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加氢事故案例
一、某石化公司“3.12”爆炸事故
事故经过 2018年3月12日,某石化公司炼油运行一部加氢单元运行三班14:58,内操在DCS上发现循环氢压缩机C502B润滑油压低报警,打电话给外操室要求到现场确认。副班长杨某接电话后,到现场检查确认,15:07:52,C502B润滑油压降至0.27MPa,辅油泵启动(辅泵自启联锁值0.27MPa)。设备员彭某接报告后,到外操室和杨某、张某一起到压缩机现场调整。调整过程中,润滑油压力在16:04:39下降至0.2MPa(联锁停机值02MPa),机组联锁停机,同时加热炉F501高压瓦斯进炉快关阀门XCV501联锁动作关闭、加氢反应进料泵P501B联锁动作停泵。杨某等人检查加热炉F501高压瓦斯进炉快关阀门关闭情况,关闭热低分V515向T501减油阀门。16:10左右,杨某按照工艺员指令,带领李某赶往加氢反应进料泵P501B试图关闭泵出口阀时,加氢原料缓冲罐V501发生爆炸着火造成2人死亡,1人灼伤(轻伤)。
事故原因1. 循环氢压缩机C502B停机,装置联锁停车后,原料罐501(直径2.2米,高18.8米,54立方米)压力快速上升,最终导致V501超压罐体撕裂着火。2. V501超压原因为反应进料泵P501B联锁停泵后,泵出口阀没有及时关闭,同时泵出口单向阀漏量,造成反应系统高温高压介质从P501/B出口倒窜至V501,造成V501超压爆裂。预防措施 在输送危险物料系统,当泵和压缩机等进出口压力相差过大时,或者连续使用的公用工程接入危险物料系统时,且止回阀不能有效阻止物料逆流,为了防止高压物料逆流回低压系统,可能造成的重大过程安全事故,在有一道止回阀设计的基础上,可以在物流输送系统流量控制阀后独立设计紧急切断阀,进行联锁控制,其中更好的方式是再增加差压联锁控制,即在为切断阀加流量控制阀增加一个压差显示。一般控制阀满足以下三个选择之一的联锁要求:
(1)设备出口流量低低联锁关闭切断阀,切断物料,防止物流发生逆流; (2)泵或压缩机停机联锁关闭紧急切断阀,切断物流; (3)出口紧急切断阀两端压差低低联锁关闭紧急切断阀,切断物流。同时,应该做好日常的设备维护保养工作,做到平稳操作,禁止超温超压运行,做好压力容器及安全附件的定期检查检定和日常维护保养工作,消除各项存在的安全隐患。
二、高处动火作业电缆槽盒着火事故
事故经过
2013年5月21日8点45分,某煤制油公司14单元空冷A102A管束发生泄漏,当班班组迅速将泄漏空冷切除,并进行降温、吹扫,使其具备动火处理条件。中午为配合空冷气密,保运员工在A102A入口注水线处进行焊接2.5MPa氮气临时线动火作业,现场监护人设2名监护人。12时04分监护人甲发现A102A下方仪表电缆槽盒处冒出直径30CM火焰,马上停止现场动火作业并通知值班工艺员王某,同时组织班组员工将火焰扑灭。
事故发生后,14单元空冷A102A处停止动火作业。当班班组立即对DCS操作点损坏情况进行排查,同时联系仪表保运人员确认着火点电缆损失情况。排查结果:反应、分馏系统仪表点未受影响,催化剂脱油系统部分仪表点显示坏值。14:00中心组织抢修协调会,会议确定在不影响主工艺流程运行的前提下,尽快回复催化剂脱油系统损坏电缆。2013年5月25日16:00催化剂脱油系统恢复正常运行,本次事故的经济损失主要为损毁电缆,价值约1000元。
事故原因
值班工艺员及当班班组对现场动火条件落实不到位,动火周围易燃物未清理干净,动火处未做好防护的情况下进行动火作业,导致焊渣自高空落下,溅入下方的仪表电缆槽盒中,引燃仪表电缆;
当天值班工艺员对着火事故认识不足,未及时向中心值班经理汇报情况,导致事件处理滞后。
预防措施
通过搭设脚手架、铺设石棉布,将动火点与周围环境隔离,避免动火过程中焊渣飞溅,保证动火过程处于可控状态;
对于动火点下方的电缆槽盒、边沟及OD井采用铺设石棉布的方式进行防护,避免意外情况发生;
严格执行动火作业安全管理规定,坚持“三不动火”原则。
三、分馏塔底油采样着火事故
事故经过
事故概述
2014年7月15日8点45分,某炼油厂加氢装置二班操作工A采分馏塔底油的油样,(由于分馏塔底没有设计采样器,所以选用分馏塔底泵P-205出口液控阀LV-1203后导淋阀作为临时采样点)。采样时操作工A缓慢打开导淋阀两扣后发现没有油品流出,关闭一扣后用扳手(材质为铜制合金)轻敲导淋,此时高温油品喷出着火,并产生大量的浓烟。操作工A试图关闭导淋阀,但浓烟过大无法看清导淋位置,此刻他立即用对讲机报告内操和班长,当班班长B和管理人员C立即从控制室赶往现场,另一名管理人员D也闻讯从催化剂平台赶往着火点。消防队在9点10分到达后将火势控制。在火灾发生时LV-130
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