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- 2019-03-30 发布于湖北
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川南发电公司2×600MW机组
年# 机组 修
FSSS静态试验方案
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年 月 日
# 机组炉膛安全监控系统(FSSS)静态试验方案
1.概述
锅炉安全监控系统(FSSS)是现代大型火电机组锅炉所必须配备的重要监控系统。主要完成以下功能:
1)锅炉点火前的油泄漏试验及吹扫;
2)燃油跳闸阀、循环阀、火检冷却风机等设备的控制;
3)锅炉安全保护功能(MFT);
4)单个油燃烧器的启/停控制和油层燃烧器的启/停控制;
5)煤层的启/停控制;
6)与其他热控系统如SCS、MCS的协调联锁功能。
试验目的:按照设计的功能要求,保证该系统正确、可靠地投入运行,实现FSSS的全部功能和质量要求。
2.责任分工
机组大修后,静态试验以热工专业为主,发电部对试验结果进行确认。动态试验由发电部负责完成,其他专业配合。
3.试验条件
1)DCS控制系统检修完成;
2)FSSS跳闸柜检修完毕并送电;
3)风烟系统所有检修工作结束;
4)制粉系统检修完毕,执行器送电;
5)仪用空压机系统检修完成;
6)火检冷却风机检修完成;
7)炉前燃油系统检修完毕;
8)送风机、引风机、一次风机、磨煤机开关检修完毕,并且在试验位置;
9)汽包水位变送器校验合格并投运;
10)仪用空气压力变送器校验合格并投运;
11)一、二次风流量变送器校验合格并投运;
12)炉膛压力开关、压力变送器校验合格并投运;
13)火检冷却风压力开关校验合格并投运;
14)所有火检器检修完毕,试验正常;
15)FSSS静态试验方案审批完成。
4.分系统试验
4.1输入、输出信号回路测试
外观检查及上电后,可根据面板指示灯确认模件工作是否正常。
4.2组态图检查与修改
根据有关设计资料和逻辑框图对组态图进行认真地检查和测试,并对有关参数进行确认和修正。
4.3公用逻辑功能试验
4.3.1主燃料跳闸(MFT)试验
强制满足吹扫条件;仪用空气压力正常;送风机、引风机、一次风机、磨煤机6KV开关检修完成并打到试验位置;强制汽机跳闸锅炉信号、两台火检冷却风机均停信号、火检冷却风压力低信号、汽包水位低信号、总风量25%信号、一次风压力低信号为“0”;强制两台空预器均运行信号、旁路油泄漏试验信号为“1”。关闭所有油角阀手动门及吹扫阀手动门。
注:1)试验前由热工更改吹扫时间为5s,试验完成后恢复。
2)做相关信号保护试验时,待满足条件后取消该信号的强制。
手动紧急停炉(软回路)
试验目的:验证手动紧急停炉按钮触发MFT保护的信号回路,以及锅炉MFT后逻辑回路跳闸OFT继电器、所有一次风机、所有磨煤机、所有给煤机、所有油燃烧器、关闭所有磨煤机出口门、磨煤机入口热风关断门、过热器及再热器喷水电动总门。送信号至脱硫系统。
试验前检查:手动紧急停炉触发MFT逻辑回路正确,FSSS跳闸继电器柜检修完成并已送电。
试验方法:试验位置启动送、引风机,进行锅炉吹扫复位,强制信号在试验位置启动两台一次风机、所有磨煤机、关闭所有油角阀前手动门且强制油火检信号投入所有油枪,开启燃油快关阀,启动所有给煤机,开启所有磨煤机出口门,开启过热器及再热器喷水电动总门。解除手动MFT按钮至MFT跳闸柜的接线。强制信号屏蔽硬回路跳闸两台一次风机、所有磨煤机、所有给煤机、关闭燃油快关阀(强制“TRIPMFTDO1” “TRIPMFTDO2” “TRIPMFTDO3”为“1”)。然后手动打闸。
试验结果:发电部确认锅炉跳闸,首出为手动紧急停炉;检查报警。热工检查SOE记录正确;检查OFT继电器动作,两台一次风机、所有磨煤机、所有给煤机、所有油燃烧器跳闸,燃油快关阀关闭,所有磨煤机出口门关闭,所有过热器及再热器喷水电动总门关闭。脱硫系统接收到MFT信号。
手动紧急停炉(硬回路)
试验目的:检查手动停炉按钮至MFT跳闸柜硬回路;确认锅炉跳闸后硬回路跳闸MFT硬继电器、跳闸OFT、关闭燃油跳闸阀、跳闸所有磨煤机、跳闸所有给煤机、跳闸两台一次风机、;送信号至两台给水泵汽轮机、吹灰、A/B电除尘器、ETS、SCS、FSSS、MCS、SOE。
试验前检查:FSSS跳闸继电器柜检修完成并已送电,端子接线正确、牢固。
试验方法:试验位置启动送、引风机,进行锅炉吹扫复位。恢复手动MFT按钮至MFT跳闸柜的接线。强制信号试验位置启动两台一次风机、所有磨煤机、启动所有给煤机,开启燃油快关阀;强制软逻辑跳闸两台一次风机、所有磨煤机、所有给煤机信号为“0”;强制软逻辑关闭燃油快关阀信号为“0”。强制“MFTPBDI”、“SH005-021”信号为“0”
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