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一、造气空喷塔防爆板炸裂事故
(一)、事故经过:
2008年2月2日,供气车间计划对1#恩德炉第一空喷塔防爆板外侧短节260mm处焊接一片DN500法兰,再增加一片防爆板以防止防爆板因长期腐蚀而突然炸裂。车间根据动火作业要求制定施工方案,并按程序逐级审批,落实各项安全措施。准备工作就绪后于14:00左右,维修工按方案要求拆除防爆板外侧短节盲板,没发现防爆板有异常现象。14:30时电焊工确认各项安全措施已经落实(地面地沟通入蒸汽,消防蒸汽接到防爆板处,防爆板外侧加入保温棉,监护人到位),并经车间主任同意后开始施焊,当法兰短节仅剩2公分就完成焊接作业时,防爆板突然裂开,大量煤气与焊接部位接触发生着火事故。工段长立即组织人员,封1#恩德炉系统水封、闷炉、向炉内通入蒸汽、氮气进行置换处理,18:30时左右更换新防爆板后,重新启炉转入正常生产。
(二)、原因分析:
1、防爆板腐蚀严重,并有溢水现象,本身强度下降,是发生这起事故的主要原因。
2、车间在制定方案时考虑不周,对防爆板腐蚀程度预测不足,另外,在短节外侧盲板拆除后,没有对防爆板详细检查、确认是否可以实施焊接。
3、安环科对作业部位没有进行认真排查,监管不到位。
(三)、预防措施:
1、定期对防爆板进行更换,并做好记录。
2、防爆板内侧加垫防止水冲刷,找机会将防爆板孔上移至合适位置。
3、防爆板检修平台加大。
二、1#冷渣机爆鸣事故的通报
(一)、事故经过:
2008年6月12日凌晨1:30时左右,1#炉102贮灰槽料位高限,准备向104贮灰槽倒灰,停止2#排灰机,开102闸板阀,开均压阀。在倒灰过程中,冷渣机发生爆鸣。下灰操作工立即到冷渣机现场,发现冷渣机出料口护罩爆开,冷渣机软水入口连接处泄漏。值班长立即组织人员把冷渣机软水入口阀门关闭,载近路阀,甩开冷渣机冷却系统。同时通知维修工、工段长、车间主任到场进行处理,7:30时,冷渣机恢复正常。
(二)、事故原因:
1、开102闸板阀前没有严格按照《冷渣机操作规程》开氮气阀进行置换,煤气窜入104贮灰槽进入冷渣机是导致冷渣机爆鸣的主要原因。
2、当煤气进入冷渣机时,冷渣机本身没彻底的安全防爆措施。车间对该处长期存在的安全隐患也没有积极想办法解决,也是导致该事故的重要原因。
3、尽管车间编制了冷渣机安全操作规程,也向岗位员工进行了传达学习,但仍发生了该事故。说明车间在管理上存在薄弱环节,没有切实将安全规程落实到现场。也是导致该事故的重要原因之一。
(三)、预防措施:
1、在排灰过程中要严格按照《冷渣机安全操作规程》进行操作,避免大量煤气窜入冷渣机。
2、原冷渣机氮气置换管线Ф32改为Ф57管,保证冷渣机内微正压操作,防止空气进入冷渣机。
3、冷渣机出口端盖分别安装一块防爆板。
4、车间组织重新对冷渣机安全操作规程进行学习。
二、气柜入口水封堵塞事故
(一)、事故经过:
2008年7月30日8:25时,中控岗位发现恩德两套系统压力上涨,气柜前压力点PI255最高涨至9.8Kpa,随即压力下降,气柜高度最低降至7.4米。两套系统水封被冲破,班长立即通知工段长组织处理,打开气柜倒淋外侧排水阀,将水排掉。8:50时,生产恢复正常。
(二)、事故原因:
车间组织操作人员对该事故进行了分析:
1、冲洗气柜入口水封时,煤灰将溢流管堵住导致冲洗水无法排出而形成水封。这是发生该事故的直接原因。
2、下灰主操冲洗气柜时没有坚守现场,致使倒淋管堵不能够及时发现,违反了“关于气柜入口水封冲洗规定”,且在未接班的情况下进行操作。因此违章操作是造成该事故发生的主要原因。
3、恩德班长对下属管理不到位,对下属气柜入口水封冲洗工作长期缺乏有效的监督,是造成该事故的重要原因。
4、下灰岗位操作工和恩德班长中有多人对“关于气柜入口水封冲洗规定”不清楚,且下灰岗位的该规定已丢失。说明长期以来恩德班长对此冲洗操作没有严格执行冲洗规定,工段长对此管理薄弱环节没有有效监管。说明管理上存在死角。这是导致该事故的根本原因。
(三)、事故危害
1、由于气柜入口水封堵塞,会造成恩德系统压力升高,冲破水封跑气,易发生煤气中毒、起火等安全事故,同时造成有效气的浪费。
2、由于煤气不能及时补入气柜,使气柜降低,轻则系统减量生产,一旦发现、处理不及时,造成气柜抽空,引发爆炸等严重的安全事故。
(四)、预防措施:
1、冲洗气柜水封时,严格按照气柜水封冲洗规定提前通知班长和中控人员,并且在冲洗现场不准离开,与中控人员时刻保持联系。冲洗完毕各倒淋溢流正常,冲洗水阀微开后方可离开。每个白班至少一次,值班长在现场监督冲洗,反复两次,并将冲洗结果记录在交接班本上。
2、工段长对恩德各岗位的各类操作规定、规程进行重新整理、下发、组织学习。对于下灰岗位环境差的实际情况,对长期具有管理意义的文件进行压膜处理。
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