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华电某电厂照明改造方案
华电XX电厂照明改造方案
概述
湖南华电XX电厂于2003年10月22日开工建设,两台机组分别于2005年9月23日和2006年3月29日完成168小时试运正式投产。自机组投产运行至今,由于灯具设计落后,导致现场灯具数量过多,大大加大了后期的维护成本,不仅造成资源浪费,也大大降低了工作效率。以下是检修电气班自2008年12月1日至2009年2月13日对二期照明维护情况统计:
月份
日期
维护区域
12月
12月8日
集控室亭12.6至23米照明维护
12月11日
#4炉照明维护
12月17-18日
#3机保护室照明维护
12月18日
#3机6KV室照明维护
12月19日
#4机6KV室照明维护
12月19日
#4机保护室照明维护
12月19日
#4炉380V室照明处理
12月22日
#4机蓄电池室照明维护
12月23日
#4炉给粉层平台照明维护
12月24日
#4机UPS室照明维护
12月24日
#4机6KV电缆夹层照明维护
12月29日
#4机380KV电缆夹层照明维护
12月30日
#4机电缆夹层(下)照明维护
12月30-31日
#4机电缆夹层(上)照明维护
12月31日
#4机电缆夹层(左)照明处理
12月31日
#4机电缆夹层(右)照明处理
1月
1月13日
#4炉本体部位照明维护
1月16日
#3炉6.3米炉照明故障处理
1月16日
#4机零米照明处理
2月
2月1日
#4机汽机房照明处理
2月2日
#3机汽机房照明处理
2月6日
#3机汽机房23米照明处理
2月6日
#3炉照明维护
2月13日
#3炉照明维护
灯具选型不合理,质量差,无法满足电厂高温、粉尘、震动、腐蚀的特殊工作环境,现场灯具大量出现外壳掉落,镇流器和灯座烧毁、灯具内部进水积尘的现象,照明无法满足基本的安全生产需要。目前#3、#4号机组使用的灯具有球形三防灯、条形三防灯和铝皮灯。
球形三防灯
灯具外壳和镇流器盒采用的是铁质材料,导热性能差,在灯具长时间工作发热后,不能及时散热,易将灯泡和镇流器烧毁,也易引起线路短路,影响其他灯具的正常工作。并且铁质材料在腐蚀环境中极易生锈。
密封性能:密封圈采用橡胶材料,不耐高温,在灯具长期工作发热的情况下(250W灯泡的工作温度是200-250度),极易变形脆化,大大影响灯具密封性能,在粉尘、露天环境下出现灯具内部进水、积尘现象。这也是引起线路短路的重要原因之一。
灯具外壳与灯座的连接卡扣可靠性差,在频繁更换灯泡和现场震动情况下,容易变形、变松,造成灯具外壳脱落。
条形灯
镇流器盒采用的是铁质材料,导热性能差,在灯具长时间工作发热后,不能及时散热,易将镇流器烧毁,也易引起线路短路,影响其他灯具的正常工作。并且铁质材料在腐蚀环境中极易生锈。
透明件采用塑料材质,在灯泡工作发热和雨雪的刺激下,呈现了不同程度开裂、发黄的现象。不仅影响灯具透光性,也容易积尘、积水,造成灯具甚至线路短路。
因为镇流器的大量烧毁,现二期照明全部采用自镇流高压汞灯,其特性是寿命短、发光效率低,当灯泡工作达到一定温度时会自动熄灭,约15分钟后才能再次启动,且必须垂直安装,否则出现自熄现象。
综上所述,目前二期照明维护工作相当繁重(所有灯泡几乎每三个月需全部更换一次),现场照度严重不足,给运行检修带来极大不便,严重影响安全生产。照明技改势在必行,应改用防护等级高、防震性能好、发光效率高、寿命长、后期维护量小的灯具解决现有问题。
汽机部分
主厂房顶棚
一、现场环境分析
华电XX电厂主厂房长约156米,宽约26米,顶棚到12.6米平台高约20米。现每相隔12米的跨梁上安装了3套500W的混光灯,共装有36套。经过实地照度仪测量平均照度为30LUX。电厂主厂房顶棚的照明,不仅承担着为电厂汽机12.6米平台最重要的心脏设备-汽轮机的巡视、检修提供充足、舒适的照明,并且主厂房作为电厂的形象,是领导巡视、检查必到的区域,所以主厂房顶棚的照明的好坏,是直接影响电厂形象的重要因素之一。另由于主厂房顶棚高度高,各跨度之间相隔较远,要对顶棚的灯具进行维护必须要在高空行车上进行,维护难度大,且存在着安全隐患,所以好的照明、好的灯具对于主厂房来说,是非常的重要。
二、主厂房顶棚照明现状
目前共使用了普通的混光灯36套,其中有14套不亮。尤其是三号机部分,不亮的灯具数达到了10套(其中有一条线路短路),
2、灯具质量差,灯具无散热设计,长时间工作发热后,灯泡易自动断电,须待冷却后才能工作,所以容易出现灯具忽亮忽灭的现象,并且灯具发热后温度高而不易散发出去,极易将镇流器和灯泡烧坏,故而目前顶棚的灯具整流器已全部烧坏,所以全部改用250W的自镇流灯泡代替,由于自镇流灯泡的寿命短、光效低,光源发射出来的光大部分被灯具本身吸收,现场的灯具不仅非常容易坏,(平均三
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