5发电机大修总结.pptVIP

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  • 2019-10-19 发布于湖北
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大修中发现的问题 驱动端轴承室滑油渗漏严重 大修中发现的问题 驱动端轴承室滑油渗漏严重 可能原因:迷宫密封环损坏 分析:损坏导致滑油渗漏到下瓦座与前端盖护盖之间,由于负压的作用,沿着下瓦座固定螺栓吸入发电机体内;或者沿着转轴表面,由于负压的作用,被吸入发电机体内 大修中发现的问题 驱动端轴承室滑油渗漏严重 措施:1、更换新密封环备件, 2、下瓦座固定螺栓缠上丝扣带并敷上密封胶 3、下瓦座与前端盖之间螺栓孔周围涂上平面密封胶 大修中发现的问题 驱动端轴承室滑油渗漏严重 试车:恢复安装后,经过试运行测试,渗漏量更大了 分析原因:新密封环备件不是完全吻合轴表面、迷宫密封环密封胶可能没有敷设工艺不符合要求、泄露孔被密封胶堵塞、螺栓孔周围密封胶没有起到作用(薄了?) 措施:停车、拆解、检查、重新安装 结果:10月31日停机检查,发现发电 机内部还是渗入少许滑油 大修中发现的问题 驱动端轴承室滑油渗漏严重 遗留问题:目前轴伸端轴承室依然微量渗漏 可采取的措施: 1、重新安装迷宫密封环,确保Curil T密封胶均匀的涂抹在密封环与瓦座的接触面上,并确保上下密封环的水平面均匀涂好密封胶 2、螺栓帽上加上合适的金属密封垫,同时涂上密封胶 3、拆卸下瓦座,检查下瓦座与前端盖之间螺栓孔周围密封胶是否被压实,或者出现断点 4、目前泄露量少,拆卸下瓦座更利于清楚看到滑油泄露的痕迹,可更加准确的判断故障点 大修中发现的问题 驱动端轴瓦锈蚀严重 清洗抛光后效果依然不理想 大修中发现的问题 驱动端轴瓦锈蚀严重 大修中发现的问题 驱动端轴瓦锈蚀严重 大修中发现的问题 驱动端轴瓦锈蚀严重 可能原因: 1、滑油品质问题:发电机轴承室使用的滑油是由原动机机带泵提供的同一滑油系统,存在大量杂质及水分,油质较差,存在可能性是滑油成分含有某种对轴瓦材质具有腐蚀作用的成分,使轴瓦处于长期恶劣的运行环境中 措施:表面做抛光处理 建议:加强油质定期检测、监测,分析油品成分比例,严格控制滑油温度、流量 大修中发现的问题 驱动端轴瓦锈蚀严重 轴承室油污积存不少 大修中发现的问题 驱动端轴瓦锈蚀严重 大修中发现的问题 非驱动端轴瓦也存在绣蚀现象 原因:滑油品质、温度;轴瓦质量 措施:抛光处理 预防措施:定期检定滑油品质、监测滑油温度 大修中发现的问题 轴承位接触面有也出现锈蚀现象 可能原因:与原动机共用滑油系统中存在大量杂质及水分,油质较差,在长期停机静止状态下的非接触面上容易形成锈蚀 措施:抛光处理 预防措施:定期检定滑油品质、严格控制滑油温度、流量 大修中发现的问题 轴承位接触面有也出现锈蚀现象 大修中发现的问题 定转子表面有油污、氧化锈蚀现象 大修中发现的问题 定转子表面有油污、氧化锈蚀现象 分析原因:因轴伸端滑油渗漏进入机体,还有就是护罩密封不严,在内部冷却风扇的作用下,进入灰尘和油污被循环吹扫在机体表面上 措施1:清洗、烘干、喷表面防护漆 大修中发现的问题 定转子表面有油污、氧化锈蚀现象 措施1:清洗、烘干、喷表面防护漆 大修中发现的问题 定转子表面有油污、氧化锈蚀现象 措施1:清洗、烘干、喷表面防护漆 大修中发现的问题 定转子表面有油污、氧化锈蚀现象 措施1:清洗、烘干、喷表面防护漆 大修中发现的问题 定转子表面有油污、氧化锈蚀现象 措施2:确保两端轴承室滑油不渗漏进入机体内部,更换冷却护罩密封条,确保密封良好 预防措施:定期检查保养,及时清理表面污垢,严防滑油渗漏进入机体 大修中发现的问题 联轴节合金减震瓦垫有一块出现裂纹现象 措施:加强巡检,定期检查,记录裂纹发展趋势 裂纹 总结 通过本次大修,对发动机内部结构及其附件有更加全面的认识,了解和掌握抽芯清洗检查保养的作业程序,以及注意事项,同时,在此次大修中也发现一些问题,一并总结如下 通过中频加热拆卸靠背轮时,应先安装好千斤顶并带劲,然后应快速加热至适中温度(13

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