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- 2019-09-02 发布于广东
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学兔兔
轴承技术 2007年第1期
B—ttt一80双端面磨床液压系统改造
(滚子厂) 凡刚松 胡 玎
摘 要:介绍Bnt一80双端面磨床液压系统改造,解决冷却液易混入油箱导致油料变质、液压
系统压力不稳、产品尺寸达不到工艺要求、油路故障率过高且维修困难等问题。
关键词:外接油箱;散热;电磁换向阀;元件互换性
古人云:工欲善其事,必先利其器。良好稳 压元件老化且磨损严重,产生内泄造成系统压
定的设备,是加工出合格产品的有力保障。滚 力不稳定;油泵流量小、压力低,这也是造成系
子厂Bnt一80双端面磨床由于液压系统老化、 统压力不稳的重要原因。
液压备件互换性差、以及液压系统设计的先天 2 确定改造方案并付诸实施
不足等导致故障率高、生产效率低、所制产品尺 重新制作油箱,将内置油箱改为外置油箱。
寸达不到工艺要求。故其液压系统急需进行改 改造后的油路及原理如图1所示:
造,以解决此问题。 图1中,虚线框内的元件原来在机床内部
1 改造前设备状况及产生问题的原因 现移至机床外部;将手动换向阀改为24D一25B
Bnt一80双端面磨床是前苏联5O年代生 电磁控制换向阀;把原来0.7kw油泵电机改为
产的设备、现服役已有5O余年。该设备存在问 1.1kw电机。
题为:液压系统老化,失压、泄漏问题严重;系统 3 改造后的效果
工作压力不稳定造成产品摆差超差、高度相互 新改进的Btn一80双端面磨床液压系统,
差过大;液压元件互换性差,维修不方便;工作 彻底解决了系统压力不稳、不足,油箱进水混入
时砂轮分合不到位,油缸活塞涨死修整器爬行、 杂质等问题;解决了液压元件在更换时不方便
液压元件换向调整不灵敏等现象;砂轮油缸液 问题,节约了维修时间,缩短停台时间;解决产
压换向阀采用手动换向,工人劳动强度加大。 品在该工序因液压系统压力不稳,造成高度不
针对设备出现的问题,结合设备液压系统 稳、摆差超差的问题。改造前高度相互差仅能
原有的构造与性能,经过认真研究论证,认为其 控制在0.10mm以内,改造后高度相互差可控
主要原因为:机床液压油箱为内置油箱,其散热 制在0.05mm以内;同时也节约了油料,降低了
性能差,导致系统液压油温度过高,从而造成液 劳动强度,提高了劳动生产率。将原手动控制
压缸活塞涨大,液压缸易产生爬行;内置油箱造 改造成电气控制,操作轻松、维修方便,深受操
成液压系统故障维修不便;生产过程中冷却液 作工和维修工的欢迎。预计节约费用也相当可
进入油箱,导致液压油变质,破坏系统压力;液 (下转第4O页)
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· 40· 轴承技术 2007年第1期
高负荷容量设计 采用新型密封和新型密封座
图7 特大负荷容量辊颈轴承的特点
3 结论
本文介绍了连铸机用轴承和轧机用轴承。 长寿命化和高可靠性化。过去,钢铁界目标是
钢铁设备中使用的轴承都是在非
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