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数控系统参考点报警类故障维修20例
4.6 参考点报警类故障维修20例4.6.1? 回参考点位置调整不当引起的故障维修10例
?例141.回参考点出现超程报警的故障维修
?故障现象:某配套FANUC 0M的加工中心,在开机手动回参考点的过程中,出现超程报警。
分析及处理过程:经了解,该机床为用户新添设备,操作人员未进行过系统的培训,在开机后,未将工作台移出参考点减速区域之外,即开始了回参考点动作,造成了机床的越位。在退出超程保护后,手动移动工作台,移出参考点减速区后,重新回参考点,机床恢复正常。
例142.回参考点后机床无法继续操作的故障维修
?故障现象:某配套FANUC 0M的数控机床,在回参考点时发现:机床在参考点位置停止后,参考点指示灯不亮,机床无法进行下一步操作。机床关机后,又可手动操作,回参考点后上述现象又出现。
分析及处理过程:根据以上现象判断,机床回参考点动作属于正常。考虑到机床已在参考点附近停止运动,因此,初步判断其原因可能是参考点定位精度未达到规定的要求所引起的。通过机床的诊断功能,在诊断页面下对系统的“位置跟随误差”(DGN800~802)进行了检查,发现机床的Y轴的跟踪误差超过了定位精度的允许范围。经调整伺服驱动器的“偏移”电位器,使“位置跟随误差”DGN800-802的值接近“0”后,机床恢复正常工作。
?例143.参考点位置不稳定的故障维修
?故障现象:某配套FANUC 0系统的数控机床,回参考点动作正常,但参考点位置随机性大,每次定位都有不同的值。
分析及处理过程:由于机床回参考点动作正常,证明机床回参考点功能有效。进一步检查发现,参考点位置虽然每次都在变化,但却总是处在参考点减速挡块放开后的位置上。因此,可以初步判定故障的原因是由于脉冲编码器“零脉冲”不良或丝杠与电动机间的联接不良引起的故障。
为确认问题的原因,鉴于故障机床伺服系统为半闭环结构,维修时脱开了电动机与丝杆间的联轴器,并通过手动压参考点减速挡块,进行回参考点试验;多次试验发现,每次回参考点完成后,电动机总是停在某一固定的角度上。
以上证明,脉冲编码器“零脉冲”无故障,问题的原因应在电动机与丝杠的联接上。仔细检查发现,该故障是由于丝杆与联轴器间的弹性胀套配合间隙过大,产生联接松动:修整胀套,重新安装后机床恢复正常。
?例144.参考点发生整螺距偏移的故障维修
?故障现象:某配套FANUCOM的数控铣床,在批量加工零件时,某天加工的零件产生批量报废。分析及处理过程:经对工件进行测量,发现零件的全部尺寸相对位置都正确,但X轴的全部坐标值都相差了整整10mm。分析原因,导致X轴尺寸整螺距偏移(该轴的螺距是10mm)的原因是由于参考点位置偏移引起的。
对于大部分系统,参考点一般设定于参考点减速挡铁放开后的第一个编程器的“零脉冲”上;若参考点减速挡块放开时刻,编码器恰巧在零脉冲附近,由于减速开关动作的随机性误差,可能使参考点位置发生1个整螺距的偏移。这一故障在使用小螺距滚珠丝杠的场合特别容易发生。
对于此类故障,只要重新调整参考点减速挡块位置,使得挡块放开点与“零脉冲”位置相差在半个螺距左右,机床即可恢复正常工作。本机床经以上处理后,故障排除,机床恢复正常,全部零件加工正确。
?例145.参考点减速信号不良引起的故障维修
?故障现象:某配套FANUC llM的加工中心,在回参考点过程中,发生超程报警。
分析及处理过程:经检查,发现该机床在“回参考点减速”挡块压上后,坐标轴无减速动作,由此判断故障原因应在减速信号上。通过系统的诊断显示,发现该信号的状态在“回参考点减速”挡块压上/松开后,均无变化。对照原理图检查线路,最终确认该轴的“回参考点减速”开关由于切削液的侵入而损坏;更换开关后,机床恢复正常。
?例146.伺服电动机重新安装后引起的回参考点故障维修
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故障现象:某配套SIEMENS 802D的数控铣床,在用户首次开机时,在回参考点的过程中出现超程报警。
分析及处理过程:经了解,该机床是在重新安装后的第一次开机,且在机床搬送过程中拆下了Z轴电动机,并对电动机进行了重新安装。
分析原因,判断机床在搬送过程中,由于Z轴(主轴箱)位置产生了移动,使得电动机与丝杆间的相对联接位置发生了变化,导致参考点偏离了原来的位置,引起了Z轴超程报警。在退出超程保护后,经重新调整参考点偏置值,机床恢复正常。
??例147.减速挡块固定不良引起回参考点超程的故障维修
??故障现象:某配套SIEMENS 810M的加工中心,在回参考点的过程中,发生超程报警。
分析及处理过程:经检查,发现该机床的回参考点减速挡块放开位置,处在机床行程极限开关之后,与系统回参考点设置要求不符。机床参考点减速挡块尚未脱开,超程保护信号已经发出,导致了机床超程报警。
进一步检查发现,该挡块未可靠固定于卡轨内,在开关与挡块长期接
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