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提高加热炉上料及装钢效率自主管理宝信
一、小组概况
课题名称:
提高4200mm加热炉上料及装钢效率
课题类型:
课题编号:
辅 导 员:
周泽雁
小组名称:
4200厚板L2运维小组
发 布 人:
周泽伟
小组成员简介
序号
姓名
性别
年龄
工龄
文化程度
职称
小组
1
周泽伟
男
26
2
本科
组长
2
杨土荣
男
26
2
本科
组员
3
占华超
男
26
2
本科
组员
4
马坤坤
男
26
2
本科
组员
5
吴俊洁
男
26
2
本科
组员
6
金健业
男
25
2
专科
组员
7
刘文华
男
30
6
专科
组员
8
组员
本次课题活动日期: ;活动频次: 次/月
二、选题背景
2016年5月28日,湛江钢铁4200mm厚板项目1#、2#加热炉成功投产,该设备位于湛江厚板厂二切生产线以及轧机生产线之间。现场可用于加热炉上料的行车共3台,且每个加热炉有两列装钢入口,以加热炉侧为起点,轧线侧为终点进行排序,分别为1、2、3、4列。进入加热炉的板坯经过预热、加热、均温三个加热段后达到目标的出炉温度,为下道工序轧钢生产做好准备。
湛江厚板加热炉
加热炉操作室
二、选题背景
湛江钢铁厚板生产线由原上海罗泾厚板厂搬迁而至,其加热炉L2系统也沿用了原罗泾加热炉系统,该程序在加热炉A1炉前辊道区域设置板坯上料,并通过板坯号顺序进行装钢。
前期投产系统处于调试阶段,生产节奏较慢,一组上料辊道即可满足生产要求。但随着厚板厂产能的提升,若仍旧采用一组辊道的上料速度满足不了生产要求,现场上料行车也没有得到有效利用。
为了最大化利用现场有效资源,提升厚板厂整体生产效益,本次课题研究拟增加加热炉上料辊道区域,提高板坯上料速度及装钢效率。
加热炉装钢侧
加热炉炉前辊道
三、选题理由
用户期望
生产现状
解决方向
选定课题
提升加热炉最大产能,提高整体生产效率。
原设计按照板坯号顺序装钢,效率低;厚板加热炉系统设计只有一组上料辊道。
在L2画面添加“装入命令号”功能;增加上料辊道数量。
提高4200mm厚板加热炉上料及装钢效率。
四、现状分析
部分操作工对加热炉L2系统操作不熟练。
湛江钢铁厚板加热炉装钢顺序原则与原上海罗泾厚板不一致。
原设计只有一组上料辊道,无法满足快节奏的生产需求,根据现场设备及工艺需求调查,A2~A6辊道也具备上料条件。
现状分析
现场调查
现场调查
现场调查
五、设定目标
加热炉上料及装钢效率提升:
1.确定目标
50%
六、要因分析
末端原因
部分现场操作工对厚板加热炉L2系统操作不熟悉
确认方法
取样试验
确认标准
是否熟悉厚板加热炉L2系统各画面功能及L2系统的基本操作
确认情况
湛江厚板厂由于投产时间不长,大部分作业人员对系统操作不是很熟练,而且有部分为年轻的新进员工,发生不少因操作引起的生产故障,所以现场操作人员的作业效率还有提升空间。
确认者
周泽伟
确认地点
厚板厂加热炉操作室
确认时间
2016年9月1日
结论
现场作业人员对加热炉L2系统的认识还有提升空间。
六、要因分析
末端原因
湛江钢铁厚板加热炉装钢顺序原则与原上海罗泾厚板不一致
确认方法
现场确认
确认标准
湛江厚板加热炉装钢顺序原则是否与原系统有差别
确认情况
原上海罗泾加热炉程序按照“板坯号”顺序装钢,湛江钢铁加热炉要求按照“装入计划号”顺序进行装钢,而原程序L2画面并没有显示装钢计划号的功能,不便现场操作工进行装钢操作,装钢效率低。
确认者
杨土荣
确认地点
加热炉装钢现场
确认时间
2016年9月1日
结论
根据湛江厚板加热炉装钢原则可添加相应功能。
六、要因分析
末端原因
原系统上料辊道只有一组,无法满足快节奏生产需求
确认方法
现场确认
确认标准
加热炉上料时是否可以把现场行车有效利用起来
确认情况
原系统只有一组上料辊道能满足前期的热负荷调试阶段,但随着生产节奏的加快只有一组上料辊道无法满足生产需求,现场可用于上料的3台行车,也无法把所有行车高效利用起来。
确认者
占华超
确认地点
加热炉辊道上料现场
确认时间
2016年9月1日
结论
增加加热炉上料辊道数量,可把现场行车高效调用,提高资源利用率。
七、制订对策
原上料辊道区域由A1增加为A1~A6,在原程序上修改辊道A2~A6区域功能,增加行车自动上料功能。
在加热炉L2系统HMI画面上新增“装入命令号”功能,方便现场作业人员进行顺序装钢,提高效率。
七、制订对策
原上料辊道区域由A1增加为A1~A6,在原程序上修改辊道A2~A6区域功能,增加行车自动上料功能。
在加热炉L2系统HMI画面上新增“装入命令号”功能,方便现场作业人员进行顺序装钢,提高效率。
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