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稠油井有杆泵举升技术资料讲解.ppt
稠油井有杆泵举升技术 一、前言(2) 目前杜84块已有11个井组转入SAGD生产阶段,单井最高日产量达300m3/d以上,油井井底温度近240℃。由于高温、大排量、闪蒸等复杂工况,采用常规的油井举升技术难以满足油井的生产要求,为解决这一问题,辽河油田公司钻采院开展了“SAGD超稠油井有杆泵举升技术”工作,研制了SAGD高温大排量抽油泵及扶正器、脱接器等配套工具,取得了良好的应用效果。 二、技术原理(1) 为了克服井斜影响,游动阀采用机械启闭式滴状阀,拉杆的上下运动带动其开启和关闭,不受井斜和气体的影响,可提高泵的充满程度和泵效,同时固定阀也采用辅助复位结构,不受井斜影响,在下冲程时可迅速关闭。最大工作井斜角可以达到70°。 脱接器 柱塞 固定阀 SAGD高温大排量系列抽油泵 采用“高精度冷拔—珩磨—深孔镀铬—珩磨”技术方法试制成功φ120mm长冲程泵筒,泵筒的各项技术指标均达到了抽油泵用泵筒的技术要求,获得了非标准大泵泵筒制造技术上的突破。 二、技术原理(1) 脱接器 柱塞 固定阀 SAGD高温大排量系列抽油泵 柱塞采用喷焊工艺,为解决出砂问题,设计了沟槽密封方式,在保证抽油泵漏失量的情况下,可采取较大的间隙生产,由于大间隙以及沟槽具有的刮砂特性,这一密封方式具有很强的抗砂卡特性。 为克服油井高温影响,进行了抽油泵间隙与油井温度变化之间的关系研究,确定了合理的抽油泵间隙,在满足漏失量的前提下,最高耐温能力达到了240℃。 SAGD高温大排量系列抽油泵具有防气、防砂、耐高温、防井斜影响等多种功能。 二、技术原理(2) 名称 技术参数(设计/测量) 泵径系列 108mm、120mm、140mm 最大冲程 8000mm 泵筒长度 10500/10500 泵筒处理方法 镀铬 泵筒内表面硬度 HRC67-71/HRC68 泵筒处理层平均厚度 0.07/0.07-0.10mm 二、技术原理(3) φ108、120、140mmSAGD大排量泵技术参数表 名称 技术参数(设计/测量) 柱塞总成长度 1300/1300mm 柱塞处理方法 Ni-Fe-Si基粉末喷焊 柱塞表面硬度 HRC55-58/HRC55-58 柱塞处理层厚度 0.25mm/0.25-0.27mm 阀球直径(游动/固定) (83/95mm)/(83/95mm) 辅助功能 防气、防止井斜影响 脱接器工作方式 往复对接自锁 二、技术原理(3) φ108、120、140mmSAGD大排量泵技术参数表 脱接器采用自锁式结构,由爪簧和锁套构成,释放时由释放接头强制脱开。经反复改进完善,实现了对接轻松自如、可靠性明显增强,经实验验证,效果良好。 二、技术原理(4) 脱接器 论文发布 二、技术原理(5) 为解决SAGD油井磨损问题,研制了与其配套的高强度滑动式抽油杆扶正器。扶正器采用了固体润滑的工作原理,其表面涂有固体润滑层,随着扶正器与油管的表面接触,固体润滑层将发生向油管壁的迁移作用,从而使摩擦仅仅发生于固体润滑层间,避免了油管与抽油杆的磨损。 滑动式抽油杆扶正器示意图 1.杜84-兴平1-1 国产φ120SAGD泵 国产φ120SAGD泵 进口φ120泵 7月28日φ120泵转抽,日产248m3/d,冲次2min-1,泵效95%,工作50天后,杆脱检泵; 9月16日换入进口φ120泵,2个月中,进口脱接器反复脱开,无法正常工作; 11月14日再次换国产φ120泵,初期日产277m3/d,冲次2.5min-1,泵效85%,后由于注汽量减少,产量保持至110~130 m3/d,生产正常。 三、现场试验情况 2008年8月4日,杜84-兴平45井所用进口泵固定阀及柱塞脱扣,改用国产φ120 泵生产,初期日产液168m3/d,冲次1.5min-1,泵效86%,生产至9月9日冲次提高至3.2min-1,日产液349m3/d,泵效84%。 冲次3.2 三、现场试验情况 2.杜84-兴平45 施工日期:07-4-16 试验泵径:120mm 井斜:55° 泵挂:1352m 试验目的:验证在中深层油井开展SAGD举升的可行性。 3.沙平1 三、现场试验情况 沙平1 井试验数据 序号 最大载荷 最小载荷 电流 冲次 冲程 实际排量 理论排量 泵效 1 183.8 33.1 171/160 2 8 166 260 64 2 181.2 24.8 171/162 2.03 8 168 264 64 3 186.8 27.1 182/165 2.51 8 200 325 62 4 181.1
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