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第四章 循环流化床锅炉机组典型事故分析与处理.ppt.ppt

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第四章 循环流化床锅炉机组典型事故分析与处理.ppt

* 八、电气系统故障 1 厂用电中断事故 厂用电是指发电厂的自用电电源。 1)厂用电中断的现象 所有的交流照明灯熄灭;运行中的电动机停止转动;电流表、电压表指示回零,红灯灭、绿灯闪光.发出事故音响;炉膛发暗或灭火.同时发出灭火事故讯号;锅炉蒸汽流量急剧降低,汽压、汽温、水位随之下降;控制盘上电测两次仪表失灵等。 2)厂用电中断事故的原因 通常是由于电力系统故障、电气设备故障、误操作以及备用电源自投失败引起的。 * 3)厂用电中断事故的处理方法1 立即将自动改为手动,派专人监视汽包水位,就地手动关闭给水阀,同时将电力开关扳回停止位置;若锅炉配用回转式空气预热器,应派人盘车,以免转子过热变形;电源恢复之前,锅炉按正常停炉调控,仍应作好立即投入运行的准备;电源恢复正常后,按正常启动程序进行点火并投人运行。恢复时,须在值班长的统一指挥下,依次启动各电动机,防止各炉同时启动而使电压下降。但如电源在短时间内无法恢复,应关闭主蒸汽阀门。 * 局部停电(如给粉机、送风机、吸风机等单独停电)时,应根据具体设备采取不同方法。 下面介绍给粉机电源中断时的处理。 当给粉机电源中断,致使锅炉灭火时,应按锅炉灭火的有关规定处理,待电源恢复后重新启动;如给粉机没有备用电源,应立即拉开停电的电源开关,投入备用电源开关,按规定程序恢复运行。 一般厂用电中断的时间不会太长。配电盘值班人员发现厂用电中断,要尽力抢救,因此,可先维持厂用电源,即停掉一部分非生产用电,以维持厂用电源。 * 2负荷骤减 1)负荷骤减的现象 锅炉的汽压急剧上升、蒸汽流量下降、汽包水位先降后升,如果发现及处理不及时则汽包和过热器的安全阀可能动作。 2)负荷骤减的处理方法 停止部分或全部主喷燃器,开启点火油喷嘴,以防灭火;根据负荷情况、可以停止制粉系统的运行;将所有自动调节改为手动,保持汽压、汽温和水位的稳定;打开过热器疏水阀和向空排汽阀,再热锅炉则应开启旁路系统;做好带负荷的淮备,事故排除后应立即恢复运行。 负荷骤减是锅炉以外的故障带来的锅炉事故。汽机的危急保安器误动作、电气母线短路、电气设备故障、外线短路、电气人员误操作等,均会造成锅炉负荷骡减。 * 谢 谢 ! * 3)防磨措施 防止尾部受热面磨损的根本途径如下: (1)消除发生磨损的根源; (2)控制磨损的发展。 对于前者,例如设计上选用合理的炉型、合理的结构、恰当的烟速等,以期降低局部烟速及灰分浓度、烟气速度场不均系数、灰分浓度场不均系数等;在制造安装上保证外形尺寸.如管束横向节距、纵向节距、管束与炉墙间的间隙等;在运行上调整好燃烧,控制煤粉细度、降低飞灰可燃物、堵漏风等;在燃料上,耍尽可能与设计煤种相符并保持煤种的相对稳定。对于后者,可改进防磨结构,加厚管坚、设假管、翻身磨、换耐磨管材、涂搪瓷、渗铝等。综上所述,具体提出以下几点措施: * (1)选用适用该煤种的炉型; (2)结构设计的合理化; (3)管束错列改顺列; (4)改进防磨结构; (5)增大s1、s2、及管束高度; (6)采用膜式尾部受热面; (7)布置烟气均流挡板; (8)使用炉内除尘器或在管子上涂防磨涂层; (9)确保省煤器的设计、安装尺寸,省煤器的管子节距、间隙应在公差范围内; (10)调整好燃烧,控制飞灰可燃物及灰浓度P在允许范围之内; (11)保证额定参数,避免超出力运行; (12)燃用煤种要相对稳定,尽可能接近设计煤种; (13)控制煤粉细度,R90不应过大; (14)减少漏风; (15)其他措施。 * 2 空气预热器腐蚀、堵灰及漏风 1)事故概况 空气项热器中的腐蚀、堵灰问题较普遍。特别是燃油铝炉,从35t/h到1000t/h,除少数几台例外,均有程度不同的腐蚀、堵灰。燃煤锅炉也有类似情况。 如某电厂TⅡ-170-1型燃煤锅炉,燃用铜川煤,Sar=2%-5%,低温段管式空气预热器发生广严重腐蚀,导致锅炉尾部漏风增加。1992年,尾部烟道漏风率年平均为52.27%,使锅炉出力降低,只达到150一160t/h。而且,造成多管式除尘器堵灰,除尘效果恶化,污染了环境,并使引风机叶片局部磨损加剧。据该年统计,该炉为处理除尘器堵灰和焊补引风机叶片,计划外停炉达7次。仅由于启、停就多耗油、煤、电、水达数万元。若将社会经济的损失,即负荷的损失计算在内,停电一天损失即达240万元。 应当指出,回转式空气预热器也不能完全防止堵灰。如某电厂230t/h锅炉,燃用淄博贫煤,Sar=4.0%,预热器的7.5mm×7.5M方孔陶瓷砖的经10-20d的运行

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