关于二炼铁4月5日2#高炉铁口下方烧穿的分析.docVIP

关于二炼铁4月5日2#高炉铁口下方烧穿的分析.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
关于二炼铁4月5日2#高炉铁口下方烧穿的分析.doc

关于二炼铁4.5早班2#高炉铁口下方烧穿事故的分析 2010年4月5日二炼铁早班在放第五炉铁时发生铁口下方、铁口套框下方烧穿事故,影响高炉被迫休风4天21小时处理。 事故经过 二炼铁厂2#高炉自3月2日处理结瘤以来,高炉炉况一直稳定、顺行。到4月5日早班放第4炉铁时放2包铁105.88吨,铁未放尽铁水包满(因炉前第一支沟新浇铸需养护几小时,只能两沟放铁)高炉带铁堵口,第5炉开铁口放铁时铁口深度1150mm(正常时1400~1500mm),因上炉带铁堵口铁口浅,放铁25分钟后发现有铁水漏到炉基,初步判断认为铁水沟底部烧穿,立即提前堵口,但堵口后发现仍然有铁水流出,检查发现铁口正下方烧穿,被迫采取紧急休风措施,但铁口下方仍流铁约40分钟共6吨左右,2#高炉休风处理至4月10日14:00开始复风恢复炉况生产。 原因分析 2#高炉铁口下烧穿后,立即引起了厂部和公司领导的高度重视,铁厂组织员工全力抢修,公司请来了炼铁专家积极制定措施和方案,用最快的时间完成了方案和处理,并于4月10日初步处理完毕后上午9:30在二炼铁厂会议室由装备部组织召开了分析会,分析主要原因如下: 长期以追求产量为主的高强度冶炼(冶炼强度在1.4~1.5t/m3·d)导致其在高径比较低炉型的情况下铁水环流对炉缸侵蚀异常严重,而铁口周围长期铁水流动更加剧侵蚀。 高炉原材料质量波动大,尤其是含ZnO、Pb和K2O+Na2O高造成炉况波动大,2#高炉由于在大修时未更换冷却壁水管有裸露现象,并且近期出现炉腹上方烧坏二块,扁水箱烧坏四块,炉况大幅波动造成炉缸受到的冲击也较大。 2#高炉在大修时,采用的半石墨质碳砖导热系数较低,影响了传热,造成本来热负荷就高的铁口区域热负荷集中,加快了铁口耐火砖的烧损。 2#高炉在2009年1~2月份大修烘炉时炉缸进水,虽水不多,及时清理,但对炉缸表面砖缝间的浆料有影响,在升温后会产生一定膨胀和间隙,生成较大热阻。 2#高炉在2009年大修开炉后炉缸温度上升快并漏煤气,后采用磷酸盐泥浆压浆,而没有使用炭质压浆料,导致热阻增加热传递效果下降。 高炉操作人员在平时的操作中对铁口的维护不够重视,尽管通过比较炮泥的使用均在100kg/tFe以上(同行业在90kg/tFe),但铁口的深度在1400mm未能引起足够重视,平均水平达不到1500mm~1600mm的同行要求水平,不能形成稳定的铁口区保护泥包,在高的冶炼强度和低高径比的炉型条件下更是加剧了铁口区的侵蚀。 从这次铁口下方溃破的位置和现场来看,正是由于以上几方面的因素综合作用,才会出现了放铁过程中烧穿的结果。 下一步改进运行措施 针对以上的原因分析,结合实际生产条件和今后的生产,制定了以下整改和运行措施: 在生产过程中适当的降低2#高炉的冶炼强度,并抑制边缘气流以防止炉缸进一步恶化。 加长铁口两边的风口小套长度50~80mm(或缩小铁口两边风口面积),以利于铁口达到1500mm~1600mm的深度。 高炉正常生产后采用钒钛矿护炉(或风口喂线,或含钛炮泥)。 操作上降低2#高炉顶压,适当提高铁水【Si】含量。 对铁口区域在清理使用浇注料浇筑后,安装热电偶监控温度,并进行每班记录和检查。 厂部和高炉注意监控铁水中的【C】含量(突然升高),防止炉缸碳砖受到侵蚀大面积溃破。 对炉缸漏煤气区域得用检修机会进一步采用碳质料进行压浆处理。 加强原材料碱金属的控制,稳定高炉原料质量。 责任与考核 本次事故处理已基本完毕,根据分析原因和公司事故考核规定,落实责任考核如下: 二炼铁厂厂长负有管理责任,考核 元。 设备厂长负有设备检修和管理维护责任,考核 元。 生产厂长负有日常生产操作管理维护责任,考核 元。 高炉炉炉长负有直接操作管理和监控维护责任,考核 元。 高炉值班长和炉前班长负有现场操作和维护责任,考核 元。 二炼铁厂 2010年4月1日高炉铁口日常深度控制探讨 ? ???? 【关闭】【回页首】 ????铁口是高炉铁水流出的孔道,由铁口框、保护板、泥套和铁口砖通道组成。铁口区域是环境比较恶劣的地方,受高温铁水冲刷、开眼机、泥炮振动以及焖炮作业时的破坏,加之铁口角度的变化,开炉不久铁口通道内异型砖就被侵蚀掉,只有泥套泥来替代,好在泥套泥可以即破坏即补充能够始终保持铁口通道的完好,但是如果受损的铁口通道没有被及时补上或连续过浅,则会给铁口造成致命的损害。 ????一、铁口深度与炉口维护的关系 ????铁口深度的确定是根据炉墙厚度而定的,正常的铁口深度应比铁口区域炉墙厚度大1/3—1/4,要使泥包超出炉墙,这样才能经常地保护铁口区域炉墙不受侵蚀破坏。 ????铁口排出大量的铁水的炉渣在这个过程中,铁口受到炉内炽热液态渣铁冲刷,高温煤气燃烧冲刷等影响,直接造成铁口泥包和铁口孔道二损坏,经堵口

文档评论(0)

zsmfjh + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档