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励磁装置在使用中故障分析及处理办法改动
励磁装置在使用中的故障分析及处理办法
中国核工业电机运行技术开发公司 邓友华
随着改革开放与科学技术的不断发展,工业成套设备大都具备了智能化、微机化功能。应用广泛的励磁装置也同样不断升级换代,推出了保护完善,运行可靠性更高的各种微机励磁产品。新型励磁装置通过采用新技术、新工艺、新器件、新材料,不但强化了装置功能,还大幅降低了自身故障率。在以拖动负载为核心构成的设备系统中,励磁装置只是其中一环。经过长期励磁装置运行实践,我和同事们遇到不少关于励磁装置故障处理问题。不管多么先进的设备都不可能终身不出故障,但我们力图从不可避免中通过设备设计、制造者、设备使用维护者的共同努力,尽量降低故障发生的概率,追求从量变(减少故障)到质变(保障设备长周期安全运行)的飞跃。为了提高励磁装置的运行维护质量和效率,需要使用人员不断总结分析,把教训变成经验,将经验升华为理论,用理论指导今后的设备维护工作。为此,将积累的关于励磁装置的部分故障事例及处理办法拼撰一起,供有兴趣同行和读者参考或商榷。
从下面的事例可以看出,励磁装置能否正常可靠运行,除本身质量外,与其相关联的供电系统(如电网容量与稳定性)、电机性能(如转矩特性)、现场环境(如导电粉尘、腐蚀性气体、高温高湿)、工艺管理(如负荷忽高忽低甚至堵转)等在一定条件下都会成为励磁装置难以正常运行的重要影响因素。
例1:运行中,励磁电流比正常值低了。
故障现象:励磁装置正常运行过程中,励磁电流减小,励磁电压约有升高,电机运转正常,没有报警和其它异常。
原因分析:根据欧姆定律I=U/R,励磁电压Uf基本恒定条件下,引起励磁电流If减小的原因是励磁输出回路电阻R增大了,由正常励磁绕组直流电阻rf变成了rf+ri,ri即是导致If降低的故障电阻。输出回路最容易产生ri的地方是电刷与滑环之间的接触面,具体说有下列几种情况引起:
电刷弹簧松动、压力不足,或电刷磨损变形,减小了与滑环的有效接触面积,按R=ρL/S(式中R为电阻,L为导线长度,S为导电横截面积,ρ为导电材料在20℃时的电阻系数,碳在20℃的值ρ=10欧mm2/米),接触面S减小,输出回路电阻就会增加,比rf大一些,相当于回路中出现了一个附加电阻ri。另一方面,S减小后,接触面电流密度增大,电刷温度升高,碳是正温度系数材料,按R2=R1[1+α(t2-t1)](式中R1是低温t1时的电阻,R2是高温t2时的电阻,α为导体材料的电阻温度系数,碳在0~100℃范围内温度系数值α=0.0005/℃),电刷温度升高也会使ri有所增加。
电刷与滑环接触面上粘上了润滑油或油与尘土混合成的油垢,在接触面上形成有碍导电的油污层,相当于导电回路串入了一个接触电阻ri。
电刷与滑环接触面间打火。滑环由于磨损,外圆不圆,表面粗糙,或者电刷跳动等原因,使电刷与滑环接触面有间隙,根据E=Βv/d(式中E是电压V加在间距为d的间隙上形成的电场强度,β是微小尖端产生的场增强因子,当尖端高度与尖端底之比为8时,β达到100),当间隙中某一点E较强,尤其存在微尖端情况下,就会因空气电离而产生火花。严重时火花强度达到2级、3级,甚至发展为弧光。弧光电流密度大,达470A/cm2,温度高,容易把转动中的滑环烧伤成糙面,糙面上新形成的微尖端又会产生新的火花点,将火花蔓延成片。火花、弧光虽然能导电,但存在阻抗,即在励磁输出回路中串入一个附加电阻ri。
励磁输出电缆连接处氧化层产生接触电阻。
绝大多数同步电机励磁绕组的直流电阻rf0.5Ω,因上述原因产生的附加电阻ri与rf在励磁输出回路中是串联的,因此励磁电流If减小。
处理办法:在励磁输出回路中找准故障点,若是油污、氧化层引起的,仔细清除。若电刷弹簧松动应重装,因磨损、电刷与滑环接触面小于70%或者更换新电刷后,需要用00号细砂纸研磨电刷,使它能与滑环有良好的吻合。若是滑环有磨损、烧伤、表面粗糙,外圆不圆,对于凸凹程度比较严重(低于平面1mm以上),应先车削比较轻微的损伤可用油石或板锉转动情况下研磨,然后用00号细砂涂上一层薄薄的凡士林油进一步抛光,使滑环表面呈现金属光泽,光洁度达3.2?级以上。
本例提示:是故障点在电刷与滑环部位,而故障表现为励磁电流指示减少几十安培,让人误以为是励磁装置有问题,在励磁柜上找原因,而忽视了故障的本来出处。
例2:电机启动时不投励跳闸
故障现象:电机为280KW的TK280-14/1180型同步电动机,负载为空气压缩机,全压空载启动。合高压开关DL后,经过几秒钟,励磁装置不投励,且高压跳闸。
原因分析:励磁装置设计了滑差、计时两种投励方式。由于电机小,采用全压空载启动,高压合闸后转子转速升至亚同步时前,电机本身凸极效应拉入同步运行,不像大电机那样靠投励来拉入同步。进入同步前,检测转子感应信号的滑差均小于设定
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