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18Cr2Ni4WA钢热处理工艺改进.doc
18Cr2Ni4WA钢热处理工艺改进
摘要:本文对新旧两种18Cr2Ni4W钢的热处理工艺进行了对比试验研究,试验结果表明,新工艺在缩短工件生产周期,降低成本的基础上,达到或接近旧工艺的各项性能指标。
关键词: 18Cr2Ni4W;工艺;改进
18Cr2Ni4W钢导热性差,线膨胀系数大,淬透性高,在热处理工艺过程中加热和冷却次数多。因此,热处理后零件内应力大,变形量大且无规律性; 18Cr2Ni4W钢锻造性能不良,过热敏感性大,锻造工艺控制不当还会产生晶粒迅速粗化,直接影响热处理后的质量;因为钢中含有强碳化物形成元素,钨易于造成表面含碳量过高,使渗层中出现大量残余奥氏体,渗后降温直接淬火,残余奥氏体量可达70一80%,采用一次淬火辅以中间长时间高温回火或冷处理,热处理工艺复杂,周期长,成本高;18CrZNi4WA钢回火软化性能差,淬透性高,又含有大量含钨的碳化物,因此切削加工性能差,又由于渗碳层中易出现过高的碳浓度及大量的残余奥氏体,所以在磨削过程中易出现磨削裂纹。在生产实践中,多年来都没能很好解决上述存在的间题。因此,通过大量的试验研究,对18Cr2Ni4W钢热处理工艺方面做了一些改进和完善,以解决或缓解18Cr2Ni4W钢热处理易出现的种种缺陷间题。
2试验材料和试验方法
2.1试验材料:18Cr2Ni4W人,尺寸25x25,化学成分见表1。
2.2试验方法:中1口玉1111棒料改锻成奶5~一一一一正火(9加土10℃,保温1小时)十高温回火(680士
10℃,保温4小时)一一一一机械加工一一一一气体渗碳(兑0士10℃,保温6小时,降温1.5一一2小时出炉坑
冷,渗碳剂采用煤油,按0.加一一0.25滴/小时的速度进行渗碳,设备采用义J一一90一一9)一一一高温回火2
一3次(680士10℃,保温6小时)一一一一机械加工一一一一淬火(8(X)土10℃油冷淬火)--一一低温回火
(180℃,保温4小时)。
3试验结果和分析
根据生产实际情况,对180rZJ场中万A钢的新旧两种热处理工艺方法进行了对比试验。
3.1不同工艺各工序后的硬度:见图1和表2
图1热处理工艺流程对比
从试验数据可以看出(见表3、图2和图3),由于18Cr2凡4W人钢含有很多合金元素,淬透性极好,空冷淬火
即能得到马氏体组织,而且其回火稳定性很高。因此,为了后续的机械加工,需要进行2一一3次的高温回火,
使其软化,改善其切削加工性能。此外,由于渗碳缓冷时表面层的组织为马氏体和大量残余奥氏体,这种组织氏体较多,进行2一3’次的高温回火可以使马氏体分解为回火索氏体,同时残余奥氏体中将析出含有铬的碳
化物,因而使残余奥氏体的马氏体点升高,在回火后的冷却过程中残余奥氏体将全部分解。由于高温回火能使
碳化物生成元素铬在碳化物中富集,并使碳化物聚集,所以在重新加热淬火时,含铬的碳化物溶解较慢,奥氏体
中的碳和铬的含量减少,淬火冷却后的组织较细而且还能减少一部分残余奥氏体。试样经920士10℃渗碳,分别在760、780、800、820、840、860℃淬火(盐浴炉),然后都进行180℃回火。试验表明,在810士10℃淬火,180℃回火后,其各项力学性能指标和金相组织最佳。提高淬火温度会增加渗碳表层的残余奥氏体量,降低表层硬度值。淬火温度过低,强度和表面硬度下降且心部出现少量的游离铁素体,使其心部力学性能大大下降。
4结论
4.1用18Gr2饰切从钢制造采煤机重载齿轮,其热处理工艺不经过等温淬火和冷处理,各项性能指标完全能够满足图纸技术要求。
4.2经改进工艺处理的传动齿轮,在煤矿井下装机运行一年,使用情况良好,无表面点蚀和折齿现象。
参考文献:
(1〕严万生,陈敬开泊加巧0掘进机齿轮材料的研究(阅.北京:煤炭工业出版社,1994.
〔2〕谢玉瑞.17CrZN设与20Q腼m渗碳异同点山.机械工人,1998,(8).
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