高级技师论文——4M型往复式压缩机曲轴箱的修复.docVIP

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  • 2019-06-27 发布于浙江
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高级技师论文——4M型往复式压缩机曲轴箱的修复.doc

题 目: 4M型往复式压缩机曲轴箱的修复 姓 名: 单 位: 工 种: 评 价 成 绩: 评 价 人 姓 名: 评价人技术资格: 4M型往复式压缩机曲轴箱的修复 摘 要 本文介绍了4M型往复式压缩机组合式曲轴箱出现裂纹后的修复。详细描述了裂纹补焊、箱体组装和现场调整等几个工序的施工方案,重点对假轴在组装和调整曲轴箱过程中的作用进行了分析。 关键词 4M型往复式压缩机 组合式曲轴箱 修复 1 概述 我厂常减压装置2007年扩能改造后的不凝气压缩机选用了沈阳气体压缩机厂生产的4M型往复式压缩机,型号为4M10-11/5-54-BX,四列三级对称平衡型。机组投用后运行一直比较平稳,但2009年出现了一级缸十字头销(连杆小头瓦)止退销松脱,十字头销从销孔中滑出,导致连杆小头在十字头内无法固定,并引起剧烈撞击,巨大的撞击力传递至十字头滑道和曲轴箱,导致滑道产生裂纹,裂纹延伸至曲轴箱体,整个曲轴箱体报废。 曲轴箱报废后,经讨论决定更换新的曲轴箱,同时更换严重破坏的十字头、连杆和主轴瓦,其他零部件继续使用。对新曲轴箱的裂纹缺陷采取正确的补焊工艺进行修补,并利用假轴将两半曲轴箱进行组装校正,然后到现场通过手工修配轴瓦调整间隙和偏差,经过修复后的曲轴箱运行平稳,修复工作获得成功。 2 曲轴箱结构 曲轴箱由两个箱体组装而成,由HT250铸铁铸造而成,每个箱体布置两列气缸,箱体之间由八个螺栓连接,用定位销定位,结合面加工密封槽用O形圈密封防止漏油,每个箱体均有四个地脚螺栓固定,曲轴箱结构如图1所示。 新曲轴箱到货状态为两个箱体单独包装,经检查发现驱动端主轴瓦座下部的箱体上有一段微小裂纹,考虑到此部位为重要部位,承受较大的冲击力,必须对此裂纹进行修补。箱体补焊后,会发生焊接变形,将对原来加工的主轴瓦同轴度、十字头滑道的水平度以及滑道和主轴线的垂直度等精度造成影响,需要在组装过程中消除误差。两个箱体必须先行组装定位,使以上精度误差尽量减小,最终依靠手工刮削调整主轴瓦和连杆瓦来达到精度要求。 针对上述问题,为完成曲轴箱的修复工作,制定了严格的修复方案,先完成补焊工作,然后再组装箱体,用假轴对轴承孔座进行修刮保证同轴度,再将组合箱体吊装到现场就位,通过修刮主轴瓦和连杆瓦调整装配精度。 图1 4M型组合式曲轴箱结构 3 曲轴箱的修复 3.1 箱体裂纹的修复 箱体裂纹位置如图2所示,由于铸铁材料的焊接性能较差,容易在焊接过程中引起裂纹扩展,导致修复失败。为完成裂纹修补,按照以下程序进行。 1)首先对裂纹进行着色探伤,确定裂纹位置,再在裂纹两端钻6mm的止裂孔,用砂轮机打磨裂纹,直至裂纹全部清除,再进行一次着色检查。 2)沿裂纹打磨坡口,坡口角度为60°,由于箱体较厚,选用铸铁焊条,采用多层焊,直径选择3.2mm和4.0mm两种,用3.2焊条打底,后几层用4.0焊条焊接。焊接前焊条需要在150℃烘烤2小时。焊接电流在保证焊接质量的前提 图2 曲轴箱裂纹位置 下尽量采取较小电流,焊接电流采用直流反接,减少焊接热的产生。 3)焊接前将箱体局部用焊炬预热到200℃~250℃,用以减少焊缝与工件的温差,防止焊缝及热影响区发生裂纹。尽量采用小电流,短焊弧,短段焊,断续焊,分散焊,调整热影响区,焊后用小锤敲击焊缝,松弛焊接应力。 4)待焊接完成后,加热到300℃~350℃用石棉毯盖保温缓冷,完全冷却后再进行着色检查确认无缺陷。将止裂孔攻丝,用丝堵填满止裂孔,并铆死丝堵。至此裂纹修复工作完成。 3.2 箱体的组装 根据图纸要求,两个箱体组装后,要求各轴承孔之间的同轴度要求不大于0.05mm。为保证曲轴箱组装精度,按下列步骤进行组装。 1)组装箱体在平台上进行,先将两个箱体底板支撑平面清洁干净,放置在一个大平台上,用水平仪监测,调整平台至水平。 2)在两个箱体的地脚螺栓底板平面和另外一端中部垫一组调整垫铁,每组垫铁包括一块平铁和两块斜铁,组装过程中需要保证箱体横向和纵向两个方向的水平度,横向水平度以十字头滑道作为基准,纵向水平度以四个主轴瓦为基准,在每个箱体的滑道和主轴瓦座各放置一个水平仪,垫铁布置和水平仪布置如图3所示。通过调整垫铁使得两个箱体横向纵向两个方向都处于水平状态。 图3 垫铁组和水平仪布置图 3)为保证各主轴瓦同轴度,需要加工一根假轴,轴颈与瓦座孔尺寸相等,便于调

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