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化学清防蜡技术在陆梁油田的研究与应用.doc
化学清防蜡技术在陆梁油田的研究与应用
2010年第1期新疆46.r-.15
化学清防蜡技术在陆梁油田的研究与应用
王莉萍
(新疆准东石油技术股份有限公司,阜康831511)
摘要:通过对陆梁油田抽油井结蜡状况及热洗清蜡存在的不足的认识,针对性地开展了清防蜡
剂的研究,优化了化学清防蜡的工艺和方法,通过现场应用取得了较好的清防蜡效果.
关键词:化学清防蜡;油田;研究;应用
1概述
油井结蜡是由于原油开采过程中温度压力降
低以及轻质烷烃的逸出,溶解在原油中的石蜡以
晶体的形态析出并依附在管柱上的一个物理过
程.除稠油热采的油井外,几乎每个油井(包括自
喷井)结蜡都是生产管理者必须要解决的一个问
题.目前,各油田生产单位主要采用热洗清蜡方
法,热洗清蜡主要存在作业量大,洗井液返排造成
油井占产,费用较高等问题.化学清防蜡技术是
通过表面活性剂非极性基团吸附在蜡晶表面,抑
制了蜡晶的长大和相互连接,极性基团通过吸附
在管壁形成极性水膜,使蜡不易在管壁上集结而
起到防蜡目的.
2008年在陆梁油田59口井上进行了959井
次的化学清防蜡试验,现场试验成功率在96.6%
以上,大幅度地减少了油井热洗清蜡的工作量及
费用,降低采油成本,而且有效期长,管理方便,并
且对油井固井质量无损害,极大的提高了油田管
理效率.
2热洗清蜡存在的主要问题
2.1热洗清蜡热效率低,清蜡效果差
陆梁油田大部分井泵挂深度都达到1200m,
且中高含水期油井的结蜡点下移,结蜡段较深,要
求较高的溶蜡温度.由于采用水作为热洗介质,
水的比热容较低,热效率低,熔蜡效果差.对于井
较深,结蜡段较深的井使用该热洗方法清蜡,由于
热效率低,热洗液到达抽油管柱下部时的温度已
很低,难于将底部管杆的结蜡溶化,有限的洗井液
很难将所结的蜡清除干净,造成清蜡不彻底.
2.2洗井液返排造成油井占产
平均单井次洗井量达到40m.,热洗液的影响
油井抽油时率,造成占产时间长.油井供液状况
良好的井洗井液返排需要1~2d,供液较差,产液
量较低的井洗井液的返排需要3—5d.
2.3洗井液漏失污染油层
油井压力低,低液能力差的井,洗井液漏失严
重,污染油层.部分井热洗清蜡后需要5~7天才
能恢复清蜡前的产量,个别井甚至需要半个月的
时间才能恢复.
2.4低产井清蜡效果差
地层压力低,供液能力差,产量低的井,一方
面洗井液漏失造成热量损失大,熔蜡效果差,另一
方面油井产液量低而热洗清蜡时油管内表面所结
的蜡一般是成块状脱离分散,因油井产液量低造
成排蜡困难,热洗后极易发生蜡卡,热洗清蜡的效
果极差.这类井热洗清蜡即使加大洗井液也很难
保证清蜡效果.约占清蜡总井数的20%.
2.5高含水油井热洗清蜡差
高含水油井的清蜡周期相对较长,所结的蜡
为硬蜡,还有结垢现象,热洗清蜡要求较高的熔蜡
温度,但是油井含水高,热洗清蜡时温度较低,因
此这类井的结蜡采用热洗的方法难于清除,热洗
熔蜡的效果较差.
3清防蜡剂室内评价试验
16新疆化工2010年第l期
根据陆梁原油物性,我们选用了1}≠一3#油基
清蜡剂和4K基防蜡剂进行室内实验评价.
实验参照新疆石油管理局《油基清防蜡剂》
(Q/XJ0505—1996)标准,采用陆梁油田陆9井区,
陆22井区的原油样品,对待评价的1样,2舞,3#,4#
清防蜡剂的有关性能及清防蜡效果进行较为全面
的分析实验.
3.1室内评价实验内容
(1)清防蜡剂的密度测定
(2)清防蜡剂的闪点测定
(3)清防蜡剂的凝固点测定
(4)清防蜡剂的溶蜡速率测定
(5)清防蜡剂的饱和溶蜡量测定
(6)清防蜡剂的原油防蜡率测定
3.2实验结果分析与结论
通过上述室内实验数据比较看来,1#,2撑油基
清防蜡剂各类性能指标均较为优异,对陆梁油田
原油具有比较好的清防蜡效果.4#水基清防蜡剂
虽然溶蜡速率和饱和溶蜡量与标准存在一定差
距,但防蜡性能优异,可着重用于防蜡.
现场施工时选用l群油基清防蜡剂.其各类技
术指标为:密度0.8610g/cm.;闪点≥40oC;凝固点
为一32℃未凝;溶蜡速率16.1mg/ml?min;饱和溶
蜡量1.2ml?10h;原油防蜡率gt;50%.
3.3清防蜡剂的继续筛选
在陆梁油田开展化学清防蜡工作的同时,希
望可以找到更适用于陆梁油田的清防蜡剂,以期
获得更好的现场施工效果.考虑到现阶段陆梁油
田多数结蜡井的含水率不高,所以选出了三种油
基清防蜡剂进行实验评价.分别为wy一11,wT—
pu和PPD-919.
3.3.1化学剂性能的评价实验
(1)配制和选择化学剂
三种油基清防蜡剂的技术指标见下表1:
表1三种油基清防蜡剂技术指标表
名称外观密度(g/cm)溶解性
在使用化学剂前,将上述三种化学剂均溶于
二甲苯中配成1%浓度溶液待用.
选择了lu2114井
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