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理论 · 实践
脱盐水装置运行现状分析及改进对策
杨卓锋 唐国椿(中国石油兰州石化分公司石油化工厂, 甘肃 兰州 730060))
摘要:本文通过全面分析脱盐水装置运行现状及存在问题的原因,结合实际运行经验,提出了提高凝结水水量、降低凝结水温度、回
收过滤系统反洗水、酸碱再生系统改造、定期更换过滤器滤芯、更新混床硅表等改进措施,将使该装置运行更加平稳,更好地发挥节
能节水效果,进一步降低装置能耗、提高经济效益。
关键词:现状分析;改进对策;平稳运行
某公司凝结水处理回用制脱盐水装置,采用凝结水除油除 水温度超标将使树脂老化、设备及管线内衬胶损坏。
铁过滤系统、混床除盐系统制取二级脱盐水,设计处理能力为 2.3 过滤系统反洗水直排
300t/h,凝结水来自厂区生产装置,生产的二级脱盐水供部分
目前过滤系统反洗水、除盐系统再生水均由地沟排入中
生产装置使用。自2009年9月建成投产以来,送出二级脱盐水
和池,调整pH值至6~9后排放至雨排系统。平均每天有近300
水质合格、满足生产装置需求,而装置目前仍存在影响装置长
吨反洗水未回收直接排放,而过滤系统反洗水使用二级脱盐
周期、平稳运行的因素,通过探讨装置存在的问题,结合实际运
水,造成脱盐水消耗量偏大。
行经验提出改进对策,使脱盐水装置运行更加平稳。
2.4 酸碱再生泵频繁故障
1 脱盐水工艺介绍
酸、碱再生系统计量泵在运行过程中酸、碱再生液浓度很
1.1 凝结水处理技术 难达到设计再生浓度要求,影响离子交换树脂再生效果,致使
蒸汽与换热器中的介质热交换后凝结成水,成为凝结水。 床体制水周期短、再生频繁、酸碱消耗大,并且计量泵在运行过
凝结水有含盐量低、温度高的特点,若直接排放将造成浪费。因 程中隔膜、止回阀等部件频繁损坏故障率高,备件不到位使装
凝结水中含有较多铁及少量的溶液盐,有的还含有油类,所以 置生产运行陷于被动状态。
要回收利用凝结水,必须对其进行处理。凝结水处理系统由前 2.5 过滤器滤芯失效
置过滤和除盐两部分组成,过滤主要是用来去除水中的金属腐 表面冷凝过滤器、精密过滤器内部均装有一定数量的柱状
蚀产物,除盐主要是去除水中的溶解盐类。 滤芯,滤芯使用寿命为36个月,开车运行至今未进行更换,同
1.2 工艺流程简介 时检查现场运行情况发现经过多次反洗,进、出口压差仍不下
脱盐水装置由预处理系统和除盐系统生产二级脱盐水,各 降、出水水质达不到规定指标,说明设备内部滤芯已失效,过滤
水处理设备主要作用为:预处理器装填纤维束,去除浮油和大 器滤芯失效失效将直接影响混床系统出水水质。
颗粒乳化油;表面冷凝液过滤器下层为折叠式除杂滤芯、上层 2.6 混床硅表显示不准
为除油滤芯,去除凝结水中的油和铁杂质;活性碳过滤器,除 如图1所示为混床流出曲线图,反映了混床运行过程中电
去水中60%~80%胶体物质、50%左右铁和50%~60%有机物 导率及SiO2 变化趋势,观察脱盐水装置6台混床运行过程中电
等;精密过滤器滤芯以不锈钢绕丝滤元为骨架、外面均匀致密 导表及硅表显示数据,电导率数据变化符合趋势图,而SiO2 基
地覆盖纤维滤层,进一步去除凝结水中的油和铁;一级、二级 本无变化、显示为3.5ug/L左右,故混床硅表显示不准,影响混
混床装填凝结水专用树脂,除去水中残留的阴、阳离子,使出水 床失效点的判断。
电导率≤0.3us/cm、SiO2 ≤20ug/L。过滤器失效用二级脱盐
水反洗,混床失效用二级脱盐水及酸、碱再生,反洗及再生废水
经中和池处理合格后排放。
2 装置运行现状分析
2.1 凝结水水量偏低
统计2015年回收凝结水及送出二级脱盐水水量,平均回
收101.4t/h凝结水,送出110
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