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1、 烘炉过程中出现回火、熄火事故的原因以及处理方法?
答:原因: A 气化炉液位过高,封住下降管口;
B 抽引蒸汽量突然减小;
C 、烘炉流程中突然有泄露(如有人孔、阀门打开) 。
处理方法:A、降低液位至烘炉正常液位,置换合格后再继续烘炉;
B 、检查蒸汽流量;
C 、交叉作业应相互通知。
2、 开车投料时煤浆流量不正常, 没有流量或流量低低跳车的原因以及处理方法? 答:原因:A、煤浆管道有固体的煤浆沉积,管线堵塞;
B 、管线倒淋阀门确认不到位。
处理方法:A、冲洗堵塞煤浆管线,确保畅通后继续开车(气化炉温度》 880C, 系统进行置换合格);
B 、确认倒淋阀门关闭到位,继续开车(气化炉温度》880E,系统进
行置换合格)。
3、 开车投料时氧气流量不正常,低低跳车的原因以及处理方法?
答:原因:A、氧气切断阀未打开;
B 、氧气切断阀和放空阀之间的定时器设定值配合不好。
处理方法:A、请仪表人员检查阀门,暂时停止开车;
B 、停止投料,重新修正设定值。
4、 开、停车时,气化炉内过氧发生爆鸣或爆炸。可能发生于燃烧室、激冷室、 碳洗塔、烧嘴及煤浆的管法兰接口处的原因以及处理方法?
答:原因: 投料时煤浆未先入炉而氧气先入炉或高压氮气吹除不足, 使可燃气体 混合达到爆炸极限, 停车时, 低压氮气置换不合格系统有可燃气, 而氧气阀发生 泄露。
处理方法:如发生在开车阶段,迅速终止开车,用高压氮气吹除;查找爆炸原因 和检查损坏程度,采取必要的措施;如发生在停车阶段,检查氧阀的关闭情况, 手动开高压氮气对气化炉进行吹除。
5、氧气管线、阀门着火的原因以及处理方法? 答:原因:A、氧气管线吹除不干净,含有焊渣、油脂、石子、沙子等;
B 、在开车建立氧气流量时氧量过大。
处理方法: 迅速关闭氧气入装置手阀, 切断氧气气源作灭火处理。 通知空分系统 切换氮气置换系统。
6、 煤浆流量表指示流量低或不稳定的原因以及处理方法?
答:原因:A、煤浆泵单缸不打量;
B 、泵吸入口管线漏气;
C 、煤浆管线有漏点。
处理方法:A、现场检查煤浆泵运行情况;
B 、对漏气法兰的螺栓紧固;
C 、查找并消除煤浆管线漏点。
7、 气化炉炉壁超温的现象、原因以及处理方法?
答:现象:A、高于180?225C的工艺指标,250C以上报警,现场实测温度在250C 以上;
B 、局部超温报警或局部温升过快。
原因:A、砖缝串气造成气流短路;
B 、气化炉操作温度过高;
C 、表面热偶指示不准确;
D 、区段或局部耐火砖脱落。
处理方法:A、适当减负荷,适当调整中心氧比例;
B 、调整渣口压差至正常值, 适当降低操作炉温, 但是严禁出现渣口堵 塞现象;
C 、检查表面热偶的准确性;
D 、系统停车,拆下烧嘴检查耐火砖,并对损坏处进行修补
E 、严格遵守炉壁超温的操作规定
8、 气化炉激冷室向后系统带水的现象、原因以及处理方法?
答:现象:A、激冷水流量降低(由于文丘里压差增大造成激冷室压力偏高) ;
B 、激冷室液位下降;
、文丘里压差波动;
D 、碳洗塔液位上升(调节阀投自调时补水调节阀LV1308A开度减小);
E 、碳洗塔粗合成气出口温度升高,粗合成气流量波动。
原因:A、激冷室内黑水操作温度偏高;
B 、系统负荷过高,合成气量过大;
C 、后系统压力波动且偏低;
D 、激冷室内件损坏、脱落。
处理方法:A、加大激冷水量,相应加大排水量;
B 、可适当降低系统负荷;
C 、在条件允许时,适当提高系统压力,稳定后系统压力;
D 、若激冷室内件损坏,需停炉修复 ;
E 、在确保气化炉渣口压差正常的前提下, 适当降低气化炉操作温度。
9、 气化炉渣口压差指示高报,现场巡检发现渣量减少的原因以及处理方法? 答:原因:A、操作温度低于煤灰熔点温度,渣挂壁严重,使渣在下渣口凝固;
B 、煤种变化分析不及时,煤灰液态粘度大,渣流动性差。
处理方法:A、调整氧煤比,提高炉温;
B 、立即分析煤种成份,并迅速通知有关人员。
10、 现场巡检发现捞渣机出口渣量增多的原因以及处理方法?
答:原因:A、操作温度低于煤灰熔点温度,取样分析发现可燃物含量上升;
B 、煤种变化分析不及时;
C 、喷嘴雾化不好,喷头耐磨件偏喷严重。
处理方法:A、调整氧煤比,提高炉温;
B 、立即分析煤种成份,并迅速通知有关人员;
C 、停车处理。
11、 渣样夹带大量碳黑浆, 玻璃体的灰渣比例减少, 分析数据表明可燃物含量大 幅度增加,气体成份变坏的原因以及处理方法?
答:原因:A、烧嘴长时间磨蚀,偏喷,雾化效果差;
B 、烧嘴的氧环隙或煤浆环隙变化,影响雾化效果;
C 、氧煤比调节不当;
D 、炉温过低。
处理方法:调整氧煤比,适当提高操作温度;如果烧嘴运行周期过长,申请停车 更换烧嘴。
12、粗
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