大检修开车的方案.docVIP

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大检修开车的方案

2011年10月份系统开车方案 审批: 审核: 编制: 陕西北元化工集团有限公司化工二分公司 二○一一年十月十二日 2011年10月份系统开车方案 为了全面做好化工二分公司大检修完成后的开车工作,确保系统AB线顺利开车,特制定本方案。 一、总体目标及要求 1、实现系统大检修后一次开车成功。 2、杜绝人员伤亡、环境污染、设备损坏等事故发生。 3、杜绝人员误操作,杜绝三违现象。 4、取样要有准确性、代表性、及时性。 二、坚持原则 1、安全第一原则。 2、充分准备原则。 3、组织有序原则。 4、过程可控原则。 5、统一指挥原则。 6、分级负责原则。 三、开车前的准备工作 1.开车方案经审批后下发至各分厂。 2.各岗位操作人员到岗,重点熟悉本岗位大检修期间系统检修过的位置。 3.生产调度指挥系统正常运作,运行人员进入倒班状态。 4.原辅材料准备充足,产成品及半成品的外运处置已安排妥当。 5.生产区域隔离完成,与装置开车无关的人员车辆严禁进入一期生产区域;消防及紧急疏散通道畅通。 6.一、二期装置之间的工艺管线安全隔离。 7.安全工艺联锁调试完成,并记录存档。 8.系统气密打压和模拟联运工作完成,并做相应的记录存档。 四、系统置换及开车具体安排 1.10月12日,所有检修项目全部完成,13日起运行人员全部倒班运行,所有人员必须保证通讯畅通,厂区通讯设备保持完好;应急器材准备到位,辅助开车机具落实到位。 2.10月18日,电石入库(库存量保持 吨),各辅料助剂准备到位。19日8时调度安排蒸汽开始暖管,各装置做好接收准备。13-15日各分厂对大检修后的系统进行吹扫、打压、置换、联运,期间生产水、仪表气、氮气保持稳定供给。同时根据《检修方案》对各分厂大检修项目进行详细验收。10月16-18日,全系统进行氮排空气置换。 3.10月19日10时,一次盐水开始化盐,A#、B#预处理器投入运行;待精制盐水的质量稳定,符合各项指标要求,二次盐水开车。 4.10月18日8时,18%盐酸系统循环运行,10月19日8时,螯合树脂塔再生完成等待二盐开车。 5.10月18日8时,氯气、氢气系统置换合格,维持气柜高度为40%,制氢随时具备开车条件。 6.10月19日12时,开始给电解槽充液(在此期间,现场操作员严格监控各进出料管的情况,若有异常情况及时汇报相关人员,不能因为任何情况中断充液过程)。充液完成后,从电解槽末端给阴极总管和阳极总管充氮,保持氯氢压差,随后安排给阳极液及阴极液升温,最大温升不能超过5℃/h。 7.在电解送电前投入氯压机及氢压缩机跳停联锁。 8.10月20日8:30时,电解具备送电条件,调度下令送电,启动极化电源。安排电气人员对各单元槽进行槽压检测,最大单元槽电压不能偏离平均槽电压150mv。检查合格后按照1A/S的电流提升速度给电解槽送电到2.7KA。检查各进出料管的物料流动情况,尤其是检查阳极出料的变色情况,发现异常情况及时汇报。产出的氯气经1151B控制后进入事故氯吸收;产出的氢气经1152B控制后放空。要严格控制氯氢压差为2KPa。 9.电解送电到2.7KA后,分析进出电解槽各种物料的指标合格后,切换氯气、氢气到生产装置,切换时先切氯气后切氢气,要注意时刻保持氯氢压差为2KPa。 10.氯气切换完成后,在原氯分配台上取样分析氯气纯度,当氯气纯度达到60%以上时投入液化;氢气切换完成后,从氢气气柜及氯化氢合成氢气总管放空取样口取样分析氢气纯度,当氢气纯度均大于98%时,分析氯气纯度及含氢合格后,进行点炉出酸。 11.当氯氢系统调节稳定后,电解电流提到5.4KA,根据后续工序的情况,由调度安排提升电流。 12.待氯化氢生产稳定后,控制纯度在90-92%之间,供气温度低于-12℃,供气流量1000NM3/h,给VCM合成供氯化氢进行触媒活化,通乙炔前所有投入工作的转化器触媒活化完成。其间可根据盐酸组合吸收塔的负荷适当提高氯化氢流量到2000NM3/h。在氯化氢通入后,要严格检测游离氯的含量,发现不合格要及时通知调度。 13.乙炔系统氮排空气,电石储运及发生系统到清净酸雾捕集器处由分厂择机安排置换,从本体放空口放空;10月18日10时,由酸雾捕集器后给总管充氮气从合成混合器处放空,含氧分析合格。 14.10月18日8时,合成碱洗塔之前的设备管线从氯化氢合成充氮,碱洗塔后放空,含氧分析合格。压缩、精馏、尾气吸附从装置本体放空口放空,含氧分析合格,系统置换时要特别关注盲管部位的置换。 15.10月19日8点,根据电解开车准备情况,开始电石破碎,存入电石料仓,用氮气保护。当料仓液位上升至50%时,发生投料开始系统乙炔排氮,发生清净系统合格后(乙炔含量大于80%),联系调度

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