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物化-生化工艺处理皮革废水摘录处:《工业用水与废水》2001年第5期作者:郑永东,白端超
摘要:采用混凝沉淀+气浮+缺氧+接触氧化法处理皮革废水,运行结果表明,在进水CODcr500~4000mg/L,BOD5500~1000mg/L,SS1500~3000mg/L和Cr3+30~70mg/L,S2-40~60mg/L时,处理后出水水质可达到DB4426-89二级排放标准。该工艺简单,占地少,运行便利。 关键词:制革;废水处理;混凝沉淀;气浮;接触氧化 中图分类号:X794 文献标识码:B 文章编号:1009-2455(2001)05-0052-03
某港资制革企业,主要以加工皮革及生产皮革制品为主,排放水包括脱脂废水,脱毛浸灰废水和铬鞣废水。该厂排放的废水可生化性较好[1],但SS量大,有毒物含量高且水质水量变化。针对上述水质特点,选定混凝沉淀+气浮+缺氧+接触氧化法工艺对该厂皮革废水进行处理。该工程于1999年5月动工,2000年3月开始调试运行,处理水各项指标均达DB4426-89二级排放标准,并通过当地环保局验收。
1工程设计
1.1设计水质、水量 设计水质见表1:
表1设计本质
水质类别
pH
CODcr/(mg·L-1)
BOD5/(mg·L-1)
SS/(mg·L-1)
S2-/(mg·L-1)
Cr3+/(mg·L-1)
Cr6+/(mg·L-1)
设计进水
11~13
1500~4000
500~1000
1500~3000
40~60
30~70
设计出水
6~9
≤130
≤60
≤100
≤1.0
≤0.5
设计水量500m3/d。构筑物处理流量Q=21m3/h(每天以24h计算)1.2工艺流程 工艺流程见图1。
车间排出的皮革废水以沉渣池去除大的悬浮物后,进入除硫、铬池;在除硫、铬池投加硫酸亚铁以达到去除S2-、Cr3+及部分悬浮物的目的。废水经泵提升进入气浮池,投加碱式氯化铝以进一步去除悬浮物及部分COD。经过渡池集水、均质后,提升至缺氧池,采用活性污泥法及穿孔曝气(气水比为5:1)。水力停留时间4h,废水曝气后经中间沉淀池进行固液分离,上清液自流入接触氧化池,该池的水力停留时间8h,采用廊道推流式及穿孔曝气(气水比为20:1),悬挂3m高半软性填料。最后,好氧废水经沉淀池固液分离后,上清液可达标排放。 在系统中,物化部分的污泥排入污泥干化场,干化后外运。生化系统的污泥用污泥泵分别回流至缺氧池及好氧池。1.3主要构筑物及设备见表2 主要构筑物及设备见表2。
表2主要构筑物及设备
序号
名称
主要尺寸
数量/座
1
污泥干化场
40m×4m×0.5m
1
2
沉渣池
40m×5m×2.5m
1
3
除硫、铬池
12m×15m×2.5m
1
4
溶气气浮池
3.8m×9.35m×2.8m
1
5
过滤池
10m×10m×2.5m
1
6
缺氧池
4.3m×5.2m×5.7m
1
7
中间沉淀池
5.2m×5.2m×5.1m
1
8
接触氧化池
11.1m×5.2m×5.1m
1
9
二沉池
5.2m×5.2m×4.8m
1
10
三叶罗茨鼓风机
SSR-150
2台
11
活性污泥池
5m×1.5m×2.5m
1
2运行调试
2.1物化阶段 主要为控制混凝剂的投加量,FeSO4投加量一般为300~500mg/L,碱式氯化铝投加量为100~200mg/L。2.2污泥培养 为了缩短培养时间,活性污泥的驯化采用接种培驯法。接种污泥取自某生活污水厂干化污泥,含水率60%左右,其中缺氧池投加干污泥6t,接触氧化池投加于污泥2t,并按ω(BOD5):ω(N):ω(P)=100:5:1的比例投加氮源和磷源。同时分别在缺氧池和接触氧化池注入1/3池清水。缺氧池内采用鼓风曝气以起搅拌作用,接触氧化池连续鼓风闷曝。当缺氧池和接触氧化池内出现少量活性污泥絮体时,停止曝气,使缺氧池和接触氧化池内的混合液静置澄清后,利用潜水泵将上清液排放到预定水位后,投加相同量的物化处理后的皮革废水,进入下一个周期。皮革废水占总进水量比例由20%逐渐提高至100%,以便对微生物进行驯化,大约经历近1个月的时间,经生物镜检,污泥状态良好,整个工程投入正式运行。2.3各影响因素的控制 在调试及运行中,对许多影响处理效果的因素进行了调整,使每一阶段的处理都达到最佳效果。2.3.1除硫、铬池的控制 投加FeSO4后,pH值应控制在8~9左右,以保证最佳沉降效果。2.3.2生化处理的控制条件 ①进水COD控制虽然缺氧/好氧工艺具有耐负荷冲击能力,为使生化效果稳定,生化进水的COD值不宜波动过大,一般在800mg/L左右。 ②pH控制生化进水pH值范围
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