炼铁维保车间2017年技术工作总结.docVIP

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炼铁维保车间2017年技术工作总结

炼铁维保车间2017年技术工作 总 结 2017年炼铁维保车间本着“降本降耗、提质增效”的中心原则,以“岗位标准化”和“每周一新”为推手,持续深入开展小改小革、三新应用和技术创新工作。在各项技术创新和技术督查的引领下,炼铁维保2017年各项生产指标受控,小改小革成效显著,具体如下: 一、主要生产经营指标完成情况 区域 月平均故障目标 月平均实际故障 与目标对比情况 2016年月平均故障 与去年对比 故障率 作业率 完成情况 1#炉 60 37.55 -22.45 43.70 -6.15 0.09% 97.74% 完成 2#炉 60 24.73 -35.27 60.70 -35.97 0.06% 98.49% 完成 3#炉 60 32.54 -27.46 21.60 10.94 0.07% 98.10% 完成 平均 60 31.61 -28.39 42.00 -10.39 0.07% 98.11% 完成 注:1.对比情况负值为下降,正值为上升。 二、小改小革 1、炼铁区域部分冲地水和炉渣水由于无回收水池,全部排至公司污水处理厂进行处理,不仅增加炼铁工序用水成本同时也增加了公司污水处理成本。通过现场论证,决定在炼铁区域主要排水点新建回收水池,通过新建回收水池和安装回收水泵,正常生产情况下炼铁区域无任何污水外排。 2、2#炉顶排压系统改造,以前2#炉使用Ф200均放管及DN200均放阀,管径本身较小加上积灰积圬造成排压时间长,影响高炉上料节奏,改造后将均放管改为Ф300均放阀改DN300,缩短排压时间,加快上料节奏,确保高炉稳产高产。 3、完成2#炉喷煤总管改造,通过新铺设喷煤总管,将喷煤总管由256米缩减至168米,弯头由9个降为5个,大大减少喷煤管道阻损,提高喷吹压力,为高炉提高煤比降低生产成本提供设备保障。 4、为解决新矿槽扬尘问题,对新矿槽放矿丁处进行除尘改造,通过新安装180余米除尘管道(约77T)彻底解决矿丁扬尘问题,为公司环保迎检创造有利条件。 5、3#炉煤气房输灰管改造,以前使用输灰管为用耐磨材料制成的单层管,直线输送时该管道能满足使用要求,但在弯道时经常磨穿漏灰,后在弯管外侧加背包(即双层)避免磨穿漏灰问题。 6、3#炉煤气放散塔经为常出现点不燃火的情况,后经排查为点火气源管道积水所到处,后在气源管道底部增加排水,解决了放散塔点火问题,确保公司煤气的正常、安全放散。 三、技术创新 1、2#炉顶放散阀改造,2#炉原来使用的是配重轮式放散阀,该结构型式放散阀密封圈不可调经常出现关闭不严漏煤气情况,很多时候被迫用葫芦将阀门锁死(紧急情况不能自动打开存在安全风险)。改造后采用弹簧座仓式放散阀,该放散阀关闭后靠叠簧自锁力将阀板与密封圈压紧,且密封圈可调避免了泄漏问题。 2、炼铁厂小高炉进风装置直吹管与喷枪背包采用焊接方式连接,而内部耐材为隔层浇筑。故经常出现喷枪背包处发红,需用空压进行冷却,消耗大量压缩空气造成小高炉喷吹压力不够,频繁出现喷枪堵塞现象,不仅影响高炉正常生产,也存在较大安全隐患,严重时高炉被迫临时休风更换直吹管。通过对直吹管内层耐材与喷枪背包采用一体式浇筑,避免了耐热薄弱点的产生,延长了炉前核心设备的使用周期和稳定性,保障高炉生产的稳定顺行。 (1)原有进风装置结构 (炼铁小高炉进风装置结构如图所示,由送风直吹管和喷煤插枪装置两部分组成,直吹管由无缝管制作内部浇筑耐火层,背包用圆弧板制作后焊接在直吹管钢壳上,内部同样浇筑耐火层。 (由于原进风装置直吹管耐火层与背包耐火层分开浇筑,在背包与直吹管焊接处浇筑层较薄,在高温环境中易出现发红情况,严重影响高炉正常生产。 (2)改造后进风装置结构 (改造后将背包耐火层与直吹管耐火层采用“一体式”浇筑,消除受热薄弱点,提高进风装置整体受热能力,延长其使用寿命。 3.炼铁厂目前有小高炉炉前除尘、1#炉矿槽除尘、2#炉矿槽除尘、3#炉炉前除尘、3#炉矿槽除尘及新矿槽单机除尘共计6套环保除尘系统(包含38个箱体),产生的除尘灰通过加湿机或外喷水加湿后后直接放到汽车上转离,受加湿效果限制放灰过程中产生二次扬尘造成环境污染。为彻底解决放灰过程中二次扬尘问题,在保留原有刮板机系统和加湿放灰基础上,可从单个锥形箱体底部旁侧开孔引管改造,通过吸罐车的方式进行放灰转运。炼铁系统已于9月8日在3#炉炉前除尘改造了一个箱体进行试用,吸灰效果理想。 (1)原有放灰模式 现有放灰模式为:箱体除尘灰→插板阀→卸灰阀→刮板机→提升机→灰罐→插板阀→卸灰阀→加湿机→运输车辆(如图1),虽然有加湿机加湿除尘灰,但由于加湿机和运输车辆之前存在开放空间,放灰时仍会产生部分二次扬尘,且因系统附属设备(如刮板机、提升机等)较多,日常维修维护量大。 (2)改

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