- 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
基于S7—300与Profibus—DP现场总线多电机张力控制系统设计
基于S7—300与Profibus—DP现场总线多电机张力控制系统设计
【摘要】本文介绍了某钢带厂大型钢带轧制机的控制系统,该系统由S7-300PLC、MM440变频器、异步电动机、Wincc监控软件等组成。S7-300PLC通过Profibus-DP现场总线来控制两台MM440变频器以及现场执行设备,MM440变频器分别驱动两台异步电动机,一台电动机驱动主动轮,另一台电动机控制从动轮。通过控制两台电动机之间的速度差,达到张力控制的目的,两台电动机分别实现智能模糊PI调节控制,从而有实现速度的无差控制。自安装调试成功以来,系统运行良好、性能可靠,极大地提高了劳动生产率。
【关键词】S7-300PLC;张力;Profibus-DP总线;Wincc
1.引言
近来,由于交流调速系统的发展,交流调速已被广泛应用钢铁生产领域,钢带卷绕系统的张力与速度控制是最有挑战性的控制环节。在卷绕机上,钢带张力的控制好坏是关系到产品的质量,钢带的卷绕速度是关系到生产效率,其中对张力的控制要求更高。本文作者受某钢带厂家委托,采用了西门子公司生产的MM440变频器、S7-300PLC开发了一套新的基于PROFIBUS-DP现场总线的多电机张力控制系统,并配备了西门子Wincc监控软件,提供了良好的人机界面。系统具有实时性强,运行和维护成本低,生产效率高的特点。
2.机械系统模型
图1显示了交流异步电机采用适量控制时的张力控制框图。为了能够控制卷绕系统上钢带的速度与张力,具体的控制方法是不仅控制一台电机的转速同时控制另一台的电机的相反转矩。电机1为从电动机执行张力控制,电动机2为主电动机执行系统的速度控制。不计转辊与皮带之间的粘磨系数和滑磨力,两电机与转辊间的齿轮比是15:1,卷绕系统的数学模型为(1)(2)和(3)所示。
3.Profibus-DP总线控制网络构成
根据钢带轧扎机的工艺流程和控制要求,我们采用了PROFIBUS-DP解决方案。在Profibus-DP总线控制系统中,选一台装有Wincc6.0监控软件的硕华工控公司生产的工业计算机(CPU为Pentium II 550MHz)作为第二类主站, 一台S7-CPU315-2DP的PLC作为系统的第一类主站。两台MM440变频器通过CB15接口连到Profibus-DP总线上,作为从站。第二类主站主要完成对系统底层设备变频器的远程诊断、故障报警及参数化等,第一类主站主要实现智能模糊控制算法的实现,从而控制MM440变频器的运行和Profibus-DP总线网络的管理。系统的总体控制结构图,如图4所示。
4.系统的通讯设计
MM440系列变频器都集成有两种标准的串口RS-485和RS-232,但是这种串口通信速度相对较慢,实时性差。因此我们加了Profibus-DP接口卡。Profibus-DP是目前最成功的现场总线之一,得到了广泛的应用。DP主站通过不断给DP从站发请求报文(含有控制和设置信息),DP从站接受报文,解析地址并与自己的站地址进行比较,如果是发给自己的信息,则在规定的时间内发响应报文(含有状态信息等)。在这过程MM440变频器还监控通讯,如果通讯失败,MM440变频器将触发一个过时响应,通知主站重发信息。图5为Profibus-DP通过FDL发送的用户数据原理主成块结构[2],其中“DATA-UNIT”为用户根据不同的传动设备的行规而设置的用户数。图6为Profibus-DP报文基本的通讯模式。
Profibus-DP行规对用户数据(DATA-UNIT)的定义做了具体说明,利用行规可使不同厂商所生产的不同零部件互换使用。这里采用了变速传动行规:此行规规定了传动设备如何参数化以及如何传送设定值和实际值。此行规包括对速度控制和定位的必要的规格参数,规定基本的传动功能而又为特殊应用扩展和进一步发展留有余地。根据变速传动行规,这里的用户数据结构被指定为参数过程数据对象(PPO),如图7所示[2]。
图7中参数PWK和过程数据PZD的具体含义:
PWK:对于任务报文,为设置变频器的参数区;对于该控制区的数据为可选,使用数据包的短格式可以没有此项数据,本论文中采用了短格式故没用此项数据。
PZD:本论文中,采用4字节的过程数据。从主站(S7-300PLC)到从站(变频器)时,PZD一般为两字节的控制字(STW)和两字节的主设定值(HSW);由从站(变频器)到主站(S7-300PLC)时,PZD一般的构成为两字节的状态字(ZSW)和两字节的主实际值(HIW)。控制字和状态字的具体构成如图8和图9所示, HSW为主站发送到从站的设定频率值,HIW为从站的输出实际频率值。
5.系统软件设计
系统的软件设计主
文档评论(0)