培训宣贯 . 8.恭贺小组 1. 成效计算:以每卷成本50元计,改善前自99年5-11月统计破损200卷,损失金额10,000元;改善后虽成本投入增加1元,同样可减少损失9,800元. 2. 领导承认工作成绩 3. 鼓励与表扬 实例演练 项目:普陀乐购扩建工程 问题: 同种问题在一周内同一班(甲班)发现两次: 9/26一支SC4J1中3块(15)号板方向装反; 9/29楼梯LTF2中(1)与(1a),(4)与(4a)方向装反。 步骤1:成立小组 成立小组:从问题的表达中可以考虑的是哪些人员呢? 步骤2:清楚描述问题 把问题描述清楚 对象是:普陀乐购 是谁组装错误 什么项目组装错误 在那里组装错误(工作的地点) 组装多少数量错误 为什么组装错误 步骤3:决定及验证临时措施 怎么样才不会让不良品流出去,如何对客户的不满意进行处理 对该小组所生产的产品再重新验证确认。 已发出去的产品如何处理 对顾客的抱怨进行全选、修理、返工、理赔。 步骤4:确认并验证根本原因 可利用5个为什么作战法,识别根本原因,并验证根本原因。 为什么3块(15)号板方向装反 因为拼装手粗心所致(此部份分析的原因不足) 为什么拼装手粗心所致 因为……… 为什么………… 为什么…………… 步骤5:决定对策及验证对策的正确性 根本原因的对策有那些呢? 思考为什么会流出去?如何让它不流出去。 思考为什么会发生?如何让它减少发生或者不发生。 通过小批量试验,确定哪一个对策是真正有效的,哪一个对策的成本、副作用、效果是最佳的,应多方思考。 步骤6:执行永久措施 决定纠正措施的执行人、执行方案、执行期间、数据的收集。 进行相关的工艺、工程、检验方式等变更,并修改相应的控制计划。 确认永久措施有效执行后,可以停止临时措施。 步骤7:防止再发生 对所有相关人员说明永久的纠正措施,以及其各项做法以及注意事项。 标准化各项所需要的文件,例如程序文件、图面、作业标准书、控制计划、作业窗体等等内容。 步骤8:恭贺小组 了解以及认同那些的小组成员对本项工作的付出。 整理出各项的工作成果。 予以适当的鼓励。 案例2 阳光包装公司2001年6月15日发生锅炉故障,导致生产立即停止。 小组成立 直属人员 三个班的锅炉工 设备管理员 相关人员 制造课科长 制造课统计员 业务课科长 问题描述清

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