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“节能降耗 降低成本、提高质量”合理化建议提案
提议部门
合理化建议提案1
现状
改进措施
效果
硅胶生产部
改进一阶螺杆除尘装置
自动线车间生产线一阶螺杆因工艺设计要求,在一阶螺杆上设计两个排气孔,有利于及时将进料时混入的空气排除。在现阶段的生产过程中,排气孔在排出空气的同时,将螺杆进料系统中的粉尘也排出。目前采用在排气孔安装粉尘收集器(储粉盒+过滤棉),但仍然有粉尘冒出,除尘效果不佳。同时,每次收集、清理粉尘等操作也很繁琐。
在排气孔上方以弯头和短接连接到一阶螺杆的一侧,在短接的末端接一个布袋,充分利用布袋的通风性,一方面保证了一阶螺杆空气的顺利排除,同时将随空气排除的粉尘收集到布袋中,进行回收利用,降低了生产现场的粉尘排放。
从一个月的效果来看,基本实现了预定的目标。下一步将规范员工定期的清理和收集,按每2天收集一次的频率,保证除尘设施的正常运行。
“节能降耗 降低成本、提高质量”合理化建议提案
提议部门
合理化建议提案2
现状
改进措施
效果
硅胶生产部
清理过滤器减少废胶
产品在分装过程中,主要是采取:反应釜——连接软管——过滤器——分装机。 每缸生产结束后,对连接软管中的残留胶浆进行回收,而对过滤器的胶浆中的胶浆都作为废胶处理,因为一般在过滤网前端会有少量结晶物,为减少对产品质量的影响,都采取报废的方式处理,导致公司废胶量不断增加,造成不必要的浪费。
调查和分析,初步确定过滤器中的部分胶浆是可以回收利用的。过滤器由2个半圆形喇叭口组成,中间夹一张过滤网,在清理过滤器的过程中,对过滤网前端的胶浆现场查看,发现有结晶物及少量杂质,如果回收利用可能会导致产品质量事故的发生,可作为废胶处理。但在过滤器后端,因为过滤网的作用,能有效控制各类杂物。
要求现场清理人员将过滤器后端的胶浆进行收集,集中存放在一个桶内,每天及时送到制胶车间做返工处理。
此方案自10月28日开始,从过滤器后端收集的胶浆,经过初步统计,每个过滤器后端约可收集2kg胶浆,每天大约可收集30k左右。
“节能降耗 降低成本、提高质量”合理化建议提案
提议部门
合理化建议提案3
现状
改进措施
目的
硅胶生产部
有效控制白炭黑粉尘
制胶车间在生产过程中,需要将白炭黑从二楼投料口进料,通过管道进入一楼高速搅拌机,在加料过程中会在一楼、二楼产生大量的白炭黑粉尘,粉尘在车间排风扇的抽风状态下,大部分飞散到车间外部,对附近凉水塔、冷却水池中的水以及周边的环境造造成了不良的影响。
二楼目前有两个加料口,其中一个已有加料室,但因布袋除尘器的抽风能力限制,除尘效果不佳。
1、在二楼未安装加料室的加料口,增加密闭装置减少粉尘飞扬。
主要措施是在用白铁皮围住加料口的三面(一面留加料人员投料),形成一个半封闭的加料室。
2、在两个加料室的顶端,安装一个大功率排气扇,增加排气能力。同时在加料室顶端以风管和三楼的2台布袋除尘器连接,将粉尘抽到布袋除尘器处理。
3、在一楼排风扇后端增加风管,将的粉尘排放到风管中,在风管末端采取喷淋装置,对除尘水进行收集和处理,达到除尘的效果。
此方案主要是充分利用了公司现有的设施,在不增加大的投入的前提下,实现生产现场粉尘得到有效控制的效果。
“节能降耗 降低成本、提高质量”合理化建议提案
提议部门
合理化建议提案4
现状
改进措施
目的
硅胶生产部
冷却循环水系统改造
1、1#、4#线二阶机在抽真空过程中,经常发生真空管堵塞的现象,导致1#、4#停线。
2、二阶机在抽真空的过程中,将产品中的助剂大量抽到真空泵,影响生产线真空度,同时循环水发生变质,不能实现达标排放。
3、近期设备部对1#缓冲罐、外缓冲罐改造后,真空度能得到保证,但经常性出现缓冲罐堵、循环水浑浊需换水等现象。
4、1#、4#生产线所有装置基本相同,但在生产同一产品时,2条生产线二阶螺杆筒腔温度存在较大的差异,1#线二阶螺杆筒腔温度远远高于4#线,4#线在与1#线真空度相同的情况下没有因助剂抽出堵塞缓冲罐的现象发生。
5、1#线、4#线一阶机、二阶机温差大,主要是因为冷却系统不同而形成。目前1#、2#、3#一阶机共用1台冷却塔,4#线一阶机单独使用1台冷却塔。1#、4#线二阶机采用冰机冷却水进行降温,但1#线配置的是20匹冰机,同时还串联1#、2#、3#线的静态机冷却;4#线配置的是40匹冰机,仅连接4#线的静态机冷却。由此可以看出,生产系统冷却循环水系统配置不合理。
6、生产系统3个冷却塔按“两开一备”的运行模式设计,从目前运行的情况来看,仅4#冷却塔是正常运行的,1#、2#、3#共用的冷却塔因长周期运行,冷却塔内的塑料蜂窝板严重变形,影响冷却效果,经现场测试,在11月22日的生产过程中, 1#、2#、3#共用的冷却塔仅供1#运行时的温度比4#线冷却塔温度高5-6度(
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