钢铁生产认知 电炉炼钢新技术 6-电炉炼钢新技术.ppt

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* 山西工院/胡锐 * 该种废钢预热存在的主要问题: ①产生白烟、臭气新的公害 环保监测发现:废钢预热过程同焚烧垃圾一样易产生“二恶英”白烟,这与废钢原料中附着的油漆、塑料、废油等杂质以及电极、炉墙耐火材料等密切相关。 ②高温废气使料罐局部过烧,降低其使用寿命 ③预热温度低,废钢装料过程温降大等 迫于这些问题采取了再循环方式、加压方式、多段预热方式、喷雾冷却方式以及后燃方式等措施对付白烟 料灌预热法的的问题及改进措施 * 山西工院/胡锐 * 与臭气;采取水冷料罐以及限制预热时间、温度等措施来提高料罐的寿命。 但是,结果表明不理想,而且这些措施均使原本废钢预热温度就不高(废钢入炉前温降大,降至100~150℃)的情况进一步恶化,综合效益甚微。 这些问题的存在,使该项技术受到挑战,一些钢厂干脆停止了使用。这就促使欧、美和日本积极开发新的废钢预热工艺,提高利用电炉产生的高温废气预热废钢的效率,节约能源、提高生产率、降低成本以及改善环境。 * 山西工院/胡锐 * 双壳电炉法早在二十世纪70年代双壳炉就存在,但它是外加热源(氧-燃烧咀)预热;而新式双壳炉是利用电炉产生的高温废气进行预热的。 新式双壳炉具有一套供电系统、两个炉体,即“一电双炉”。一套电极升降装置交替对两个炉体进行供热熔化废钢,双壳炉布置图5-30 、运行图5-31与工作原理图 5-32。 6.1.2 双壳电炉法 * 东北大学/阎立懿 * 图5-30 双壳炉布置图 * 东北大学/阎立懿 * 图5-31 双壳炉运行 * 东北大学/阎立懿 * 图5-32 双壳炉工作原理图 * 山西工院/胡锐 * 双壳炉的工作原理:当熔化炉1#进行熔化时,所产生的高温废气由炉顶排烟孔经燃烧室后进入预热炉2#中进行预热废钢,预热(热交换)后的废气由出钢箱顶部排出、冷却与除尘。每炉钢的第一篮(约60%)废钢可以得到预热(第二篮40%废钢由炉顶加入)——一体、分批、60%预热。 * 山西工院/胡锐 * 双壳炉的主要优点: ①减少热停工时间(出钢间隔t1)、提高变压器的时间利用率,由70%提高到80%以上; ②缩短冶炼周期,提高生产率10%~15%; ③可回收废气带走热量的30%以上,节电40~50kWh/t。 新式双壳炉自1992年日本首先开发第一座,到目前世界范围已有近30座投产,其中大部分为直流双壳炉。 为了增加预热废钢的比例,增加第一次料重量,如由60%增加至70%,日本钢管公司(NKK)采取增加电炉熔化室高度,并采用氧-燃烧咀预热助熔,以进一步降低能耗、提高生产率。 * 山西工院/胡锐 * 当代炼钢流程及其设备没有最好,只有比较好,作为电炉炼钢设备来说炉料连续预热式电炉就是其中之一。手指式竖炉实现炉料分批、半连续预热,而炉料连续预热电炉,实现炉料连续预热。 炉料连续预热式电炉是二十世纪80年代意大利TECHINT公司开发,作为该公司的专利产品称为CONSTEEL Furnace(康斯迪电炉) 。1987年在美国的Nucor-Darlington进行试生产,90年代开始流行。获得成功后在美、意、日及中国等推广使用。 6.1.3 炉料连续预热电炉 * 山西工院/胡锐 * 一般康斯迪电炉由四部分组成:炉料连续输送系统,废钢预热系统,电炉熔炼系统,燃烧室及余热回收系统等,如系统结构图5-35。 工作原理:康斯迪电炉是在连续加料的同时,利用炉子产生的高温废气对行进的炉料进行连续预热,可使废钢入炉前的温度高达 600℃(200~600℃),而预热后的废气经燃烧室进入余热回收系统。过程实现废钢连续加入、连续预热及连续熔化,电弧加热熔池、熔池熔化废钢。 * 东北大学/阎立懿 * 图5-35 炉料连续预热式电炉系统结构图 * 山西工院/胡锐 * 1)这种电炉实现了废钢连续预热、连续加料、连续熔化,提高了生产率,降低了冶炼电耗和电极消耗,减少了渣中的氧化铁含量,提高了钢水的收得率。 2)由于废

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