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- 2018-08-09 发布于湖北
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项目营运期污染物排放及治理措施
(一)废气排放及治理措施
(1)天然气燃烧废气
①铝锭熔化炉天然气用量
本项目铝锭熔化炉采用天然气加热,根据业主提供的资料,该部分天然气耗
量 为160000m/a。3
②厂区生活锅炉天然气用量
根据业主提供的资料,厂区内天然气锅炉主要用于冬季提供热水,其使用时
间段为每年11月至次年3月(全天运行),天然气耗量约为150000m/a。3
③员工食堂天然气用量
项目厂区内设有一员工食堂,食堂内设有2个灶头,采用天然气作为燃料,
其用量约为4800m/a。3
综上,项目天然气年耗量约为314800m 。天然气燃烧产生的污染物主要为3
SO 、NOx、和TSP。根据环评手册 1.4中提供的燃烧每百万立方米燃料气产污
2
系数统计值 (烟尘:286.2kg;NOx:3400.46kg;SO :630.0kg),可以计算得出2
本项目天然气燃烧后排放的烟尘 90.1kg/a,NO 1070.5kg/a,SO 198.3kg/a。
X 2
天然气为清洁能源,燃烧后污染物浓度和排放量较小,且主要为间断性排放,燃
烧后直接排放对环境空气质量影响不大。
(2)烟(粉)尘
本项目生产过程中烟尘主要来源于铝锭熔化工段,粉尘主要来源于抛丸机。
①铝锭熔化工段烟尘
本项目安装有3台铝锭熔化炉,使用天然气作为能源,年熔化铝锭 1200t。
根据《大气环境工程师实用手册》(中国环境科学出版社)中统计数据可知,铝
锭熔化工段烟尘产污系数为0.35kg/t,则项目铝锭熔化工段烟尘产生量 为
420kg/a。
根据项目目前情况,其熔化炉投料口处未设置处理设施,故评价要求项目方
增设一套布袋除尘系统(铝锭投料口加装集气罩)对铝锭熔化工段产生的烟尘进
行收集治理。根据 《环境保护统计手册》中“各类除尘器的除尘效率”可知,布
袋除尘器平均除尘效率一般为98%以上。经处理后,项目铝锭熔化工段烟尘排放
量为0.0035kg/h (按全年生产天数300天,日工作8h计算),排放浓度 为
1.17mg/m (处理风量按3000m/h计),通过15m排气筒高空达标排放,可以满3 3
足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中二类标准及 《大气污染
物综合排放标准》(GB16297-1996)中二类标准限值要求。
备注:评价要求项目方聘请专业的设备厂商对上述设备进行安装、调试。
鉴于项目熔化炉烟尘温度较高,为避免因温度过高而造成布袋破损的情况,建
议在布袋除尘前采取相应的降温手段。
②抛丸机粉尘
项目设置有3台抛丸机采用细小的合金钢丸对粗坯进行抛丸处理,每台抛丸
机自带一台净化效率98%以上的布袋除尘设备。根据类比资料可知,抛丸机产生
的粉尘初始浓度约为1000~1200mg/Nm ,其成分主要为氧化皮、废砂等,含尘3
气体经净化处理后排放浓度低于24mg/Nm ,排放速率 为0.12kg/h,通过15m3
高排气筒高空达标外排,可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
中二级标准限值要求。
(3)压铸、浇铸废气
由项目原料组成可知,压铸使用的脱模剂为水性脱模剂。根据供货商提供的
配方成分,其组成主要为水、硬脂酸、乙二醇、脂肪酸甘油酯等 (非水组分占比
12%),使用时按脱模剂:软水=1:120~150 的比例使用。在压铸前喷涂在模具
上,达到降温及成膜的目的,项目压铸温度约为620~680℃,在此温度下,成膜
组分基本上分解完全,其产物主要为CO 及少量非甲烷总烃,其产生量 为2
96kg/a (800kg*12%),为无组织排放。
项目浇铸件主要为进气管及水管等部件,年使用环氧树脂覆膜砂 10T,其成
分为:石英砂 (60%)、树脂+固化剂 (40%,固化剂成分为六次甲基四胺,环氧
树脂占比1%)。项目浇铸温度约为620~680℃,由于部件保温时间不同,在此温
度下,固化后的砂芯部分碳化分解,其产物主要为甲烷、CO 及少量非甲烷总烃。2
根据供货商提供的经验数据,本项目小部件由于保温时间较短,其砂芯碳化分解
程度较低,约占总量的7~10%,评价按7~10%计算,则其分解废气产生量约为:
400kg/a (10t*40%*10%),为无组织排放。
综上,项目压铸、浇铸废
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