五一劳模事迹六篇.docxVIP

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五一劳模事迹六篇 【篇一】 铜导体的尺寸精度和表面的光洁度直接影响绕组线的性能。**区统力电工股份有限公司拉丝工序员工**用精湛的技术,打造出优质的裸铜线产品,并在本届“统力杯”职工技能大赛中斩获一等奖,迈入了技术骨干的新起点。 敢于尝试,才能成长。 2009年2月,27岁的**来统力电工应聘,并进入车间工作。曾经做过餐饮、建筑工人的他,有着吃苦耐劳的品格,并一直期望获得一份稳定的工作。他先从漆包工做起,四年后,由于公司岗位需要,他被调到拉丝工序工作。 刚到拉丝工序的时候,**说其实内心多少有些沮丧,因为已经完全适应了漆包的工作,到新的工序基本要重头学起。拉丝工开始最容易出现的就是断线,**也不例外。在他急得满头大汗时,班长、班组同事过来帮忙:是配模不合理,还是鼓轮的反拉力过大?大家耐心帮助**分析原因、解决问题,让他很受感动。他逐渐对拉丝工作产生了热情,也下定决心:不仅要学得会,还要学得精。拉丝机旁温度较高,一到夏天,**更是挥汗如雨,但他没有放弃,一心要练好操作技能。 对新手来说,拉丝模具一般由班长领取,员工本人只要进行穿模操作就可以了。**觉得,如果不尽快了解配模知识,就无法真正掌握拉丝操作技能。他一有时间就主动向班长请教模具的种类、用途和配比知识,自己穿模然后不断测量线径进行验证。很快,从过桥模到成品模,**已能够独立完成配模领用,并能完整地进行整个生产作业。在他的带动下,一些新员工也增加了学习的热情,大家勇于尝试和实践,大大缩短了车间对操作人员技能的培训计划时间。导线“起皮”“麻坑”“波纹”“擦伤”……无论遇到怎样的质量问题,**都用心思考,仔细分析原因,向车间前辈请教,逐渐成为车间里独挡一面的技术能手。 持续学习,才能超越。 2014年,公司举办第二届“统力杯”职工技能大赛。在拉丝工序,**是个仅有1年左右工龄的“新人”,但他毅然报名参加,决心通过比赛来检验自己的操作技能。首次参加比赛,**没有怵场,他有条不紊地进行每一步操作,获得现场裁判的好评,并获得当届比赛的二等奖。2年后的第三届职工技能大赛,**依旧表现优异,获得了二等奖。 连续两次二等奖,**并没有止步于现有的成绩。他说,整个拉丝工序钻研技能的氛围很浓,大家你争我赶、水平在不断提升,无形中也促使着他更加努力,争取获得更大的突破。在今年举行第四届职工技能大赛中,**终于如愿以偿,获得了一等奖。他坦言,荣誉的获得来之不易,背后是持续的苦练和学习。他白天对每一个操作细节认真研究,思考着如何提升裸线的产品质量,如何进一步提高自己的工作效率。晚上他阅读理论书籍,上网查阅相关资料,学习金属材料性能、拉丝机的工作原理和操作控制质量关键点等理论知识,仿佛打开了新世界的大门。通过理论和实践相结合,他的技术功底更加扎实,实际操作时就更加得心应手。由于在下道工序——“漆包”的工作经历,**深知导线表面光洁度、R角等指标对涂漆性能的重要影响,他的双项操作技能,使他能够更快地找到产生质量问题的源头,协助大家解决产品操作技术问题。 **的奋斗经历生动诠释了他干一行、爱一行、钻一行的信念,展现了他胆大心细、顽强拼搏的人生信条,引领着他在技术骨干的道路上不断成长、不断超越。 【篇二】 **,今年31岁,2013年3月加入**,现就职于**金属**有限公司生产技术部。从刚进公司的一位排刀操作工开始,现为成为威台SL2.0机组的一名大班长;2015年2月27日,他被派遣淄博**,2018年3月1日,他从淄博回到**,时间和空间的历练,构成了他在**这5年的丰富人生。他的努力和付出也开花结果,2013年他被评为集团优秀新员工,2015年又被评为集团优秀员工。 2015年初,**被外派到淄博**,伴随着设备从无到有,他培养了三个班组的操作工,为淄博**的发展作出了自己的贡献。曾经有一次,一批加工厚度为0.4mm薄板要分条,难度系数比较高,客户在别处加工出来的成品波浪很大、板型不平整,无法使用,而**带领下的加工团队则得到客户的好评。 回到****,在加工硅钢时,成品板材的形状及切边毛刺必须在受控范围内,不允许发生任何质量缺陷,从加工过程到包装,**前前后后有效组织、合理安排,加工项目得到业务人员及客户的一致好评。 在现场巡检过程中,**总能发现待改进的地方。通常情况下,薄板分条时,正常产生的头尾缺陷长度在5至10米,有些卷甚至会产生几十米长的缺陷,造成此类缺陷的原因是卷入库时未作相应的防护措施,于是,**使用废旧的毛毡来防护钢卷,消除接触物可能存在的凸起角,降低外部对钢卷表面的积压、碰撞和摩擦。 为提高生产效率,他每天坚持在机组观察,一有好的创意就立即着手实施改善。比如分条机组在生产作业过程中,影响生产效率的一个环节就是更换张力毛毡,每换一张新毛毡大约花费15分钟,经过跟设备人员共同研究,他对设

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