中国石油事故案例报告.ppt

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中国石油四起事故案例 回顾事故案例 牢记事故教训 消除安全隐患 确保安全生产 案例一 2003 年 10 月 28 日 14 时 50 分左右,中国石油某油田 分公司一采油厂在柯 14 井安装单井罐时发生了一起 油罐爆炸着火事故,造成 5 人死亡、 2 人重伤, 1 人轻 伤。 事故发生经过 勒 1 井 40 立方米原油罐 柯 14 井 40 立方米原油罐 搬至 两具 40 立方米原油罐 密度: 0.806 吨 / 米 3 排气管 10cm 勒 1 井 该罐于 10 月 4 日起已 停用,罐中原油已放至底 阀口(底阀口距罐底 10 厘 米) , 也就是说罐内留有残 液 , 密度 0.806 吨 / 立方米。 10 月 28 日 9 时 30 分, 注采保运班电焊工及维护 工到达勒 1 井进行吊罐作 业。在吊罐装车时,发现 油罐排气管过长不便搬运 ,就将排气管割成两段随 罐一起装车。 40 立方米原油罐 柯 14 井 12 点 30 分左右,两具油罐及相关附件 运至柯 14 井 . 13 点,开始卸装吊罐工作 . 14 点 44 分,工人先在油罐上连接排气 管法兰,后焊接排气管割开的延伸部 分。 14 点 50 分 ,油罐在焊接过程中发生爆 炸,现场开始着火。 15 点 52 分,消防车赶到现场进行扑救 . 16 点 20 分将火扑灭。 这是油罐爆炸后被烧毁的汽车残骸在说明着当时的惨状 柯 14 井 ( 1 )动火前既未将罐清洗干净,也未 通过取样分析。 ( 2 )既作业时先将排气管用法兰联接 到罐体上,后对排气管的延伸部分焊 接。 ( 3 )由于罐内留有残液,残液在罐内 挥发形成了爆炸性混合气体,并且达到 了爆炸极限。在焊接过程中爆炸性气体 顺排气管排出时,遇焊接明火,引爆了 罐内爆炸性气体。 他们错在哪里? 建议: ( 1 )动火前必须办理用火作业票。 ( 2 )罐必须清洗置换彻底。 ( 3 )测爆合格后方可动火。 案例二 2004 年 10 月 27 日中国石油某石化分公司炼油厂硫磺回收车间检修原 料水罐过程中,发生爆炸着火,造成 7 人死亡。 事故经过: 10 月 20 日, 炼油厂的硫磺回收车间, 64 万吨 / 年酸性水汽提装置 V403 原料水罐发生撕裂事故,造成该装置停产。 在修复过程中,需要将 V406 与 V407 两个水封罐以及原料水罐 V402 与 V403 的连接平台吊下。 10 月 27 日 8 时, 四分公司施工员带领 16 名施工人员到达现场。 8 时 20 分, 在硫磺回收车间设备主任、设备员等人员的指导配合下, 施工员带领两名管工开始在 V402 罐顶进行安装第 17 块盲板作业。 8 时 25 分, 吊车起吊 V406 罐和 V402 罐连接管线,管工将盲板放入法兰 内,并在盲板与上法兰之间放入一根电焊条以备吹扫。硫磺回收车间设备 员随后指挥对该管线用氮气进行吹扫。 8 时 30 分, 硫磺回收车间开具了二级用火票。 8 时 45 分, 吹扫完毕后,管工将法兰螺栓拧紧。 9 时 20 分左右, 施工员到硫磺回收车间安全员处取回火票,并叫人把 火票送给 V402 罐顶气焊工。同时硫磺回收车间设备主任、设备员、监火员 和操作工也到达 V402 罐顶。 9 时 40 分, 气焊工开始在 V402 罐顶排气线 0.8 米处动火切割。 9 时 44 分, 管线切割约一半时, V402 罐发生爆炸着火。 他们错在哪里? ( 1 )违反用火安全管理制度规定,违规开具用火作业票。 硫磺回收车间在开具用火作业票时,作业现场盲板尚未加装完毕,动 火点 V402 罐物料尚未清退,也未对动火地点进行有毒有害及易燃易爆气体 采样分析,用火作业更没有及时向炼油厂安全环保处汇报,在这种情况下 开具动火作业票允许动火,是违反该石化分公司《用火安全管理制度》和 炼油厂安全环保处制定的有关规定。 按该石化分公司《用火安全管理制度》规定,此处用火应为 一级用火, 在厂安全环保等四个职能部门未组织检查验收确认的情况下,车间自行认 定用火等级为二级,签批了二级用火作业票。 ( 2 )现场安全管理措施不到位,监督管理工作不力。 10 月 24 日在 V403 罐物料尚未倒空、置换工作还未完成,现场存在有毒 有害及易燃易爆气体的情况下,硫磺回收车间就组织施工单位进行了检修 维修作业的准备工作,违反了大庆石化分公司《装置停工检修安全管理规 定》的有关规定。 10 月 27 日早 8 时左右,在炼油厂安全环保处监测站对 V403 罐有毒有害 气体取样检测前,硫磺回收车间就违规开出了 V403 罐内有限空间作业票, 允许四分公司作业人员进入 V403 罐内施工。 硫磺回收车间有关人员 10 月 27 日开具的二级用火作业票,开具时间为

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