低温省煤器在超临界直流锅炉上的应用.pdf

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低温省煤器在超临界直流锅炉上的应用 一、前言 伊敏电厂一期 2 ×500MW俄罗斯进口超临界机组( 1、2 号机组)于 1998 年 11 月和 1999 年 9 月投产,投产后排烟温度一直偏高,一般在 145℃到 150℃范围内。锅炉排烟温度高,烟 气量大,排烟损失了大量热量, 针对上述存在问题, 采用低温省煤器系统后, 回收烟气余热、 降低排烟温度,符合国家要求的烟气余热高能级深度利用技术产业化示范工程。 二、低温省煤器系统介绍 烟气余热换热器安装在电除尘前的竖直烟道上,采用表面换热型式,被加热介质来自凝 结水。从#2 低压加热器进口分流的部分凝结水进入烟气换热器加热后进入 #3 低压加热器。 当 烟气余热换热器进口烟气温度、流量、压力在设计参数时,烟气温度由 150℃降低到 110℃, 烟气余热换热器的被加热凝结水温度由 85℃提高到 110℃。 三、烟气换热系统的介绍 (一)换热器介绍 低温省煤器系统, 每套系统包括换热器本体六台、 蒸汽吹灰系统、 检修水冲洗排放系统、 本体自身支架、余热利用凝结水系统等。设计成 6 组,布置在 6 个烟道中。换热器本体采用 模块化组件。 (二)烟气侧阻力 烟气侧阻力与换热器形式和烟气流速有关,由于设备较大,充分考虑到烟气侧阻力比较 大,而烟气侧阻力与烟速的平方成正比。因此,烟气侧阻力设定值为 8.24m/s ,THA工况烟气 侧阻力增加 449.2Pa 左右, (三)排烟温度的降低程度 排烟温度的降低主要从低温腐蚀、工程经济性和电除尘器效率三个方面进行考虑。通常 认为,高于酸露点运行是安全的。 另外要考虑到, 进一步降低排烟温度需要付出的代价较高, 一方面会增加换热器成本,同时会增加换热器阻力,造成厂用电的增加。 根据现有的设计煤种计算得到的酸露点为: 98.3 ℃,方案选择排烟温度为 110℃,可以 确保安全性,保证了一定的传热温压,经济性较好。同时充分降低烟尘的比电阻,提高除尘 效率,降低除尘器改造费用。 (四)烟气流速的选择 烟气流速的选择主要考虑两个方面,一个是受热面的磨损,另外一个是烟气侧阻力。受 热面磨损与烟速的 3.3 次方成正比,而烟气侧阻力与烟速的平方成正比。实际计算表明,烟 气流速大于 10m/s 以后,烟气侧阻力急剧增大。但是烟速太低,换热系数会较小,换热器面 积过大。综合考虑伊敏一期的实际情况,烟速宜控制在 10m/s 以内。 (五)换热器烟气侧 机组 BMCR工况下,设计煤种在空预器出口的烟气流量约 2314152Nm3/h。在 500MW负荷 下,根据入炉煤、灰渣分析计算得到空预器出口烟气流量 2314152Nm3/h,本次设计以 2314152Nm3/h为设计烟气量,设计烟气温度为 150℃。 (六)换热器工质侧 机组 BMCR工况下, #2 低加出口凝结水流量 1210.7t/h ,400M负荷, #2 低加出口凝结水 流量 955.23t/h ,300MW负荷,#2 低加出口凝结水流量 726.7t/h ,设计参数按 #2 低加出口凝 结水流量 1210.7t/h ,烟气冷却器入口水温在 85℃以上(混水温度可调),以保证绝大多数 换热管束壁温高于烟气酸露点,避开严重低温腐蚀区。 四、低温省煤器的经济分析 (一)低温省煤器的节能分析 1、低温省煤器余热回收效果分 3、低温省煤器节水效益分析 低温省煤器回收余热的同时, 把烟气温度降低, 可减小脱硫塔前、 后的实际状态烟气量, 大大降低脱硫塔的蒸发水量。 单台脱硫吸收塔的蒸发水量由 134t/h 下

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