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(冶金行业)浙江兰溪电厂
碎煤机粉尘综合治理方案
浙江兰溪发电X 公司输煤系
9#转运站 3-DEM 技术粉尘综合治理
.
项目名称: 9#转运站粉尘综合治理方案
批准:金从兵
审核:刘维平
会审:阮磊
初审:张凯
编制:襄樊凯瑞电力科技有限X 公司
2009 年 10 月 22 日
壹、项目名称:输煤系 9# 转运站 3-DEM 粉尘 综合治理
二、改造前设备(系统)状况及产生问题的原因分析 :
导风进入密封不好的导料槽造成粉尘外溢。
滚轴筛下落煤管到
尘严重。
皮带落差为 10m ,高速下
落后至落料点处速度为
16m/s ,在导料槽处产生
强烈正压,致使粉尘从
导料槽处密封不严处溢
出
导料槽长度偏短,且导料槽出口未采取密封措施,导致在导料槽
出口处喷粉严重
导料槽的连续转角受煤
流的强烈冲击,落煤管外
壁已部分磨穿,致使皮带
运行时漏粉现象严重
导料槽容积偏小,不能有效消除煤高速下落后携带的强烈诱导风
1 、滚轴筛下落煤管由于落差大,煤粉从滚轴筛下落经高速运动后,
产生强烈的诱导风,且携带大量粉尘进入导料槽,而落煤管中段未
采取任何抑制诱导风措施,致使导料槽内产生强烈的正压,粉尘从
导料槽密封不严处喷出,现场粉尘四溢;
2 、原有导料槽容积偏小,物料高速下落后携带大量诱导风,在除
尘器处形成强烈正压,导致除尘器在工作时未能将粉尘全部吸出,从
而在导料槽出口处的风量大、风速高,喷粉严重;
3 、物料在无任何缓冲措施下经高速下落后直接冲击皮带,导
致皮带经常性抖动,诱导风在落料点前后处导料槽和皮带有间
隙处将细煤粉喷出;
4 、碎煤机工作时转子鼓风效应,转子旋转产生的诱导风携带
着细煤粉尘进入导料槽,在导料槽密封不严处喷粉,造成粉尘外溢;
5 、配重缓冲锁气器已损坏,锁气器内的翻板
处于常开状态,煤粉在高速下落后,锁气器未
能实现锁气,致使物料进入导料槽后形成强烈
正压,在导料槽密封不严和出口处喷粉尘严
重;
6 、落煤管连续的转角易导致煤高速下落后冲击落煤管,松散的煤粉
不断受到挤压,把间隔中的空气猛烈挤压出来,当气流向外高速运动
时,带动粉尘壹起逸出;
7 、导料槽出口喷水装置除尘效果不好,且未能正常工作。
三、改造技术措施:
改造方案示意图如下
1 、在滚轴筛漏斗下落煤管内加装弹簧感应集流装置,通过安装感
应集流装置,将煤粉汇集缓冲,可实现减小煤粉下降速度,既同时减
小诱导风量的目的,从而减缓导料槽内正压,防止落煤管内粉尘的产
生;
2 、拆除滚轴筛下落煤管,安装流线
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