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第八章氯化工艺典型事故案例分析
案例一氧化乙酸氯化岗位玻璃冷却器爆炸事故
1.事故经过
2007年10月25日上午10:30分,某化工厂氯乙酸工段
c1氯化釜系统玻璃冷却器突然发生爆炸。其中C1氯化釜三
楼九节玻璃冷却器全部炸坏,炸坏后的碎片造成附近D2、
E2等三台氯化釜共七节玻璃冷却器不同程序的损坏
爆炸发生后,当班人员迅速关闭氯化系统相关阀门,氯化岗
位做紧急停车处理,氯乙酸其他结晶、离心包装等闵位未受
到影响,生产保持正常运行。经维修人员紧急检查、抢修后
氯化岗位于11:00部分氯化釜恢复开车(4主4副),下午
18:30分氯化系统开满正常。这次事故由于设备造成的直接
经济损失约为2万余元,并且爆炸后形成的酸雾向周围弥散,
造成极坏的影响。
2.事故调查:
1)C1氯化釜停用前后的情况调查:根据査看相关记录,该
氯化釜最后一次投料使用时间为10月13日下午15:36,到14
日21:00转为主釜,在15日15:00氯化反应中期发现釜体穿孔
后停用。停用后,工段组织人员对通氯阀、进出水阀等进行
了关闭,并对釜内料液进行了抽空处理。
2)化验室人员对氯乙酸氯化系统相关气体及该氯化釜釜内
残液(约500kg)等进行了化验分析,具体结果如下:
a)主釜尾气组成:Hcl:64.5%;c|2:1.75%;H2/C|2
3.17%;
b)副釜尾气组成:Hcl:73%;H2/c2:3.15%;
c)氯化釜釜内残液:HAc34.55%;HcI2.10%;
另外氯化釜残液内含有大量Fe2离子
2.事故调查:
3)维修人员对该氯化釜分配台通氯胶囊阀、釜上通氯玻璃
阀及釜上DN00气相大阀进行检查,发现以上氯气和气相阀
门关不死,存在内漏现象
4)维修人员对氯化釜水洗处理后,打开釜盖后进行了仔细
检查,发现氯化釜内穿孔两处,距离釜底圆弧以上400mm
处(方向分别为西南侧一处,孔径p8mm),同时发现穿孔
处上下共约600mm宽的釜体出现一周脱瓷。
3.事故原因分析:
)由于该氯化釜几处通氯阀门内漏,造成氯气进入氯化釜
系统内
2)由于釜换热夹套进水阀内漏,造成釜内料液虽然当时抽
净,但反应釜夹套内穿孔部位以下料液无法抽净,而进水阀
门由于内漏进水,水与夹套内的料液经穿孔部位进入氯化釜,
并形成酸性溶液(500kg),同时酸性溶液与脱瓷部位碳钢
材质发生化学反应,生产氢气,而由气相大阀内漏的主釜尾
气(气体成分HC|、CI2、H2)经釜内酸性溶液后,Hc|气体
被继续吸收为盐酸溶液,同时C|2、H2则积聚在氯化釜玻冷
器中。
3.事故原因分析:
3)通氯阀门内漏的氯气与釜体腐蚀产生的氢气混合,达到
爆炸极限,形成潜在的爆炸性气体混合物,经日光照射后发
生爆炸。
4)氯化釜停用后,未能拆除连接管道,或者添加盲板进行
彻底隔绝,阀门内漏是造成爆炸性气体积聚的直接原因。
4.预防措施
氯化釜脱瓷穿孔后。应立即对其进行彻底处理置换,拆
除或有效断开一切与系统联接的阀门、管道、法兰,做到有
效隔绝,并以问题设备做到及时检修
2)对玻冷器、塑料阀等易损件进行保温/冷、增加防护层等
隔绝处理防止因外界冲击而损坏。
3)氯乙酸系统楼顶所有氯化釜的玻冷器上方增加防晒网,
定程度上杜绝阳光直接照射
4)相关职能及专业管理人员,对生产装置查找安全隐患,
进行整改,同时加强职工业务培训,提高应对各种突发事故
的应急处理能力。
案例二浙江省温州电化厂液氯钢瓶爆炸
1.事故经过:
1979年9月7日13时55分,某电化厂,液氯工段一只容
积为415升、充装量为0.5吨的液氯钢瓶发生了猛烈的爆炸。
爆炸气瓶的碎片又撞击到其附近的液氯钢瓶上,加上爆炸时
生的冲击波,又导致4只液氯钢瓶爆炸,5只液氯钢瓶被击
穿,另有13只钢瓶被击伤和产生严重变形。爆炸时不但有震
耳欲聋的巨响,而且随着巨响发生的冲天气浪高达40余米
强大的气浪将414平方米钢筋混凝土结构的液氯工段厂房全
部摧毁,并造成周围办公楼及厂区周围280余间民房不同程
度的损坏
案例二浙江省温州电化厂液氯钢瓶爆炸
爆炸中心水泥地面上留下了深1.82米、直径为6米的大坑,
爆炸碎片最远的飞出830余米。爆炸后共泄出10.2吨液氯,
其扩散后共波及7.35平方公里面积,由于爆炸以及爆炸后
散溢氯气的毒害,共造成59人死亡,779人住院治疗,420
余人到医院门诊治疗,直接经济损失达630000余元。
2事故原因分析
最初爆炸的液氯钢瓶,是9月3日由某化工厂送到电化厂
来充装液氯的。某化工厂的液化石腊工段是以液体石腊和液
氯为原料生产氯化石腊。
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