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敬业 责任 合作 学习 创新 Be Midea’s freezer, be worlds freezer 美的冷柜 做世界的冷柜 美的冷柜工艺路线介绍 前言 冷柜产品公司新基地拥有装一、装二两个车间,6条钣金线,3条涂覆线,5条总装大线,其中冷柜4号线设有一条柔性线; 在新基地的搬迁新建过程中,引进和投入了多项新设备、新工艺,从IE角度设计制作了适合员工操作、降低劳动强度的工装器具,对冷柜产品的品质保证和效率提升奠定了基础。 改善名称 创新的指导书宣贯台 性质 工装 编号 LGGY01 作成部门 工艺模块 作成者 现场工艺团队 日期 2010年10月3日 现状 指导书悬挂在生产线上,高低不平,不方便员工学习; 措施 将悬挂于生产线上的指导书集中存放在指导书宣贯台上,方便学习取放; 分析 由零散的悬挂在生产线上改为线体附近集中存放,方便简介 改善前 效果 改善前 :悬挂在生产线上 改善后 :集中存放 效果:方便快捷 改善名称 工位器具的“身份证” 性质 工装 编号 LGGY02 作成部门 工艺模块 作成者 现场工艺团队 日期 2010年10月10日 现状 工装车尺寸不统一、存放数量、物料配送频次不统一 措施 根据不同岗位的需要,统一设计制作了标准化的工装车,每个工装车挂一张“身份证”,统一编号。 分析 存放数量、送料频次明确表示,专车专用 改善前 效果 改善前 :高低不统一,物料存放不规范 改善后 :规范尺寸和存放数量,成为有身份的工装车 效果:工装标准化,物料配送定时定量 改善名称 让员工挺直腰板工作 性质 工艺 编号 LGGY03 作成部门 工艺模块 作成者 现场工艺团队 日期 2010年10月3日 现状 贴铝箔、安装压机、接线、插管、焊接等二十几个岗位员工弯腰操作; 措施 统一挖地沟,让员工直立操作,提高效率,降低劳动强度; 分析 一条地沟让员工挺直腰板做事 改善前 效果 改善前 :弯腰操作 改善后 :直立操作 效果:有弯腰变直立,降低了劳动强度又调高了效率。 改善名称 温控器按单配送 性质 工艺 编号 LGGY04 作成部门 工艺模块 作成者 现场工艺团队 日期 2010年10月3日 现状 温控器在线体附近预装,现场物料堆积如山,由型号复杂又容易装错; 措施 已到线外单元化作业,制作专用周转存放工装车半小时按单配送; 分析 单元化作业、按单配送优化了现场又防差错; 改善前 效果 改善前 :线体附近预装 改善后 :单元化作业,按单配送 效果:单元化作业,按单配送优化了现场又防差错; 改善名称 由“地摊”作业变为“流水”作业 性质 工艺 编号 LGGY05 作成部门 工艺模块 作成者 现场工艺团队 日期 2010年10月3日 现状 箱体拼接、密封全部在地上操作 措施 设计工装车和工装台,拼接和密封全部上线操作 分析 上线操作减少周转运输,对改善密封、降低外观伤起到巨大作用; 改善前 效果 改善前 :地摊式作业 改善后 :流水化作业 效果:减少周转、降低漏泡,降低外观伤 改善名称 灯光改善 性质 硬件改善 编号 LGZZ01 作成部门 新基地项目组 作成者 黄建新 日期 2010年10月3日 现状 ●立柱式灯架,布局影响生产作业。●整体灯架排布不整齐,现场不美观。 ●特殊区域无照明设计或灯光不足。●普通节能灯管,耗电量极大。 措施 ●采用吊装灯架,对作业区无干涉。●可调节式设计,保障车间灯架横平竖直。 ●根据工艺布局设计,无光线盲点。●特殊工位加强照明,满足品质要求。 ●采用双排优节能T5灯管,初步计算电费年节约38万元。 分析 改善前 效果 改善前 :立柱干涉作业,耗电量大,灯光不足 改善后 :消除立柱对作业的干涉,降低损耗,提高亮度 效果:消除立柱干涉、提高亮度,降低能耗,倡导“低碳” 改善名称 先进的钣金设备 性质 硬件改善 编号 LGZZ02 作成部门 新基地项目组 作成者 黄建新 日期 2010年10月3日 现状 ●箱体配套辊扎线需10人,ST在200S以上。●机种变更时间在90分钟以上。 ●设备精度不足,质量不稳定,报废量大5%以上。●产品成套节拍在30S以上。 ●员工分散作业,占地面积多,员工操作强度大。 措施 ●全新伺服线体,仅需2人操作,ST在20S以下。●机种变更时间1分钟以内,设备运转率提升15%。 ●质量均一化,报废率0%,年度节约200万以上。●产品成套节拍在15S以内,年度增产144万。 ●产品无插条新机构设计年度可节约600万以上。 分析 改善前 效果 改善前 :效率低,报废率高,用人多 改善后 :效率高、快速换模、省人 效果:效率高、快速换模,减少8人
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