电动机的定子引出线烧断原因及预防措施.docVIP

电动机的定子引出线烧断原因及预防措施.doc

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电动机的定子引出线烧断原因及预防措施 刘晓峰 (中国石油哈尔滨石化公司 仪电车间 150056) 摘 要:本文分析了一起低压大容量电动机定子引出线烧断的原因,分析了引发故障的多方面原因,提出了针对此类问题的预防措施,可以有效降低此类故障。 关键字:电缆载流量 修正系数 引言 电动机作为传动和控制系统中的重要组成部分,在石油化工行业得到广泛应用。随着装置规模的增大,电动机的容量也随之增大,电流的增大带来了新的问题,如不重视,会引发严重后果。 1 存在的问题 我公司某装置压缩机驱动电机采用低压电动机,电动机参数如下,型号YB2-450L-14,额定功率280KW,额定电流580.2A,额定转速425rpm,定子引出线为硅橡胶3*2*95平方毫米,效率94%,2013年7月出厂。2015年12月出现电机接线盒内接线柱处过热故障,2017年2月发生定子引出线烧断故障,停机处理对生产影响较大。 2015年12月发生过热故障的图片 2017年2月发生定子引出线烧断故障的图片 由图片可知,故障点并不在接线柱处,而在引出线中部电缆处。 2故障原因分析 2.1 定子引出线载流量 电动机定子引出线采用橡胶电缆,高温环境采用硅橡胶电缆,硅橡胶电缆长期工作温度不超过180度即可。 查阅标准和电缆制造厂给出的数据,95平方的硅橡胶电缆载流量345A~350A,电机制造厂使用的定子引出线厂家给出的数据是环境温度30度时310A。 2.2 定子引出线载流量温度修正系数 在环境温度高的情况下,导体的载流量需进行修正。按照《不同环境温度下载流量修正系数》(空气),导体工作温度90度,环境温度50度时,修正系数为0.89。而故障电机,在采用大风量风机强制冷却时,定子线圈温度仍高达84度,未采用强制冷却时,定子线圈温度更是高达110度,严重降低了引出线的安全性,加快其老化速度。 2.3 定子引出线载流量敷设方式修正系数 由图可知,故障点在接线柱下方,6根引出线引出处,近似于6根电缆穿铁管敷设于空气中,按照《多根电线穿管敷设于空气中载流量修正系数》,穿管根数在5~8根,修正系数为0.6。 2.4 接线方式 电源电缆线鼻子压接接触好于压盖压接。定子引出线烧断前,电源电缆与电动机接线柱连接方式采用的是压盖压接,已经出现过一次过热故障,对定子引出线产生过不良影响。 2.5 故障原因结论 综上所诉,引出线烧断的根本原因是载流量不足(修正后),同时受上一次接线柱处过热故障影响,加快了故障进程。 3 解决方法 3.1 增大风机,降低电机定子温度。 在使用电动机自带风扇,未加强制冷却风机时,定子温度为110度。 右图为2014年大修后,改成强制冷却的温度曲线。 外加风机风量为3000立方米/时,电流为577A时 2016年大修后,强制冷却风机流量增加至12000立/时的温度曲线,电流达到580A时定子最高温度达到84度。 2016年改造前后电动机外表面红外成像,下降10~15度。 改造前 2016.6 2016.7 改造后 2016.11 2016.12 3.2 增大定子引出线线径 在修复故障电动机定子引出线时,与电机修理厂沟通,考虑到定子引出线出焊接效果,最终将引出线线径增大到120平方毫米,载流量提高了12.9%。 3.3 改为高压电机,降低电动机电流 最有效的效果是在供电条件允许时,如此大容量的电机,使用高压电机(6KV或10KV),如此,电动机额定电流只有低压时的6.66%或4%,定子引出线的发热可忽略。 结论 在供电条件允许时,慎用低压大容量电机,尤其是低转速电机。如供电条件不允许,应考虑增大定子引出线线径,使用强制风机冷却,以确保电动机安全运行。

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